气体氮化45号钢出现内外径扩大!
我第一次干气体氮化,客户的45号钢套 直径600多,干完后居然外径内径都均匀扩大20丝,客户一口咬定是我氮化的问题,我觉得不可能,请问有这种可能吗!第一炉山东杨师傅现场指导过!我说加工尺寸不对,因为加工完也没有质检,就不知道是不是加工错了!!!!!!!! 干完后居然外径内径都均匀扩大20丝,这说明机械加工不会出现这种错误。客户一口咬定是我氮化的问题,没有冤枉你,你要找合适的理由就得学习。 成达 发表于 2017-5-19 12:52
或者和氮化有关系!也出报告,什么原因引起的均匀扩大!
氮化控制变形的主要思路,大致如下:
1、氮化前应精准测量工件尺寸;——便于后续比对。
2、确定氮化前的材料热处理状态,理想的组织当然是均匀的回火索氏体,关键要确定调质的回火温度一定得高于氮化温度;——确保氮化时本体无组织转变。
3、装炉时确保工件受热均匀性高;
4、氮化的变形,主要属于加热中不同部位的热胀冷缩不均匀变形引起,故对容易变形的工件,氮化工艺需要明确从一定的低温装炉,控制升温速度,使工件受热尽可能均匀。到氮化温度时,则无需担心此问题。降温时,同样需要控制降温速度,但此时相对升温过程可宽松一些。
对环形件,尤其内外孔径越接近(壁厚越薄),越要注意。当环形件在一般的井式炉中加热,热源在外侧,升温速度过快,外壁先热而涨,牵引内壁也涨,而经氮化后被固定下来,就会引起环形件氮化后内外径均涨大的情况。
请再次尝试氮化,有结果望及时告知,谢谢! 我电话13678887145请求指导!!谢谢 确实需要对零件的热前热后尺寸做好测量工作。
另外这个零件气体氮化前的技术要求及热处理组织状态也要搞清楚。 使用氮化温度多少 表面硬度多少之前是否做热处理 前期热处理工序不明确。最好有一道高于氮化温度的去应力回火。 yansikeji 发表于 2017-5-16 08:41
前期热处理工序不明确。最好有一道高于氮化温度的去应力回火。
预先热处理做调质,调质的高温回火温度高于去应力温度。 此氮化件,调质 完后加工 又600度退火,然后再精加工!什么原因能导致均匀扩大20丝,内径扩大20丝,外径也扩大20丝。如果能帮我解决,来青岛我请吃大餐! 氮化温度520度!山东杨师傅指导 楼上的能不能留个联系电话!
本帖最后由 cnszgong 于 2017-5-17 19:20 编辑
直径600多,壁厚多少???调质后表面硬度多少?600度退火后降温到多少温度出炉的?600度退火后表面硬度又有多少?
气体氮化后的冷却方式是??? 最好在氮化前后测量一下尺寸,按常理变形量不会有那么大了。 成达 发表于 2017-5-17 17:39
氮化温度520度!山东杨师傅指导
山东杨师傅指导,也请杨师傅分析一下原因吗,或者拿出确凿的证据证明非氮化导致的尺寸变化。 成达 发表于 2017-5-17 17:39
氮化温度520度!山东杨师傅指导
杨工是不是指孤鸿踏雪---》杨工?? 杨工不可能出这种低劣的氮化工艺,让你损失这么惨重,氮化硬度没有测试没说不出来。氮化设备存在严重问题,依然不知道。 如果有硬度要求,这种工艺是不行的,因为不同材料不同温度,以及需要合理的保温时间。 孤鸿踏雪---》杨工电话打不通了!希望有谁能解决一下!留个电话!我电话 13678887145 不是变形20丝是内外直径扩大20丝 ,还均匀扩大,我氮化温度520 随炉冷却到室温。工件直径600壁厚50,高600.重量大约500公斤,600度回火后硬度在240左右 ..一般氮化件尺寸我们都没有量,我们也不会量,以后要找人测量了! 请问 氮化工艺再不对有没有均匀扩大的可能!理论市有没有这种可能! 哪里有这种机构能出报告证明,和氮化没有关系!
页:
[1]
2