渗碳淬火工件表面黑色
遇到个问题,最近欧系箱式多用炉渗碳淬火后,料盘上层工件开始表面颜色变黑,逐渐严重,硬度、渗层都合格。请教各位,为什么?如何解决。
现已排除:1、设备密封性较好,后室炉压稳定,前室无肉眼可见渗油及冒烟;
2、淬火油已化验,没有问题;
3、后室有积碳,已烧炭;
4、滴注孔位置改动;
5、欧陆2604表已更换;
6、工艺已调整,提高甲醇及氮气通入量,在扩散、降温阶段,减少时间,降低碳势,工件产品颜色变黑无明显变化;
7、马拉松进口氧探头使用未满一年,做了两次定碳,碳势偏差0.03,碳势曲线稳定;
8、工件进入主炉前,表面干燥,无切削液,无油;
9、设备温度均匀性±5℃。
以上排查,未能解决工件颜色变黑情况。
本帖最后由 wya-8 于 2021-6-15 17:04 编辑
上层零件颜色好像我测定炉气碳势取出的称重薄片,有时会遇到颜色不一致一样?但是,如何解释下层颜色变黑,逐渐严重呢?”
装料方式 做宽松些 试试 正在解决中。。。。。。 热处理前的产品表面的防锈油太多了,可以尝试清洗后在入炉,看看是否有改善? 零件表面有油污,回火后会有这种颜色;
工件没有回火,主炉淬火出来就有这种颜色。 本帖最后由 wya-8 于 2021-6-15 17:06 编辑
F.T.Honor 发表于 2021-6-9 09:17
工件没有回火,主炉淬火出来就有这种颜色。
①前室气氛中含氧量与高温零件表面接触,形成的氧化膜
②淬火前零件周围的渗碳气体被不均匀上升气流冲淡,由于时间短,零件表面形成的氧化色下层色深、上层色浅且不均匀…… ”
③建议出炉前提高炉气碳势、提高甲醇氮气流量,使前室气氛中含氧量降低。试试
④供参考,不对请指导 小零件,渗层浅,工艺时间短,前室气氛不被完全置换。是不是? 检查风机轴密封处有无漏气,此处密封不好,就算炉内正压,依然可以进空气。解决此问题的思路就是从炉内气氛的均匀性角度来考虑。 可试试减少装料(如变色严重区域不装料),此外装料密集淬火时也可能导致颜色不好 已解决,谢谢大家,不是设备的原因。 预热,提高供气温度………………………… 作者能否说下,怎样解决的呢? 看一下黑的位置是不是滴注口正下方位置,如果是则为甲醇未充分裂解所致。 楼主能否分享一下你的经验我退火也遇到了跟你差不多的问题 楼主能否分享一下你的经验 楼主分享一下怎么解决的 楼主分享下经验,谢谢! F.T.Honor 发表于 2021-6-30 13:56
已解决,谢谢大家,不是设备的原因。
氮气不纯,不会是制氮机自制氮吧。
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