35crmnsia调质韧性低
选用直径100的35crmnsia,采用550进炉预热2小时-890保温-淬火液淬火-560回火得到的表面硬度350HB 抗拉强度1100,但是常温冲击功ku只有17。
看组织 马氏体 大晶粒 烦死了 本帖最后由 热处理老马 于 2023-1-9 11:02 编辑
这材料工艺完全不对,淬火冷却要合理,你用的淬火液有点垃圾。另外,560℃回火后你还能看到马氏体,也是醉了,,,这个和常熟一家做工具的一样,45钢460摄氏度回火,居然还有马氏体组织, 冷速慢了!淬火剂浓度低点 把晶粒缩小,如果原退火工艺没有问题,请检查退火前晶粒度。 高温退火试试吧
晶粒度这么大 冲击不好满足的 mengxd 发表于 2023-1-4 07:58
把晶粒缩小,如果原退火工艺没有问题,请检查退火前晶粒度。
您说的是原材料?
原材料是锻后退火,我没看原材料的金相,但是原材料的冲击功KU是个位数,想来晶粒不会多细
我想的是能不能在调质前正火细晶,然后再调质 可以尝试调质前做下正回火,细化下晶粒 检测一下调质后表面硬度和心部硬度,多次正火可以细化晶粒! 调质前做下正回火,细化下晶粒 冲击值差多少呢,保温时间? 硬度那么高,韧性当然会低,不知道产品最终硬度要求是多少,如果可以,可以提高回火温度
多试验几次,调整淬火工艺。 航天晨光 发表于 2023-1-7 08:18
多试验几次,调整淬火工艺。
我最近采用的910正火-890淬火-570回火
抗拉1100 屈服1000 KU38 索氏体3级 合格了
参考的论文还是有些问题的,所以还是需要自己的试验的 qixiao9421 发表于 2023-1-9 11:24
我最近采用的910正火-890淬火-570回火
抗拉1100 屈服1000 KU38 索氏体3级 合格了
所以问题其实是锻造后的退火没做好,调质前晶粒就粗大了? Ashin 发表于 2023-1-10 09:31
所以问题其实是锻造后的退火没做好,调质前晶粒就粗大了?
看金相是这样,增加了锻造后正火就好了
qixiao9421 发表于 2023-1-9 11:24
我最近采用的910正火-890淬火-570回火
抗拉1100 屈服1000 KU38 索氏体3级 合格了
论文数据和实际还是有差距的,热处理还是要多积累经验。 你这是淬火冷速不足,,那不是马氏体,应该是贝氏体 我们一般采用230低温回火,得到回火马氏体,韧性能达到3077标准31J以上
页:
[1]