luzhen001 发表于 2009-10-19 18:15:12

今天稀释PAG溶液老上火了!!领导不让!!

今天我对使用的PAG溶液进行了测量,显示PAG的浓度为11.5%,我实际的要求为10%。我准备往淬火槽中加水时,领导过来说,你怎么往PAG中加水呀??PAG又没有人动它,浓度怎么会变!!别加,加的时候也是和淬火液一起加!!老辈儿都没有这么加过!!!!
    我无语!!!!郁闷+上火!!!
我们是一个固定的淬火槽,勾兑好淬火液后就一直没有再勾兑过,我量过几次,由于调质淬火时,水分的蒸发,再加上平时的挥发,淬火槽中的液体明显减少,至少有20mm!!大家觉得这样的领导怎么样??

钢铁医生 发表于 2009-10-19 23:55:18

管理者很少懂或者去深入了解技术

quenchant901 发表于 2009-10-20 09:34:07

仔细分析,就能理解你领导说的是对的。

申兴一 发表于 2009-10-20 09:37:47

3# quenchant901
能说清楚点吗??

李坚 发表于 2009-10-21 08:53:53

管理者只能做管理,不要去过多干涉具体技术上的事情。外行领导内行,什么事都一把抓,这样的高层管理和老板最可恶,最无聊!这种公司也做不大,更做不强。他以为他什么都是,什么都比别人强,而别人在他眼里就是狗屎一堆!成功的时候盲目自大、自负,认为自己是天下第一,失败的时候,又觉得自己才是一堆狗屎!

华芯 发表于 2009-10-21 10:55:12

早请示晚汇报,一切听从领导安排,领导指那你就打那保证不犯病,领导说狗屎是面包那就是面包,哈哈哈哈:'(

quenchant901 发表于 2009-10-21 17:06:12

聚合物淬火介质现场浓度测试,用的最多的是折射仪;贵公司做的是调质处理,其淬火介质中易带入氧化皮等杂质,影响其折射仪读数。对调质用PAG淬火介质淬火液,仅凭折射读数,就往淬火液中加水,其结果可可以预见的。

洛阳火焱 发表于 2009-10-21 19:54:29

我们做表淬的,也是用淬火槽,随着使用时间的延长,会融入一些油污等杂质,氧化皮对浓度测量不会有影响,因为它没有溶解到溶液中,杂志越多,使折光仪的读数增大,显得浓度偏高。
要想精确测量,你可以找个烧杯,取一定量溶液,用酒精灯加热超过浊点(一般是70度),PAG析出后看看比重是多少,这样的测量能反映真实的浓度。
还有,不必怪领导,每个人处的位置不一样,考虑事情的角度肯定不一样,你要拿出理由,数据说服他,别生闷气了哦!:)

quenching_oil 发表于 2009-10-27 09:03:17

淬火液长时间使用后,如果使用折光仪测量换算浓度的话是有误差的:
1。淬火工件会带出PAG、PAG的氧化分解,pag的浓度会减少;
2。工件杂质的带入;
3。水分的蒸发;
4。自来水中钙镁离子的沉积等等都会影响折光读数偏高,但是实际PAG的量是减少的,所以你们领导不让你加水是对的。长时间使用的淬火液的浓度不能按原来的浓度配比,一般要高。 本帖最后由 quenching_oil 于 2009-10-27 09:04 编辑

调质工匠 发表于 2009-10-27 09:34:18

PAG淬火液要定期检测冷却速度及运动粘度,以调整折光系数。我们是三个月检测一次,日常生产中是用折光仪检查。

wycwyc 发表于 2009-10-27 13:52:58

普通常识,通俗易懂,跟领导介绍一下,会明白的。

hybczb 发表于 2009-10-27 15:35:32

淬火液真实浓度简易测量法
首先用折光仪直接测量淬火液浓度,将折光仪读数记下。然后用烧杯取适量淬火液,加热到沸腾状态时立即停止加热,将烧杯连同淬火液一起静止存放,过一段时间后,烧杯里的淬火液会出现三层分层。最上面一层是油污等杂质,第二层是淬火液里面溶解的添加剂组、 自来水含可溶物的积累及外来污染物 ,它们是折光仪读数虚高的主要原因,最下面一层是PAG聚合物的有效成份。这时用折光仪测量第二层液体的浓度。用开始测量的折光仪读数减去第二次测量的折光仪读数,用读数差乘以相乘系数(2.5)即淬火液真实浓度。

hybczb 发表于 2009-10-27 15:37:07

生产现场减缓淬火液变化的措施
在生产现场采取以下措施可以减缓PAG淬火液的变化:①延长工件淬火冷却后在淬火液中的停留时间,以利于工件粘附的聚合物充分溶解;②对刚出淬火槽的工件做进一步的自来水清洗,并将清洗用水作为补充水加入淬火槽中;(★这样做需对产品增加一道防锈工序)③加强管理,减少淬火液的污染;淬火前对产品进行清洗,祛除产品表面粘附的切削液;

hybczb 发表于 2009-10-27 15:38:24

怎样做好淬火液的现场控制以保证产品质量
①有条件的话自己购买一台冷却特性测试仪,用冷却特性来控制淬火液浓度;暂时没条件应当定期取样送淬火剂生产厂进行冷却特性测试,并用冷却特性曲线控制浓度。通常,连续生产时,最好每2-3个月进行一次取样测量;②当PAG淬火液使用了较长时间,污染积累较多,用折光仪测出的浓度已经相当高,浓度测量和冷却特性控制比较困难时,可以与淬火液生产、销售公司联系,对淬火液进行一次"去污更新"处理,把其中的污染物大部分清除掉,让其中最有效成分存留下来。处理后的淬火液又可以在比较低的折光仪浓度上使用,淬硬效果和防止变形特点与新配制的淬火液相当。

黄卫东 发表于 2009-10-29 00:17:51

淬火液长时间使用后,如果使用折光仪测量换算浓度的话是有误差的:
1。淬火工件会带出PAG、PAG的氧化分解,pag的浓度会减少;
2。工件杂质的带入;
3。水分的蒸发;
4。自来水中钙镁离子的沉积等等都会影响折光读数偏高,但是实际PAG的量是减少的,所以你们领导不让你加水是对的。长时间使用的淬火液的浓度不能按原来的浓度配比,一般要高。
如此分析确实有理,使用一段时间的PAG淬火液的测量确实不应该只凭折光仪测量。让我想起以前做过的一件事。感应淬火使用的PQGP淬火液,折光仪检测后浓度偏高,加水后淬火工件出现开裂。

olc73hu93 发表于 2009-10-29 14:14:34

hybczb
分析和讲解的很好啊,学习学习。用PAG的朋友可以记住这些东西啊。
:)

huangjintao 发表于 2009-11-17 09:55:25

仔细分析,就能理解你领导说的有一定的道理

NZL 发表于 2009-11-18 10:36:08

这种事肯定是你的不对,领导没有错,你加水原因是什么,要有文字性的确凿证据,如淬火产品硬度低于技术要求,或者软点多硬度不均匀,出现部分货品量不合格品。
在没有以上现象的情况下,你擅自加水领导当然不赞同,加水后万一出现开裂(原材料有缺陷)与介质无关,你说的清吗,扣个故意破坏的帽子你又能如何,再说浓度高1-2也不是什么大不了的,加原液与水混合好的是绝对正却

天天小非 发表于 2009-11-18 14:31:26

方法一、去权威部门检测,得出数据后说服领导。
方法二、全国降温了,不加也行。加了弄不好产品会裂了,哈哈:lol

lydia 发表于 2009-11-18 15:17:13

:lol外行指导内行的情况很多,你对领导做个详细解释,听不听随他去
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