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20CR渗碳问题

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签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-10-21 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
有一个如钟型(壁厚有5-10MM)后带有长约100MM的实心传动轴的20CR工件,技术要求是渗层0.7-1.3MM硬度58-64HRC。心部小于46
我采用多用炉渗碳。工艺如下:
  920度均热30分;920度*180分钟*1.1%的CP强渗;920度180分0.85%的CP扩散,降温至860保持20分钟0.85%的CP淬火。回火温度170度90分钟
结果是:碳层在0.4——0.6之间并不均匀。表面硬度合格,心部硬度也合格但只有27左右
后来我做第二次试验:
930度均热30分;930度*230分钟*1.0%的CP强渗;930度200分0.85%的CP扩散,降温至860保持20分钟0.0.80%的CP淬火。不过操作者在操作时不注意让废料层压在钟型部位(工件周围气氛流通没有受到阻碍),致使工件在淬后变形。
检测结果很让我头疼:硬度竟然只有55HRC左右,渗层更让我头疼竟然只有0.2-0.5左右
   各位大虾给分析分析啊!谢谢拉

[ 本帖最后由 雁南飞 于 2007-10-21 15:44 编辑 ]

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-10-21 15:46:35 | 显示全部楼层
不好意思忘了写第二次的回火温度:170度*90分钟。同第一次的

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-21 16:34:58 | 显示全部楼层

回复 #1 雁南飞 的帖子

“有一个如钟型(壁厚有5-10MM)后带有长约100MM的实心传动轴的20Cr工件”是不是传动半轴?

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-21 16:44:47 | 显示全部楼层

回复 #1 雁南飞 的帖子

检查实际情况是否符合你的工艺!
改为930℃渗碳时要进行定碳,或者炉内实际碳势可能反而变低。

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-10-21 18:21:04 | 显示全部楼层

回复 #1 雁南飞 的帖子

第一种工艺应该很符合,节约了成本又能达到要求,检查碳势是否准确
能说一下你的第一种工艺渗层做到多少了吗?

该用户从未签到

发表于 2007-10-21 19:44:19 | 显示全部楼层
第一,定碳,检查炉内碳势是否真是,因为看你的时间深度应该在0.9-1.0mm之间,怀疑氧探头有问题。
第二,检测组织,组织是否异常,奥氏体含量是否超标,存不存在碳化物。

该用户从未签到

发表于 2007-10-21 19:46:54 | 显示全部楼层
还有一点补充,如果条件允许,可以采用剥层试棒检测零件碳浓度,同材料尺寸φ25*100,要求外圆光度,与零件一起渗碳,出炉后高火检测剥层试棒碳浓度。

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wangqinghua196 + 3

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该用户从未签到

发表于 2007-10-21 21:10:07 | 显示全部楼层
1定碳
2看看实际的操作过程及电脑记录
3第一种工艺时间加长如何?

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-10-21 21:15:02 | 显示全部楼层
你的操作存在问题,炉子密封也有问题。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-10-21 22:59:33 | 显示全部楼层
用钢箔精确定碳~~~~微机自动控制的容易出问题~~~比如说形成碳黑,氧探头基本会失去作用

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-10-22 16:44:28 | 显示全部楼层
第一种工艺渗层在0.4-0.6之间,工件厚薄不一样渗也不一样

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-10-22 16:45:49 | 显示全部楼层

http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10098&page=1&fromuid=6270#pid62

记录曲线完全符合工艺参数设置

签到天数: 225 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-22 16:51:42 | 显示全部楼层

回复 #12 雁南飞 的帖子

第一:要增加预热的温度段,估计你的装炉量不少。
第二:增加排气的时间段。
第三:定碳分析,和做炉前试样分析。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-10-22 18:48:01 | 显示全部楼层

回复 #12 雁南飞 的帖子

多用炉渗碳出现此情况有以下可能;1;氧探头所测出的碳势值是否和炉内的碳势是否存在较大的偏差(建议用钢箔定碳确认一下).2;装炉量是否过大而使渗碳总面积增加,而按原来的工艺渗碳使炉内的碳势偏低;3;装炉量增加相应的升温时间及排气时间也应该延长。4;装炉量增加后淬火时的冷却能力是否满足。

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