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[讨论] 讨论哈H13的开裂现象

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该用户从未签到

发表于 2013-8-4 09:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本人最近做了几件H13的直径350mm左右外径400mmm左右 的实心热锻模,我用0-650度用时60分,650-650度用时1h,650-,850度用时40分,,850-850度用时1h10分,850-1030度用时45分,1030-1030度到温后保温3h30分高压6个Pa气淬的,淬硬52-55度  我用570度回火3h30分第一次   610度回火3h30分第二次后检测硬度46-49(客户要求46-50)  560-580度回火3h30分第三次后检测发货,客户在使用过程中开裂(不是裂 为两半哦 ,后来客户用电焊焊好后我 又570度回火3h30分一次发货了,目前还 没有 反馈),不 知道 是 什么 原因开裂。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-4 09:48:15 | 显示全部楼层
哦,注明哈:   那 是用外径400mmm左右原材料在没 有 经过锻打的 情况下直接数控加工后到 我 热处理的
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该用户从未签到

发表于 2013-8-4 11:52:35 | 显示全部楼层
开裂的话给个图片看看,都不知道裂纹情况很难分析的
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签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-5 01:58:44 | 显示全部楼层
淬火时间过长,回火时间太短,第三次回火温度过低。当然材料差是主要原因。既然你知道锻打料为何不先做正火或高温去应力,有时材料差就靠我们在热处理过程弥补它的不足。(个人关点)
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该用户从未签到

发表于 2013-8-8 14:26:50 | 显示全部楼层
淬火保温时间太长了。
楼主的工艺有点怪怪的:预热保温时间短,而奥氏体化温度保温时间长。
我个人认为:
1。模具奥氏体化保温时间的计算应以模具使用部位的有效厚度来计算。
2。对于大型模具来说,即使心部加热透了,气淬时心部也淬不硬,没必要保温那么长时间。
3。如此大的尺寸,又没经过锻打,心部组织肯定不好。应该采取降温淬火。
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签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-8-8 16:11:10 | 显示全部楼层
楼主的工艺有很大的问题,开裂是必然结果
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签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-8 17:57:31 | 显示全部楼层
不是裂 为两半哦 ?


裂纹对热作模具来说很正常啊。。常见就是龟裂,龟裂是避免不了的,只是想法延时产生。或者换好的材质寿命就更长。

如果是热锻模。H13==还存在磨损,很多企业可以用堆焊修复。


不太明白你说的裂,是什么裂。。。。



钢铁医生--淬火冷却技术
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-9 12:49:14 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2013-8-8 16:11
楼主的工艺有很大的问题,开裂是必然结果

专家   可否 一一解释哈     问题       或给予改善?   拜谢啦
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签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-8-10 09:04:21 | 显示全部楼层
根据我经常做的工艺,淬火和回火都有问题,开裂源自热处理应力过大,脆性开裂。
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签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-16 17:39:29 | 显示全部楼层
做模具热处理和做饭、蒸馒头类似,火候好够!从开裂的状况描述,组织应力很大!淬火、回火都有问题。模具开裂后,你没到现场测下开裂模具芯部与表面的硬度?
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该用户从未签到

发表于 2013-8-16 18:04:33 | 显示全部楼层
本人认为裂纹出自淬火阶段,应力过大,预热不从分,致淬火过程中产生裂纹。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-17 05:37:20 | 显示全部楼层
打了100件左右局部表面开裂!裂纹深度5-10mm,感谢赐教,我已经更改工艺将第一段0-650度升温时间更改至210分钟,其他基本不变,  回火8小时三次。   待结果, 欢迎跟踪    待叙
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该用户从未签到

发表于 2013-8-17 09:02:12 | 显示全部楼层
可儿 发表于 2013-8-17 05:37
打了100件左右局部表面开裂!裂纹深度5-10mm,感谢赐教,我已经更改工艺将第一段0-650度升温时间更改至210分 ...

我个人认为工艺还是有待改善:
0-650度不需要这么长时间,90MIN即可。650度保温时间可改为180分钟,850度可改用120分钟,奥氏体化时间120分钟。
6BAR想把心部淬透不可能的。
这么大规格的材料,心部组织不是很好,与其每次8小时回火三次,还不如每次6小时回火四次。
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签到天数: 246 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-8-17 09:07:19 | 显示全部楼层
楼主工艺有问题!值得改进!
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该用户从未签到

发表于 2013-8-21 14:48:39 | 显示全部楼层
楼主热处理工艺确实有几点不妥,包过楼主改善后的工艺,例如850度保温时间,850升1030的时间,1030保温时间
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-22 13:51:04 | 显示全部楼层
yuzixun 发表于 2013-8-21 14:48
楼主热处理工艺确实有几点不妥,包过楼主改善后的工艺,例如850度保温时间,850升1030的时间,1030保温时间

专家    可否赐教 !当万分感激  
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签到天数: 64 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-23 20:48:58 | 显示全部楼层
我们公司热锻H13工艺,做之前680回火5个小时空冷,然后缓慢升温到850,保温150分钟,然后用50分钟升到1050的温度保温120分钟,真空油冷,取出来在空冷2小时,进行回火,第一次550,5小时,2次600,5小时,3次测硬度在决定回火温度,第4次560回火5小时,最后的硬度我们控制在48度左右
你可以参考一下,这个工艺用了10来年了
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签到天数: 139 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-23 22:38:07 | 显示全部楼层
金相组织的好坏决定使用寿命的长短,检查金相组织是否有缺陷。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-24 06:12:07 | 显示全部楼层
mhfanjin07302 发表于 2013-8-23 20:48
我们公司热锻H13工艺,做之前680回火5个小时空冷,然后缓慢升温到850,保温150分钟,然后用50分钟升到1050的 ...

由衷感谢    谢谢    谢谢
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该用户从未签到

发表于 2013-9-8 21:15:43 | 显示全部楼层
楼主我给你建议各工艺你可以试一试{都是气淬炉}  我们一直都是这样做的  1050淬火  第一次回火300 后两次回火580  不妨试一试
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