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[讨论] 3cr13套开裂,大家有什么看法?

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该用户从未签到

发表于 2014-3-26 00:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 zswaaaa 于 2014-3-26 11:51 编辑

锻后尺寸不对,进行二次改锻。调质后出现开裂,晶粒较大,碳化物成网,造成开裂是哪个环节的问题呢?
工艺路线:钢锭、下料、退火、锻造、粗车、调质、探伤出现裂纹。

锻后晶粒粗大,碳化物网状,在后期退火840保温4小时,能将上述缺陷消除到什么程度?


希望大家多多讨论,共同学习!

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签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-3-26 08:26:44 | 显示全部楼层

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个人感觉是锻造引起网状碳化物沿晶界析出,导致调质开裂……
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-3-26 08:51:04 | 显示全部楼层
二楼所说是一个方面,还与晶粒粗大有关。在此两个原因作用下导致淬火裂纹。个人观点,仅供参考。

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[LV.6]常住居民II

发表于 2014-3-26 20:19:39 | 显示全部楼层
从金相图片上看,裂纹为沿着网状碳化物来开裂的,后续看看如何消除网状碳化物。

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-3-26 21:11:51 | 显示全部楼层
同意2楼看法,我也认为是锻造操作不当引起的------------------------------------

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该用户从未签到

发表于 2014-3-26 22:36:25 | 显示全部楼层
   金相图片没有淬火马氏体粗大迹象,最终热处理并未发生过热。裂纹确实与沿网状碳化物存在较大关系,网状碳化物是在较早的钢坯铸锭或锻造阶段形成,同意前面朋友的意见设法消除网状碳化物是关键。
   3cr13材料终锻温度过高易于出现网状碳化物,估计二次改锻工件变形量不大较高温度就停锻了,这样给了网状碳化物生成机会。锻后必须退火,认为退火加热必须高一点温度才能够溶解网状碳化物,冷却时在A1温度以上不要过于缓慢可以稍快阻止碳化物重新以网状析出,到A1温度以下可以等温一段时间使碳化物球化。

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-3-27 07:45:21 | 显示全部楼层
840度的退火,无助于碳网的消除;可以采用高温调质方法去除。

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[LV.6]常住居民II

发表于 2014-3-27 08:57:40 | 显示全部楼层
本人观点是裂纹是由于在锻造过程中,由于终锻温度过高,导致产生网状碳化物,网状碳化物是产生裂纹的主要缘由。二次改锻变形量不大较高温度就停锻了,这样给网状碳化物生成提供较大机会。

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-3-27 12:26:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 zswaaaa 于 2014-3-27 14:31 编辑

锻后退火在800-900度范围内,840度和900度的退火,对已产生粗晶和网状碳化物会有所多少改善吗?
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[LV.5]常住居民I

发表于 2014-3-27 15:40:09 | 显示全部楼层
二次锻造变形量不足出现网状碳化物沿晶界析出导致开裂
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[LV.6]常住居民II

发表于 2014-3-27 16:03:22 | 显示全部楼层
跟帖问一下:裂纹是在锻造过程中产生的还是在热处理过程中(热处理后)产生的呢?
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-3-27 20:11:56 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-3-27 12:26
锻后退火在800-900度范围内,840度和900度的退火,对已产生粗晶和网状碳化物会有所多少改善吗?

3cr13一般情况下,停锻的温度比较高;高温停锻后,容易形成巨大网碳!!

所以,要消除这个网碳,就要用更高温度去固溶网碳。工艺温度参数通常都在1000度以上。楼主可以做个试验看看效果。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2014-3-27 21:50:54 | 显示全部楼层
二次改锻容易造成折叠和合金元素的偏析,这可能是造成热处理开裂的原因。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2014-3-28 14:33:53 | 显示全部楼层
一般采用正火来消除网状碳化物
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该用户从未签到

发表于 2014-3-28 23:05:08 | 显示全部楼层
钢锭有没有看金相?有没有碳化物?如果钢锭有网状碳化物,要首先进行锻造处理,五火十锻。把网状碳化物消除,然后,退火,粗车,调质。

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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-3-29 15:38:55 | 显示全部楼层
形变终止温度过高,会使奥氏体粗化,这种晶粒粗大的奥氏体在随后冷却时沿晶界形成粗厚的渗碳体网,后者在随后的热处理过程中难以得到改正。降低形变终止温度,所得到的奥氏体晶粒比较细小,在随后冷却过程中,即使有网状碳化物析出,也将是细薄的。这种细薄的网状碳化物,在以后热处理过程中比较容易通过球化加以消除。[

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[LV.7]常住居民III

发表于 2014-3-30 21:11:52 | 显示全部楼层
“锻后尺寸不对,进行二次改锻。调质后‘出现’开裂,晶粒较大,碳化物成网,造成开裂是哪个环节的问题呢?”

回复:
1、表述有点瑕疵,将楼主上句中的“出现”,更改为“发现”,是否更贴合实际。
2、究其裂纹产生原因,提出一些个人看法。
1)楼主希望判断裂纹产生原因,最好再提供工件宏观图片。
2)了解了生产工序后,观察裂纹是工件内部裂纹,还是裂纹通向外部,再观察裂纹形貌,加以判断。
3、就楼主提供的图片分析:
1)由图二看出裂纹通向工件外部,且裂纹周围无组织变化,图三看出裂纹末端尖锐,初步判断该裂纹为淬火裂纹。
2)由图一、图二看出裂纹沿网状碳化物方向开裂、延伸,说明淬火前预备组织不合格,存在淬火开裂倾向,望下次调质前先做金相检验。
4.改善措施,楼上各位已有阐述。
个人意见,仅供参考。

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 楼主| 发表于 2014-4-4 22:59:15 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-3-27 16:03
跟帖问一下:裂纹是在锻造过程中产生的还是在热处理过程中(热处理后)产生的呢?

淬火相变时产生。
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