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[求助] 滴注式气体渗碳多个问题请教

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该用户从未签到

发表于 2014-9-19 21:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我单位新进一台75KW气体渗碳炉,已经进行了预先渗碳处理,试验了2-3炉。渗剂为煤油和工业酒精,现在出现两个问题,第一,渗碳时滴注煤油和酒精时经常发生堵塞现象,往往排气阶段(我们通酒精)还未结束,就发生堵塞,必须把滴注器拧开,投一下形成的碳黑,否则排气的火焰根本点不着。第二,我们今天又试验了一炉,仍然有些堵塞,但是投开后可以滴注,渗碳温度930℃,材质为20CrMnTi,要求渗层深度为0.8mm,强渗阶段煤油滴注量为90-100滴/分,酒精的滴注量为60-70滴/分,渗碳时间为5小时,检测渗碳试棒根本没渗上,不知何原因,请渗碳高手指正。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-9-20 00:48:53 | 显示全部楼层
先升温排气,到了气体裂解温度再通酒精,再过一段时间再通入煤油,
因为我没搞过井式渗碳炉,并不知道确切排气时间需多少,但是你要是低温通酒精煤油,肯定会有堵塞现象的。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-20 11:29:19 | 显示全部楼层
工业酒精的裂解温度大约是多少啊?装炉后温度肯定要降低,升温到多高温度通酒精啊?
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该用户从未签到

发表于 2014-9-20 11:47:08 | 显示全部楼层
如果是碳黑堵塞?一是你通煤油的温度可能低了;二是煤油的质量是否合格;三是煤油的实际通入量是否正确。
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签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-9-20 11:49:34 | 显示全部楼层
一般工艺:空炉升温至920度,产品吊入炉内,盖上炉盖,拧紧螺栓,开风扇,开电,大滴量的甲醇或乙醇排气升温,最好打开试样孔,这样排气好。
到920度后关闭甲醇或乙醇,或小滴量,开始滴入煤油,保温1小时后,放入试样,关闭试样孔,调整压力阀门,保持炉内正压,开始进入渗碳阶段。
920度渗碳3小时,抽试样估计深度合格,关闭煤油,只开甲醇或乙醇,开始降温至840度淬油。
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该用户从未签到

发表于 2014-9-20 13:03:27 | 显示全部楼层
楼上回复和我们差不多
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-20 14:07:23 | 显示全部楼层
谢谢5楼的指教,我们试验一下,如果有问题再请教。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-9-23 00:38:44 | 显示全部楼层
我没操作 过渗碳   ··
但是我觉得可以把煤油和大量酒精混合一下 稀释一下  再滴到炉子里  这样炭黑就少了··没试过·
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-23 04:46:03 | 显示全部楼层
我们又试验了一炉,现在出现了这么一种情况,我们的胎具是分上下两层的,这次试验后,上层的零件渗碳效果非常好,但是下层却没有渗上碳,不知什么原因?
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该用户从未签到

发表于 2014-9-23 09:27:20 | 显示全部楼层
检查一下你们的 风机!很大情况是循环不好
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该用户从未签到

发表于 2014-9-23 10:33:48 | 显示全部楼层
还要检查炉盖是否漏气,是否有导风板即导流板,设定上下区温度时要上高下低,具体高低多少度要试一下工艺,否则上下渗层会偏差很大。仅供参考。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-23 15:05:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教和提醒,炉盖检查了,不漏气。但是这个炉子设计时没有导流板,正在与厂家交涉中。
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签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-9-23 19:28:52 | 显示全部楼层
是否为装料问题 或者是炉内气氛循环有问题
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-24 04:49:46 | 显示全部楼层
装料问题?我们装料分上下两层,是同一种零件,留有足够的间隙。
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签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-24 06:30:12 | 显示全部楼层
可能是滴液管不垂直,导致煤油在滴液管内就分解了,没有滴到炉内。
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签到天数: 195 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-24 08:51:55 | 显示全部楼层
没有料筐也没有导风筒就易出现渗的不均匀,料筐就起导风筒的作用。另外检查下你的风扇的运转情况及风量。料管阻塞是很少碰到到的,是否滴油管口径太细了;另外排气时一定要打开排气孔,刚排出的大部分都是黑烟。
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签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-9-24 09:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
第一,新炉子预渗没做好!第二可以考虑采用氧探头,碳控仪等来控制碳势,多个一万多块钱,可以帮你解决很多问题,买得起炉子,多个2万块,产品质量就可以很大程度得到保证,毕竟现在能通过控制滴量来控制渗碳的师傅比较少了!第三建议不要采用煤油,煤油的碳当量高,容易形成炭黑,对产品和设备影响较大,可以用丙烷,异丙醇等,就是成本高点!第四设备设计有问题,怎么能没有当风板呢,当风板就是改变炉内气氛流向,使气氛沿炉璧下到炉底,再从炉底升起来,使气氛均匀!!

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该用户从未签到

发表于 2014-9-24 10:42:55 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2014-9-20 11:29
工业酒精的裂解温度大约是多少啊?装炉后温度肯定要降低,升温到多高温度通酒精啊?

    着火点 :甲醇 --484度 ;乙醇 --423度 ;煤油 --229至254度。
    为了预防气体渗碳炉爆炸事故,通常在炉温未升到600--650度前,不应向炉罐内滴入渗碳剂。也可根据着火点和渗剂的爆炸浓度,决定开始滴入渗剂的时间。必须在炉罐内实际温度已超过所使用渗剂的自燃点后再滴入。
   爆炸浓度下限(%):煤油---0.7 ;甲醇---6 ;乙醇---3.3 。
   爆炸浓度上限(%):煤油---5   ;甲醇---36.5 ;乙醇---19 。
  (以上内容摘自我本人在‘国家机械工业委员会技术工人教育研究中心’约稿,1987年机械工业出版社出版的《(工人中级操作技能训练辅导丛书)热处理工》所编写的内容,仅供参考)。
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该用户从未签到

发表于 2014-9-24 10:59:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 热处理老兵 于 2014-9-24 15:04 编辑
twlx 发表于 2014-9-23 04:46
我们又试验了一炉,现在出现了这么一种情况,我们的胎具是分上下两层的,这次试验后,上层的零件渗碳效果非 ...


    这个问题的出现,我想您所用的炉罐已经进行了预渗,挂具是否也经过预渗了?还有上下区的温度是否已经校准过?
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签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-9-24 17:21:11 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-9-20 11:49
一般工艺:空炉升温至920度,产品吊入炉内,盖上炉盖,拧紧螺栓,开风扇,开电,大滴量的甲醇或乙醇排气升温 ...

我没搞过井式炉滴煤油渗碳,看了老师的工艺介绍还有个疑问请教下:空炉升温是不是应该加保护气或气源呢?如果不加的话产品吊入炉内后,再大滴量的通入酒精,炉内很危险吧?
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