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查看: 4541|回复: 19

[求助] Cr12模具钢切割时断裂了

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该用户从未签到

发表于 2015-8-2 16:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我是新手 刚做热处理没几天
实在看不出这是啥原因造成的
求大神帮忙分析下

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该用户从未签到

发表于 2015-8-2 16:49:14 | 显示全部楼层
你应当把详细情况解释一下,如用什么切割的,什么时间断裂的,图片缩颈部分怎么怎么产生的?等待知道这些情况后才能帮你分析。
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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-8-2 17:27:42 | 显示全部楼层
图片右边垂直线条处是变截面的位置吗?
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签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-8-2 18:56:11 | 显示全部楼层
故障分析始于现场调查,信息量太少                                                                        
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该用户从未签到

发表于 2015-8-2 19:27:10 | 显示全部楼层
这种情况正常的,材料问题,改变回火问题就解决了,你平湖哪里的
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-2 20:35:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-2 16:49
你应当把详细情况解释一下,如用什么切割的,什么时间断裂的,图片缩颈部分怎么怎么产生的?等待知道这些情 ...

我们是做热处理的,怎么切割的我不是很了解

这块材料是Cr12的 厚度为8mm 大概50Kg

淬火
先预热到860度再保温90分钟
接着加热到960度最后再保温90分钟
用的是威途VTO446双室真空油气淬火炉

回火2次
            220度 3小时
            250度 3小时

刚开始切的时候没有断裂  快切完的时候断了

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-2 20:37:45 | 显示全部楼层
zjhymj 发表于 2015-8-2 19:27
这种情况正常的,材料问题,改变回火问题就解决了,你平湖哪里的

我在庆丰 :lol :lol
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-2 20:40:47 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-2 16:49
你应当把详细情况解释一下,如用什么切割的,什么时间断裂的,图片缩颈部分怎么怎么产生的?等待知道这些情 ...

还有就是这块材料硬度测不准 回完火硬度50度都不到

不知道是啥原因 其他同一炉回火出来的硬度都能在58-59之间
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签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-8-2 23:50:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 fengyonghe 于 2015-8-2 23:52 编辑

应该检测下这块材料是不是Cr12,混料了没有。再比较下金相组织是否相同。                                                                  
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该用户从未签到

发表于 2015-8-3 05:17:34 | 显示全部楼层
平湖热处理 发表于 2015-8-2 20:35
我们是做热处理的,怎么切割的我不是很了解

这块材料是Cr12的 厚度为8mm 大概50Kg

       是线切割的吗?如果是,那可能由于淬火应力消除得不好,切割过程打破原有的应力平衡,造成某局部应力增加,在切割后期剩余部分的截面较小强度抵抗不了 应力的作用而断裂。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-8-3 09:35:46 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-3 05:17
是线切割的吗?如果是,那可能由于淬火应力消除得不好,切割过程打破原有的应力平衡,造成某局部 ...

是线切割的,但是回火回了6个小时了啊,怎么会应力消除的不好呢?
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该用户从未签到

发表于 2015-8-3 10:31:03 | 显示全部楼层
平湖热处理 发表于 2015-8-3 09:35
是线切割的,但是回火回了6个小时了啊,怎么会应力消除的不好呢?

     用多少温度回火6h应力就彻底消除了?
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签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-8-3 11:07:18 | 显示全部楼层
平湖热处理 发表于 2015-8-2 20:35
我们是做热处理的,怎么切割的我不是很了解

这块材料是Cr12的 厚度为8mm 大概50Kg

同意伯马龙的分析。

图一的截图,右边是切割线左边是断口。断口平齐、极少塑性变形、下部放射区粗大,表明材料处于脆性状态。另外,断口上有大量白色斑点,如果你不能排除是污染造成的,那么就认定是氢脆了。只这一件出现问题而且硬度不对,所以怀疑是混料。你可以分析成分和查看组织确定。

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 楼主| 发表于 2015-8-3 13:09:00 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-3 10:31
用多少温度回火6h应力就彻底消除了?

第一次是220度回火3小时
第二次是250度回火3小时
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签到天数: 410 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-8-3 14:17:10 | 显示全部楼层
厚度已知是8mm,长、宽呢?回火用的什么炉子,是否在回火是装炉不当,回火温度不均或部分位置未回到火。
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该用户从未签到

发表于 2015-8-3 14:44:06 | 显示全部楼层
平湖热处理 发表于 2015-8-3 13:09
第一次是220度回火3小时
第二次是250度回火3小时

        你在220--250度回火6h,那只是消除一少部分内应力,如下图30钢淬火后回火温度及时间对内应力消除的情况。何况Cr12钢淬火后强大的内应力,250度回火呢。所有认为你的工件产生断裂与残留应力有直接关系。

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-8-5 22:45:12 | 显示全部楼层
我们的经验是必须是在高温回火二次硬化后再切割.
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该用户从未签到

发表于 2015-8-5 23:16:58 | 显示全部楼层
      支持17楼老热工的做法,虽然高温回火二次硬化了,但第2次回火后残留奥氏体所剩不多,其组织基本稳定,应力基本平衡。
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该用户从未签到

发表于 2015-8-7 08:57:13 | 显示全部楼层
铬低 碳低 不信去打光谱
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-8-8 22:46:31 | 显示全部楼层
同意伯龙马的分析和老热工的判断。我也经历过h13线切割过程中开裂的情况,开裂是炸开的,伴随不小的声响,就是应力问题。虽然经过了六小时回火,可组织还是马氏体,这就注定其组织应力是巨大的,就是五百度回火,其组织应力也是很大的。线切割一方面打破了应力平衡,另一方面切割过程中对切缝最前端是个小范围淬火的过程,那周围形成马氏体,在小缝隙前端是马氏体,这自然会增加开裂机会。
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