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查看: 7207|回复: 17

[求助] 氮化生锈难题请教

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该用户从未签到

发表于 2008-6-26 19:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
现在我公司给客户氮化低碳钢.氨气流量2000.酒精每分130点.氮化5小时.出炉放在空气中2天就有生锈现象.产品合格的啊!都符合厂家标准的!硬度HV500.深度15UM请教各位师傅帮忙了!

[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-17 12:22 编辑 ]

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-6-26 19:42:41 | 显示全部楼层
多大的电炉?表面硬度?白亮层有吗?

[ 本帖最后由 szchyuan 于 2008-6-27 19:10 编辑 ]

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-6-26 19:58:57 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

应检验白亮层是否连续?厚度多少/

该用户从未签到

发表于 2008-6-27 10:51:32 | 显示全部楼层

氮化生锈难题请教

没有白亮层啊,想问你一下,产品合格吗?硬度到吗?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-6-27 20:38:13 | 显示全部楼层
出炉采用油冷,结果会好点

签到天数: 687 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-6-27 21:25:33 | 显示全部楼层
是出炉后产生锈迹对吧?出炉后及时蘸防锈水就会好点。我们厂离子氮化后出炉就及时蘸防锈水然后装箱这样就好了

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-6-28 19:44:23 | 显示全部楼层
我也用过防锈水!厂家不允许因为会有油性在上面!一直对这个产品是个难题!不过请教各位师傅采用的是什么防锈水!什么厂家的啊!

该用户从未签到

发表于 2008-7-1 23:23:45 | 显示全部楼层
白亮层不够吧?我们以前也有过类似现象最后发现是白亮层不够

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-7-7 19:33:47 | 显示全部楼层

请教各位朋友还是氮化生锈问题!

现在的情况还是和前面的一样!氮化生锈问题一直是我们工作中的难题,办法也想了好多了!情况还是没有好转,有高见的朋友希望帮助我能解决这个问题,先谢谢了!

该用户从未签到

发表于 2008-7-17 10:29:57 | 显示全部楼层
不会吧,我们的工件放了一年以上也没有生锈哇。可能是你们的渗层不均。建议检测有锈地方的化合物层是否存在。

该用户从未签到

发表于 2008-7-17 17:05:19 | 显示全部楼层
我们在渗后蘸下油,因为我们发现生锈所以蘸油,产品是我们自己的,不存在什么用户让不让的问题,不过如果能够有不生锈的氮化我们还是非常高兴的

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-17 19:40:43 | 显示全部楼层
氮化后还生锈,呵呵,建议不要用防锈水

该用户从未签到

发表于 2008-7-17 19:59:06 | 显示全部楼层
楼主能说明一下,你的零件是什么材料的吗?厂里的氮化零件放上很长一段时间也不会生锈呀!

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-17 22:10:17 | 显示全部楼层
氮化的零件是不容易生锈的啊,是不是你们哪的湿度太大啊

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-21 08:08:14 | 显示全部楼层
氮化的零件是不容易生锈的啊,我做过24H盐雾试验pass.
软氮化的零件是油冷的,颜色不好看.

该用户从未签到

发表于 2008-7-21 09:28:56 | 显示全部楼层
要不试试说服客户用软氮化吧,白亮层厚一点。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-21 21:25:21 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

氮化5个小时,氨气流量2000,还滴了130滴/min的甲醇
这显然就是典型的软氮化工艺
不过要说明的是进入氮碳二元共渗之前排气阶段很重要,
废气未排干净之前最好不要“压炉”进行共渗。出炉方式也要注意啊!最好象以上那位仁兄说到的油冷!装炉量不宜过大,工件不要太密集,看你的硬度检测应该是没多大的问题,白亮层似乎没有!

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-7-1 09:21:31 | 显示全部楼层
我们公司也经常出现这样的问题,就是软氮化后2天之内立即生锈,检测一下氮化层和白亮层都是合格的,冷却 是采用随炉冷的,现在正在查处氮化工艺的每道环节。
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