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[求助] 多用炉渗碳淬火

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该用户从未签到

发表于 2008-7-8 21:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
20CrMnMo多用炉渗碳淬火:920渗碳 碳势1.05 扩散碳势0.8  降温800后保温2小时淬火 230回火4小时.金相组织M为6级以上,请教诸位专家是什么原因?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-8 22:25:33 | 显示全部楼层
有可能是预热处理时形成了贝氏体组织,另外还可以将扩散碳势降低到0.7~0.75%。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-9 17:33:57 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

M的级别过高和淬火温度过高(根据你的工艺这一条可以排除),产品的最终表面碳浓度有直接的关系。

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-7-9 19:23:00 | 显示全部楼层
我认为降到800度保温时间过长,.

该用户从未签到

发表于 2008-7-9 21:26:34 | 显示全部楼层
800保温时间过长,不知道将是什么样的结果,但是回火温度过高应该有一定的影响。虽然回火温度和时间对残奥影响的理论依据还没有,但是实践表明,回火时间加长或采用二次回火对残奥的级别还是有一定的好处。可以借鉴一下试试,最好200或190回火。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-9 22:39:21 | 显示全部楼层
马氏体与材料的成分(包括细化晶粒的微量元素),冶金过程,预处理过程和渗碳前的组织状态以及渗碳温度等有关。如果由于原材料或预处理过程不合格而引起的M粗大,则与渗碳工艺无关。

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参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6

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该用户从未签到

发表于 2008-7-12 12:49:16 | 显示全部楼层
保温2小时太长了,最多用1.5h。回火温度最多用190。如果组织还是不好,渗碳后可以加一个中冷

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-12 13:45:04 | 显示全部楼层
M6级以上,表现为M针超长。而直接原因应是渗碳过程中造成A晶粒粗大所致。

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参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6

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该用户从未签到

发表于 2008-7-12 19:18:20 | 显示全部楼层
M氏体针长超差残奥有几级?
用的是什么多用炉?
多长时间测一次炉温与油温?定碳做不做?
正火件晶粒度几级?
这些说不清楚别人怎么去分析。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-13 03:21:22 | 显示全部楼层
首先,判断别人的800保温时间过长的依据是什么?你知道别人零件的尺寸吗?
其次,我倒是觉得800淬火还很低了
保温过程和碳势基本上没什么问题,这是一般常采用的渗碳工艺
M超差与原材料有关的可能性比较大,还有就是渗碳保温时间是否过长,使得A变得粗大,没有提到渗碳过程保温时间,所以这个因素存在的可能性也不亚于前者。

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 非常同意。

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签到天数: 1125 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-7-13 15:09:14 | 显示全部楼层
我们也有过此类问题,工艺差不多。我们把扩散时间加长(强渗:扩散=1:2或3),回火190*4小时,问题就ok .

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 13:22:31 | 显示全部楼层
马氏体不合格主要考虑原材料的质量,产品的加工过程和热处理加热温度,

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-29 22:49 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 13:59:40 | 显示全部楼层
20CrMnMo材料在多用炉渗碳淬火,最好不用920度渗碳.还有就是予先热处理的正火不合格.

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 21:55:18 | 显示全部楼层
马氏体超级,应该是指马氏体针长,很有可能是原始晶粒粗大,应该检查正火组织,没有问题的话。还出现这样的问题,最好用900渗碳,扩散的碳势可以0.70   0.75,淬火油温80,回火温度180也可以,而且时间最好是4h以上。

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 22:10:17 | 显示全部楼层
M针6级与800°c渗碳保温2小时有很大关系,造成M针长大。

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 23:20:58 | 显示全部楼层
渗碳后炉冷却到800℃保温后直接淬火(一次淬火),温度的选取是否合适?
铁碳平衡图,是在及缓慢加热缓慢冷却时得到的一系列组织,同时说明的是缓慢加热和冷却时各组织转变的温度,但在实际生产中,加热和冷却都不是"平衡”的,这就影响到各个温度点的变化,一种材料,普通炉加热到800℃可以与感应加热加热到900℃时的淬火组织相同,甚至感应加热到900℃淬火组织更细小,也是与此有关的,同样道理应用在冷却上,降温淬火温度应该低于一般箱式炉加热温度才合理。
在渗碳产品一次淬火时,也好考虑表面碳浓度对转变温度的影响。
楼主可以将淬火温度下调到785℃,其他参数不变,实验后可以将结果告诉大家,是否组织相对的细小了,调整淬火温度,你会收到不错的效果。

[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-6 23:25 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-8-7 16:22:20 | 显示全部楼层
建议此材料,用空冷在进行高温回火,二次淬火处理

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-8-7 17:12:22 | 显示全部楼层
用空冷在进行高温回火,二次淬火处理不要钱呀

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-7 22:05:10 | 显示全部楼层
从工艺上看,没有造成M粗大的直接原因,而且该钢材属于本质细晶粒钢,若材料自身没有问题不会引起M粗大。
建议,1.重新检测该试样,在表层M粗大部位对应的心部组织是否粗大,1)若心部组织也粗大,就可以对心部位置检测其化学成分,是否存在P等危害元素大量存在,2)若心部组织不粗大,则应该与材料没有关系。
2.对产品生产过程作追溯,是否锻造经过了锻造工序,锻造工序的温度以及加热时间是否异常。
顺便说一下,一个与你的M粗大无关的工艺问题,你采用的800度保温2个小时,的确太长了点。

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-7 22:06 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-8-7 22:29:54 | 显示全部楼层
渗碳后炉冷却到800℃保温后直接淬火(一次淬火),温度的选取是否合适?
铁碳平衡图,是在及缓慢加热缓慢冷却时得到的一系列组织,同时说明的是缓慢加热和冷却时各组织转变的温度,但在实际生产中,加热和冷却都不是"平衡”的,这就影响到各个温度点的变化,一种材料,普通炉加热到800℃可以与感应加热加热到900℃时的淬火组织相同,甚至感应加热到900℃淬火组织更细小,也是与此有关的,同样道理应用在冷却上,降温淬火温度应该低于一般箱式炉加热温度才合理。
在渗碳产品一次淬火时,也好考虑表面碳浓度对转变温度的影响。
楼主可以将淬火温度下调到785℃,其他参数不变,实验后可以将结果告诉大家,是否组织相对的细小了,调整淬火温度,你会收到不错的效果。


渗碳后降温直接淬火,一般不能使M体级别降下来的.无论是800度还是785度.

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-28 22:57 编辑 ]

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stigershu + 6 我很赞同!

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