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SOS!套筒变形

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该用户从未签到

发表于 2008-7-25 15:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们的套筒,30CrV材料,原材料是做过球化处理的(钢厂做的),冷挤成形,热处理前没有别的预处理。现在有的规格的套筒缩孔(四方那个孔)。淬火温度从840-870都试过,淬火液用过水溶性的(高低浓度都试过),油,盐水,碱水。小小的试验一下可能没事,同样条件下大批干就不行,什么原因呀?套筒在不同温度不同淬火液里的的变形倾向是什么样的?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-26 01:43:08 | 显示全部楼层
“套筒缩孔(四方那个孔)”没怎么看明白。
是套筒本身的内孔缩了?还是套筒四周加工的孔缩了?
缩孔应该跟冷挤成形后没消除应力有关。

该用户从未签到

发表于 2008-7-26 02:27:36 | 显示全部楼层
在淬火前先正火或低退试试看,消除挤压所产生的应力。不知对不对,请高手指点。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-7-26 11:12:48 | 显示全部楼层
是套筒中间的内孔缩了。
淬火前正火或退火也想了不过还没有实施,因为以前都没有问题就最近的事。而且今年的很多原材料价格比去年都翻番了,产品的售价却上不去,要考虑成本。再就是限电,现在给我们的电量是正常电量的一半,实在是不够用。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-26 13:16:53 | 显示全部楼层
此材料此温度淬水剂大体上是趋涨。冷却越趋于缓和,涨大的量越趋于少。因为影响涨缩的可能因素太多了,所以还要看实际情况。

同意楼上几位的看法,应该先从残余应力入手。如果是残余应力的作用,可以将冷挤芯模适当加大,可以省去去应力退火电费。

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-26 20:14:32 | 显示全部楼层
分级淬火或等温淬火变形较小,楼主可以试一下

该用户从未签到

发表于 2008-7-27 20:22:28 | 显示全部楼层
如果为均匀缩孔,建议成批测量,固定一种热处理工艺,在冷挤时加上缩孔量,予以抵消.

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-28 12:47:25 | 显示全部楼层
如有可能,将部分机加工工序移至热处理之后,虽有逃避困难嫌疑,但很有效!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-7-30 10:21:45 | 显示全部楼层
我们的冷挤芯模是从外面买的,用一段时间肯定是有磨损,直径越来越小,但是只要不断掉是舍不得扔的,这个问题也比较郁闷。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-7-30 15:41:49 | 显示全部楼层
不知脱碳对此种情况的产生是否有一定原因,换句话说如果采用高碳势进行一定时间的渗碳是否能将问题解决,请高手指点

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-17 15:20:21 | 显示全部楼层
用低温处理试试,我们公司现在也碰到过这种问题。第二次试处理后客户还没有反馈他们的意见
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