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[讨论] 这种要求怎么热处理能达到?

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该用户从未签到

发表于 2008-7-30 14:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家好!我这有个难点想大家帮忙讨论一下。
我有个客户是上海的,做矿渣微粉。他们的设备是德国普力休斯的立磨,其中有个密封环磨损严重需要更换,这个密封环还是原厂的。现在需要我们在国内给加工一个,图纸都有。材料:42CrMo,硬度HRC不小于55,氮化深度不小于0.7MM。现在我们给做了两个,可硬度始终达不到,我们使用的是便携式里氏硬度计测的,我知道这样测渗氮的硬度是不规范的,也是不准确的,可人家那原厂旧的那个密封环就能打出50以上的数值,我这新的打出来也就近30(密封环是调质过的,调质硬度近30HRC。),相当于调质的硬度。我也不知道国外是怎样处理的,我也不知道怎样才能达到这样。请大家讨论一下,谢谢!
补充说明:该环,内径710MM,外径810MM,宽90MM
之前我也查过这便携式里氏硬度计针头的击穿深度为1MM,我也不知道是不是1MM。如果是这样的话那肯定是击破渗氮层直接测得的是基体的硬度,测出30HRC这也是合理的。我现在考虑的是能否先通过其他处理先将表面硬度做到不小于55HRC,深度大于1MM,再进行表面氮化(氮化主要是增加耐磨性),这样的话大于55HRC的硬度层的深度就不会小于1MM,随便用什么硬度计测量也能达到55HRC以上。这也只是我个人的想法,不知道实际情况的可不可行?望大家给点建议,谢谢!!!

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-7 21:52 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-7-30 15:05:44 | 显示全部楼层
德国的氮化深度是不易达到的,通常采用的是离子氮化。
你的氮化深度达到的话,用150kg的洛氏硬度计也可以打出55HRC来

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-30 16:10:45 | 显示全部楼层
您用HV打出来能到多少?HRA多少?
氮化0.7mm,时间短了可不行。几十个小时?
工件调质了吗?调质硬度多高?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-30 16:20:41 | 显示全部楼层
出现此情况很有可能是氮化深度不够。还有就是基体硬度影响。
42CrMo是可以达到的。

签到天数: 687 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-7-30 17:46:24 | 显示全部楼层
他的要求挺高呀。层深深的话氮化时间长就会导致表面硬度下降。你用离子氮化也许可以,氮化前调质了吗?

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-30 18:17:32 | 显示全部楼层
楼主,可以采用碳化钛复合材料,耐磨,耐高温。氮化硬度估计是达不到HRC55.
除了H13能做到,42CrMo很难

该用户从未签到

发表于 2008-7-30 18:52:17 | 显示全部楼层
楼主你好!
里氏硬度计测出的值一般来讲只作参考值,但也能说明问题,你现在的工件重量可以,测值还是比较准确的,但你现在测值30HRC只能说明你的氮化层深度不够。因为里氏硬度计的探头压痕深度D探头为0.08mm,C 探头0.04mm.我们曾做过轴氮化后的硬度测试,初测硬度和你的一样,后返修出来测值就满足要求了。“人家那原厂旧的那个密封环就能打出50以上的数值,”这一点也说明了你的氮化质量不好。你不防重新进炉,只要时间充足,我想还是能满足硬度要求的。祝成功!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-7-31 09:46:58 | 显示全部楼层

谢谢各位有识之士

谢谢大家的建议,其实我本人对热处理工艺是一知半解,希望在这个充满活力的大家庭里成长。在次感谢大家!!!

该用户从未签到

发表于 2008-7-31 14:31:03 | 显示全部楼层
是不是氮化温度过高了

该用户从未签到

发表于 2008-7-31 14:47:02 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

这种方法是行不通的.你先将基体做到55HRC那么在随后的氮化温度下十几个小时还能保证基体有55吗.还是在氮化工艺上想点办法吧.

该用户从未签到

发表于 2008-8-2 12:33:00 | 显示全部楼层
你有检查渗层深度没有啊,

签到天数: 496 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-8-4 16:52:57 | 显示全部楼层
应该先检查一下你的氮化工艺吧。42CrMo硬氮化后用便携式里氏硬度计可以检测出来的。实在不行你就制作一个42CrMo试样随炉处理再检测层深及硬度。

签到天数: 61 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-8-4 20:10:19 | 显示全部楼层
你把基体硬度作到55HRC,但是你的氮化温度570,基体硬度还会有那么高吗?
建议你换材料,如Cr12先淬火到58-62,再可以考虑硬氮化,硬氮化的目的除了有高硬度外,它也对模具的耐粘模有改善的作用

该用户从未签到

发表于 2008-8-5 15:13:29 | 显示全部楼层
原帖由 张树南 于 2008-8-3 20:43 发表
大家好!我这有个难点想大家帮忙讨论一下。
我有个客户是上海的,做矿渣微粉。他们的设备是德国伯力休斯的立磨,其中有个密封环磨损严重需要更换,这个密封环还是原厂的。现在需要我们在国内给加工一个,图纸都有。材料:42CrMo, ...

肯定不行的吧,还能有什么方法呢,要想达到表面硬度HRC55以上,深度1mm,这样的要求,只能做感应加热表面淬火的,但是这样做,虽然是达到了,深度不均匀,零件表面硬度值差的也会很多。另外,你做了表面高频淬火的话,还要做氮化,那做了又有什么必要。那方法肯定行不通的。

唯一做的就是进行氮化改进,你可以做下金相看下你实际的氮化深度,或者是破坏一个零件,打截面的硬度剃度,直到硬度为HV50+基体硬度时才是渗层深度,这样也比较准。

鉴于你以上的问题,只能从氮化来调整,一般氮化后零件能达到HRC60以上都没什么问题,看你氮化层深度比较深,建议做离子氮化,如果没有相应设备,采用一般井式炉进行氮化加工,加工周期很长,大约70个小时左右,但是还不一定能达到那样的深度。硬度检查时采用HV1或者HR15N进行检查,千万不能用150KG打,一是氮化层存在脆性测不准确,另外就是容易打穿。

该用户从未签到

发表于 2008-8-6 13:06:58 | 显示全部楼层
应该嫩够达到这个要求!
适当的控制工艺参数,可以采用碳氮共渗在淡化处理,但也不要将氮势控制的太高,这样淬火下来能够达到要求

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-8-6 13:24:47 | 显示全部楼层
搞硬氮化,调质硬度控制在HRC28以上

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-7 18:01:47 | 显示全部楼层
调整工艺参数,可以做到此要求的!

签到天数: 611 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-8-7 18:32:29 | 显示全部楼层
离子氮化HV600(HRC55)应该没有什么问题
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