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发表于 2009-7-17 22:44:20
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回复 1# hoshion 的帖子
正如二楼所说:楼主介绍的还是不够翔实!
如是仅做以下提醒:
新炉子刚投产分解率低正常,那是因为罐壁[一般为耐热不锈钢]有一层钝化膜,不易产生化学吸附使NH3分解,适当提高温度做合理的预渗就能解决,此后正常的渗氮工艺气氛会和预渗后罐壁所"吃"掉的"氮"保持一种平衡. 时间长了,罐壁的"氮"太多了,化学吸附分解又难以进行,致使分解率长时间低下,所以需要退氮.
我比较纳闷是:楼主的NH3分解率由于一次意外断水,导致居高不下,你怎么还能退氮呢??
楼主可以试分析一下:炉体断水,直接导致的结果是罐壁的温度过高,罐壁原有的氮化层中氮原子
贫化[一部分扩散至深处,一路逃逸到气相中],所以接下来的生产中,你的NH3流量即便开的大,那么
"如饥似渴"的罐壁越容易吃掉你"施舍"的"氮".这样你的分解率老是降不下来,再加上你还盲目的退了一次氮.还有,你们测分解率一定要等炉内废气排得差不多再测,否则做无用功.
另外,比较分解率高低时,其它的参数[诸如炉压 温度等]最好不要与以往有大的变动!小心陷入怪圈! |
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