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查看: 5451|回复: 19

42CrMo环件淬火问题

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该用户从未签到

发表于 2007-5-27 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
现在我们遇到一问题:
1)环件规格内径1700mm,外径1995mm,高度160mm。材质42CrMo。
2)成垛水淬(约11块/垛,重量约8吨)。淬火水槽容量76吨水。淬火前水温31℃,淬火过程不断补充冷水但流量可能有限。终淬温度大约43℃。
3)淬火加热温度850℃,保温2.5h。
4)淬火时间270S
5)回火550℃


检验结果:
拉伸离外径12.5mm处1100MPA ,  30mm处950MPa

请问:
1)两处抗拉强度差值150MPa属于正常吗?
2)如果不正常是属于淬火没有淬透吗?
3)如果是未淬透,则最可能是那个因素影响的呢?
a加热温度太低? b.淬火加热保温时间太短  C。水槽容量太小  D。淬火过程中部水量太小?

签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-5-27 12:31:33 | 显示全部楼层
哈哈   我们2个好象是竞争对手啊,我也处理这样的产品
请问楼上哪里的

该用户从未签到

发表于 2007-5-27 15:11:05 | 显示全部楼层
应该冷速不匀造成的。

该用户从未签到

发表于 2007-5-27 15:42:43 | 显示全部楼层
采用水冷和工装不合理是造成偏差大的主要原因,  采用水-油冷效果好点,要水冷工装要改善,工件间留出空隙,冷却时加工件摆动.

该用户从未签到

发表于 2007-5-27 18:03:30 | 显示全部楼层
我處理的零件雖然沒有這麽大,但原來也遇到過同樣的問題。

建議:    工件閒的間隙加大
             強烈攪拌
             使用鹽水
             調整淬火加熱溫度
             延長冷卻時間
             禱告吧

签到天数: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-5-27 20:50:17 | 显示全部楼层
1)不正常、
2)没有淬透
3)淬火加热保温时间太短, 最少5h
4)水槽容量小

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
ltw369258 + 10

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签到天数: 55 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-5-27 21:15:50 | 显示全部楼层
冷却问题造成,建议改正工装,水淬油冷,防止变形扩大造成报废

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-5-28 09:38:49 | 显示全部楼层
同意5#见解
5#的最后一个建议...

该用户从未签到

发表于 2007-5-29 09:25:13 | 显示全部楼层
同意5-6楼的意见

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-5-29 11:49:19 | 显示全部楼层
为什么要两个地方做拉力试验?
打个硬度不就知道大概的拉力值了吗?

该用户从未签到

发表于 2007-5-29 17:03:07 | 显示全部楼层
这是一份典型的坐在办公室,看图纸定出的工艺,没有工装要求,没有去现场指导,未看到圈状工件,装炉时已朵成高一米七的筒状,又没有留出足够间隙,(不知道炉子有多高,如果高度够可能还会加),铁路警察个管一段,到淬火时,只管淬,按工艺执行,也不管这么多工件同时冷却行不行,270秒够不够.

[ 本帖最后由 调质 于 2007-5-29 17:08 编辑 ]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-5-29 19:04:40 | 显示全部楼层
对不起,我以上说的淬火时间270s应该为400S。
现在我们用一个环件(单件)淬火试验的结果出来了。其余的工况都没有改变,单件淬火前水温28℃,淬火后30℃。
检验结果和成垛淬火的一样。
我也不知道什么原因了,谢谢大家的再次指教

[ 本帖最后由 man 于 2007-5-30 18:17 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2007-5-30 14:30:07 | 显示全部楼层
学习了,没干过这么大的

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-5-30 18:19:16 | 显示全部楼层
原帖由 CL60 于 2007-5-29 19:04 发表
对不起,我以上说的淬火时间270s应该为400S。
现在我们用一个环件(单件)淬火试验的结果出来了。其余的工况都没有改变,单件淬火前水温28℃,淬火后30℃。
检验结果和成垛淬火的一样。
我也不知道什么原因了,谢谢大家的再次指 ...

试着提高一下加热温度并提高保温时间,淬火时先预热(防止裂),冷却时要搅动

该用户从未签到

发表于 2007-5-30 22:40:01 | 显示全部楼层
1.保温时间短
2.工件应进行支点间隔
3.加强冷却搅拌
4.最好采取水淬油冷方式

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-6-3 15:20:18 | 显示全部楼层
保温时间太短。加强冷却循环搅拌

该用户从未签到

发表于 2007-6-4 20:52:41 | 显示全部楼层
我处理过外径超过3米的42CrMo调质 也是环状 避厚大约100左右
650预热3小时 860保温5小时   好富顿G油 强力搅拌30分 后油内静止1~2小时
560度回火6小时后打硬度 在根据硬度情况调整回火温度

该用户从未签到

发表于 2007-6-4 20:55:02 | 显示全部楼层
目前正在考虑改用AQ251 来淬火  浓度好在考虑中
不知是否是竞争对手呢
我门也做回转支承 哈哈

签到天数: 1834 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-12 15:28:45 | 显示全部楼层
应该是没有淬透,建议:
1、淬火加热保温时间4h;
2、水槽中加盐、增加冷却循环装置,同时加大水槽容量(达到工件与盐水为1;10)

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-1-14 10:49:04 | 显示全部楼层
淬火加热保温时间5~5.5小时。
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