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[求助] 4140钢材淬后发生断裂

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该用户从未签到

发表于 2010-3-8 14:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们公司规格是Φ670的4140钢材淬后发生断裂?以前比较小规格的没发生过这样的现象

该用户从未签到

发表于 2010-3-8 14:45:32 | 显示全部楼层
能具体说说你的淬火过程么?

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-3-8 19:15:29 | 显示全部楼层
属大锻件热处理,与普通处理有很大差别。建议提供工艺,越细越好。

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-3-8 20:05:46 | 显示全部楼层
有图片吗?最好提供一些数据信息

该用户从未签到

发表于 2010-3-9 08:52:56 | 显示全部楼层
规格大小不同就相当于产品不同 如果用同样的工艺淬火可能就会出现裂纹了

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-9 09:46:15 | 显示全部楼层
回复 2# hhhh0001
工艺如下:830度入水
44分钟后出水空冷1分钟入水(跟据模拟计算此时出水心部温度约为600度)
6分钟后出水空冷1.5分钟入水(心部500度)
8分钟后出水空冷2分钟入水(心部400度)
10分钟后出水空冷2分钟入水(心部300度)
7分钟后出水空冷心部250度)

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-9 09:47:47 | 显示全部楼层
回复 6# dermot


    之前真径400以下的4140锻件使用此淬火工艺未曾出现过问题

该用户从未签到

发表于 2010-3-9 10:40:11 | 显示全部楼层
我没做过这么打直径的  但个人意见~~ 可能问题出在 第一个环节 冷却时间太长~~ 模拟计算处600度感觉实际温度要高~~ 可能是内外温差导致开裂~~  670  和 400  冷却过程还是有很大差距的

该用户从未签到

发表于 2010-6-19 14:36:18 | 显示全部楼层
好大的直径!内外温差太大了

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-6-19 17:06:51 | 显示全部楼层
长度是多少?断掉一个花好多钱呢

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-6-24 16:59:58 | 显示全部楼层
你的淬火介质就是水?我做过Φ880~1000的4140 长度在4~7m  假如你的淬火介质是水的话,你这个时间就是内外应力引起的开裂 你太相信模拟的东西了

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-6-24 17:20:11 | 显示全部楼层
你的淬火介质就是水?是不是直接断成2截了?断口是不是除心部外都是很平整的往外扩散?我也是做大型锻件热处理的,以前做过Φ880~1000的4140 长度在4~7m。大型锻件要考虑到你们的锻造了,水压机锻这么大的是否压力足够,400和670已经不是一个概念的东西了,实际在锻的时候尺寸远比这个大。另外你太相信模拟这东西了,参考可以,实际不能按这个来,国内的材料,锻件质量你也应该知道,模拟这东西是按完美的模式来运算的。你的工艺我个人认为是错的,第一次下水时间应缩短,空冷时间太短了,而且你为什么要这么频繁起水空冷?表面温度测没?你能模拟淬火过程,为什么不模拟一下1/2半径处的应力呢。一个好的热处理人员得考虑要在工件不开裂的情况把热处理做好!
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