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查看: 20412|回复: 38

[讨论] 氮化冷却方式的选择方法

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该用户从未签到

发表于 2010-4-3 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 YK39 于 2010-4-3 13:06 编辑

氮化冷却方式有空冷、水冷、油冷、炉冷等几种方式。请问大家在选择几种方式冷却上的选择原则,或者说选择的方法是什么?
几种冷却方式对产品的性能、外观、层深等各有什么样的影响?

该用户从未签到

发表于 2010-4-3 13:17:33 | 显示全部楼层
回楼主
     选择冷却方法有两个原则:一是看产品的外观颜色要求,二是看氮化产品的变形量要求。另外,碳素结构钢软氮化和后要进行水冷,否则硬度上不去。
     一般来说,氮化后空冷的不多,因为空冷后工件有氧化色而且不均匀;水冷出来时瓦青色,水冷会加大变形量;油冷出来是深蓝色,变形量比水冷要小些;随炉缓慢冷却,冷却过程通入一直通入氨气或高纯氮,出来后的颜色是银灰色(或者说是一种灰白色),这种冷却,工件变形最小;还有一种冷却方式:就是工件氮化结束后直接出炉进入缓冷罐冷却,缓冷罐内通入CO2或N2,出炉颜色是灰黑色,这种冷却,其变形量比随炉缓冷要大一些,但比油冷要小。
    冷却方式对深层没有任何影响。

签到天数: 686 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-4-3 14:30:25 | 显示全部楼层
杨工对渗氮研究得很透,我也想向杨工请教个问题:渗氮后工件出炉入油的温度对氮化件变形的影响应该是有的,但这个影响因素大不大?不知杨工有无些数据积累。
另:工件入油的温度以多少为限,才不致于对工件的颜色造成较大的影响,我曾做到炉温降至450度,工件出炉油冷(实际工件温度可能要高于指示温度),氮化件的硬度和外观颜色都没有明显变化。

该用户从未签到

发表于 2010-4-3 17:20:56 | 显示全部楼层
3#楼  suda
    很抱歉啊,我们的氮化件冷却一直是采用缓冷罐内通入CO2缓冷的方法冷却,没有使用过油冷,没有数据积累。
    至于说工件在多高温度出炉入油冷却,如果从变形量考虑,当然是温度越低越好,但入油温度高低对外观颜色有无影响,我没有相关经验,所以不好信口雌黄。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-3 17:21:46 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪


    碳钢水冷的多吗?我们对这类零件基本是采用油冷。抛开变形的影响,这类零件水冷效果大于油冷吗?

该用户从未签到

发表于 2010-4-3 17:26:55 | 显示全部楼层
5#  YK39
    关于碳素钢软氮化后水冷硬度高的结果,是周前辈和一张餐巾纸老前辈告诉我们的,至于为什么?好像理论上也没有这方面的诠释。我没有机会做这样的试验,所以,希望周前辈能见到这个帖子,给你一个满意的解答。

该用户从未签到

发表于 2010-4-3 17:46:33 | 显示全部楼层
5#  YK39
    提醒一下,关于碳素钢氮化后为什么要水冷?为什么水冷硬度高?你可以在这个版块的置顶帖子“关于渗氮—氮碳共渗的若干问题讨论”查看一下周前辈的跟答帖。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-4 12:19:31 | 显示全部楼层
可以经炉内冷却到一定温度如4、500度再出炉油冷或水冷吗?

该用户从未签到

发表于 2010-4-4 20:05:20 | 显示全部楼层
8#  YK39
    当然可以。但碳素钢软氮化后随炉降温到某一温度再进行水冷是否会影响硬度,是值得关注的。

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-4 23:21:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 玉米清阁 于 2010-4-6 23:39 编辑

本人做了一些检测,水冷与空冷硬度没有多大差异,故认为关键是氮化的质量,氮势的控制。

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-4 23:31:50 | 显示全部楼层
请教2楼,本人处理42CrMo齿圈,硬度要求≥550HV5,DN≥0.5,以有用普通井式渗碳炉RJ2-90来做,没有问题,为了提升速度同时,兼顾硬度的要求,采用520℃硬氮化3-4小时,再升温550℃软氮化6-7小时,通氨降温至500℃出炉空冷,检测硬度580-630HV5,DN=0.5.;而现新购了一台RN90氮化炉,炉膛在大近一倍,按类似工艺做后,硬度低于500HV5,反复调整试了多次,仍不满足要求,很烦,不知问题出在那里,可否赐教,谢了

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-4-5 03:13:51 | 显示全部楼层
请问变形多少呢?

签到天数: 2323 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-4-5 07:48:42 | 显示全部楼层
加快冷速可抑制氮化四铁以针状从铁素体中析出,防止变脆!

该用户从未签到

发表于 2010-4-5 10:36:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-4-5 10:38 编辑

11#  江雪居士
     42CrMo氮化520℃×(3~4h)+560℃×(7~8h)再降温至500℃出炉空冷,深层能达到0.50mm以上?
     另外,500℃出炉空冷,工件表面是什么颜色?不氧化吗?
     现在在90KW炉子做,你的供氨量是多少?还和原来的一样吗?

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-6 00:03:36 | 显示全部楼层
回复孤鸿踏雪,通氨从2.0~3.0均试过,软氮化时采用采用甲醇+氨,总的来说,供氨量按两个炉的比例计算给的。以前RJ2-90炉了做 42CrMo氮化520℃×(3~4h)+550℃×(7~8h)再降温至500℃出炉空冷,深层能达到0.50mm,检测过很多次,当时心部硬度还稍低一点 240HV1左右

该用户从未签到

发表于 2010-4-6 10:03:31 | 显示全部楼层
15#  江雪居士
    你的新老氮化炉都是90KW,怎么供气量不同呢?二者的炉膛容积不同吗?90KW炉膛容积是多少?氨流量却只有2.0~3.0mm³/h,显见供氮能力不足。
   你用什么方法测试渗氮层深度?如果你是普通气体氮化,又没有采用催渗技术,氮化层深度达到0.50mm不大可能?

该用户从未签到

发表于 2010-4-6 11:33:59 | 显示全部楼层
看大家基本都是气体渗氮,我们单位不做气体,全部是真空离子渗氮,冷却随炉冷到室温出路,颜色一般是银白色,偶尔由于压力参数的调整出来后的颜色偏黑。我也做过软氮化的返工件,材料是42crmo,要求600hv5,原来的工艺硬氮,检测500~~520hv要求返工。返工温度565,通氨气后半小时通二氧化碳,保温时间6小时,最后半小时前关闭二氧化碳,继续通氨气,随炉降温到350度油冷,复检硬度580~600hv基本达到要求~~

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-6 22:53:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 ,我记得讲过,前者是普通渗碳炉RJ2-90,后者是专门用于氮化的RN90,炉膛相差近一倍

该用户从未签到

发表于 2010-4-7 09:41:25 | 显示全部楼层
18#  江雪居士
     既然炉膛容积相差一倍,所用氨流量一样,能做合格吗?
     你还是没有告诉我你的新90KW井式气体氮化炉的炉膛容积是多少?根据我的经验估计,90KW井式气体氮化炉的炉膛容积大约在2.5m³左右,它的通气量应在8~10m³/h。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-4-7 22:20:16 | 显示全部楼层
回复 3# suda


    不太可能吧,450度油冷居然颜色不会改变?
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