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查看: 5268|回复: 9

[讨论] 请问有做过GCr15时效处理的吗?

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签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-6-13 10:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
840淬火,175回火后,再进行时效处理,原工艺是130*4h,时间是否足够?我看有资料说至少5个小时,零件不大,拇指般大小
请专家解惑

该用户从未签到

发表于 2010-6-13 10:58:44 | 显示全部楼层
4小时时间已经够了,不过在磨削前作这种实效处理意义不大,粗磨削后用这个实效处理是有比较好的效果的。

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stigershu + 6 感谢支持!中肯建议

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[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-6-13 11:16:53 | 显示全部楼层
粗加工后进行的热处理,时效后还要精加工,还有个问题,什么情况应该时效?什么情况不用时效?都是针对GCr15材料而言

该用户从未签到

发表于 2010-6-13 21:57:44 | 显示全部楼层
GCr15回火后没有必要进行时效处理,但精加工后有必要进行时效处理。

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stigershu + 6 感谢参与!

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签到天数: 1802 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-6-14 09:30:31 | 显示全部楼层
我们以前还是做的油槽时效,现在用热风炉做,效果一样

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-6-16 21:07:55 | 显示全部楼层
120度加热保8小时随炉降至室温再重复一次。

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-6-17 13:20:52 | 显示全部楼层
840淬火,175回火后,再进行时效处理,原工艺是130*4h,时间是否足够?我看有资料说至少5个小时,零件不大, ...
imsnowfox 发表于 2010-6-13 10:01



   这要看楼主的具体要求,看起来楼主好像做的是轴承啊
时效分为:自然失效和人工时效
楼主描述的是人工时效,
轴承钢材料制造的零件,可根据你的工件的具体要求而定,比如要求有比较高的使用精度时,除了其他工序控制外,为了消除应力的影响和进一步的是组织陈化,一般在粗磨加工后进行人工时效(自然失效效率很低,一般不采用)
楼主说的工艺完全能够满足要求,一般这种时效采用120-160度都可以,不超过160度。

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-6-22 13:12:39 | 显示全部楼层
应该采用空冷还是炉冷?两者效果有何差别?

该用户从未签到

发表于 2011-10-5 23:29:30 | 显示全部楼层
我们厂一直是回火后进行时效处理,粗加工后再进行二次时效,现想把前面一次时效省掉不知道行不行。

签到天数: 92 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-6 16:05:11 | 显示全部楼层
jitao20080828 发表于 2011-10-5 23:29
我们厂一直是回火后进行时效处理,粗加工后再进行二次时效,现想把前面一次时效省掉不知道行不行。

看您们的轴承等级   g级的就没有必要了吧     可以的     普通级的粗加工后的时效也是可有可无的    个人见解    供参考
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