热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 10201|回复: 11

[讨论] 关于渗氮和碳氮共渗零件表面出现脱皮问题之我见

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-19 09:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 一张餐巾纸 于 2010-6-19 10:01 编辑

  最近,连续几帖讨论关于通常的化学热处理上,零件表面出现可脱落的薄薄的一层皮的问题,这是一种既偶然又常见的现象,我赞同hdw001、一路飞歌、秋天的风、nsh几位的发言。
    这种情况之所以多起来,与近年里越来越多采用‘预氧化’来催渗和改善渗层的均匀性有关系。实际情况是,很微薄的氧化膜或炉气还原能力比较弱的情况下,一般不会发生可剥落的表皮现象(具体数据有待专题试验确定),如果氧化膜过厚,又在炉罐气氛中如有足够强烈的还原气(如氢气)的作用下被迅速还原成‘纯金属(铁)’,这一层‘纯金属(铁)’发生了分层与钢基体脱离,虽然它不影响工艺过程,当时或随后也会被渗氮或渗碳,但它与钢表面已经没有连带关系了,成为可剥落的一层皮。
    这个问题,可以通过试验来验证。
    由此看出,‘预氧化’温度和时间的选择需要按照现场实际条件在工艺上合理规范,不可照抄或是随意而为。也可以推断,凡是升温过程中发生了设备故障或操作不当,出现钢表面氧化过甚,也可能会发生同样的问题。
    另外,热处理工作者的责任心和诚实素质是从事本行业工作最基本的要求。
     对吗?可商榷,继续深入探讨。

评分

参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢分享!

查看全部评分

签到天数: 204 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-19 09:43:58 | 显示全部楼层
就是氧化造成的,我多次遇见,检漏和堵漏,增大气量就可以避免。

该用户从未签到

发表于 2010-6-19 15:11:18 | 显示全部楼层
回复 1# 一张餐巾纸


    看我们的普通气体氮化从未进行过于氧化为什么出现这种http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405情况?

该用户从未签到

发表于 2010-6-19 15:38:43 | 显示全部楼层
回复 2# husongping


    能否解释一下这种现象:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405

该用户从未签到

发表于 2010-6-19 16:25:01 | 显示全部楼层
不知预氧化温度和时间怎样控制?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-19 17:42:11 | 显示全部楼层
回复3#孤鸿踏雪
    该帖子中有‘后来分析,就是做那炉42CrMo产品时,长时间中断氨气供应所致。’一说,是否其间炉罐内出现负压造成少量空气进入炉罐,然后又重新通氨渗氮的缘故?
    这个问题,只是看法之一,也许还有其它原因?如果在理论上说得通,应当在分析问题时作为考虑因素,并在实践中加以验证,因为热处理过程中常常有‘不经意’的东西存在。

该用户从未签到

发表于 2010-7-11 15:43:45 | 显示全部楼层
回复 6# 一张餐巾纸


    感谢您的回复,我会注意您的提醒在今后的工作中加以关注的。

签到天数: 69 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-7-17 08:22:02 | 显示全部楼层
1   预氧化过度造成的零件处理后表面起皮不仅发生在LZ提到的渗氮和氮碳共渗,在渗碳工艺上也很常见。
2   现象一:20CrMo材料小齿轮,渗碳淬火抛丸后齿根、端面小沟槽、台阶底部等出现残留氧化皮一样的东西;尤其在珩齿后齿根珩不到部位明显,金相检查不到异常,尺寸检测不到变化。最后调整脱脂炉温度后问题得到解决。
3   从我们公司生产实践中发现,推盘线脱脂温度与多用炉不能一样,多用炉可以高一些;
4   工件的前清洗对于起皮也有影响。尤其是清洗剂中添加有强氧化型防锈剂时更严重。
5  起皮的机理与LZ分析一样:就是预氧化形成的氧化膜在炉中被还原,由于氧化膜原始缺陷与基体不再是冶金结合,造成淬火急冷时与基体剥离,这种氧化膜很薄,千分尺检测不到尺寸变化情况。但有时会造成颜色上差异,我们称作为“花斑”。
6  这种氧化膜在较大工件、快油淬火中不易察觉到,主要是这层氧化膜淬火时完全剥落,或在随后抛丸中被完全打掉 ,实际生产中不易察觉到,但带预氧化设备中小件热油淬火工艺中容易被发现(如果预氧化温度不当)。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!

查看全部评分

签到天数: 60 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-12-4 10:27:38 | 显示全部楼层
应该是这样的  我们没有预氧化的产品没有出现脱皮的现象 有预氧化产品做出来有时会脱皮

该用户从未签到

发表于 2012-6-22 11:28:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-6-19 15:11
回复 1# 一张餐巾纸

杨工,您如果有机会再次遇到,渗碳或者渗氮出现脱皮现象时,保存好零件及脱皮物质,我帮您用X射线分析一下。

该用户从未签到

发表于 2012-6-22 13:00:11 | 显示全部楼层
感觉预氧化会有一定的影响,但应不至于脱皮,原来做氮化的预氧化时最高用过500度,时间有二个多小时,出炉时出没出现脱皮的现象,多用炉有时不能正常出炉,随炉降温,再加热淬火时出现过脱皮的现象,脱皮肯定与氧化有关,但温度和时间会比较长

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-4-24 11:24:18 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2010-7-17 08:22
1   预氧化过度造成的零件处理后表面起皮不仅发生在LZ提到的渗氮和氮碳共渗,在渗碳工艺上也很常见。
2    ...

http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82491
请问您所提到的渗氮起皮的情况,是不是与我这个帖子里的情况相似?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-28 00:40 , Processed in 0.053882 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表