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[求助] 请教310和304不锈钢渗氮脆性过大的原因和处理方法

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该用户从未签到

发表于 2010-10-23 10:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
对310和304不锈钢进行540℃的离子渗氮,用3kg的载荷测试其表面硬度,发现出现了表面被压溃的现象。请问这是什么原因造成的?要怎么处理?

该用户从未签到

发表于 2010-10-23 13:52:52 | 显示全部楼层
虽然没遇见和你一样的情况,但猜测是钢材成分的问题,不锈钢有大量的合金亲氮表面浓度会很高,容易比其他普通钢材更呈现脆性,另外,用3公斤的载荷不知道是怎么回事,不检测显微硬度吗?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-23 14:58:03 | 显示全部楼层
回复 2# silafu


    不锈钢渗氮层太薄,所以不好直接测截面硬度曲线。我们用不同载荷测试表面硬度,间接表征一下截面硬度的变化。可是发现在3kg载荷的时候出现了表面被压溃的现象。

该用户从未签到

发表于 2010-10-23 15:06:13 | 显示全部楼层
渗氮层太薄就米必要测硬度曲线,3kg载荷的时候出现了表面被压溃正说明浅。以此验证脆性无说服力。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-23 15:22:04 | 显示全部楼层
回复 4# silafu


    哦,明白了,谢谢!!

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-24 09:37:48 | 显示全部楼层
就脆性检测而言,我国标准中采用10KG负荷,真对不同工艺要求,不同材料存在很大的问题,这一 问题建议通过讨论对氮化质量标准进行完善修改

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-24 13:27:16 | 显示全部楼层
回复 6# 江雪居士


    我觉得可能也是渗层太薄的原因。我们用560℃进行76个小时的渗氮,可是渗层只有5、6μm左右。

该用户从未签到

发表于 2010-11-5 19:09:23 | 显示全部楼层
304不锈钢 气体渗氮430*10h,获得40um渗氮固溶层,表面硬度1000HV,耐蚀性近一步提高。有需要的大家交流啊

签到天数: 1289 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-4-29 16:17:25 | 显示全部楼层
回复 8# nanomaterial


    可以详细的谈谈工艺的过程

该用户从未签到

发表于 2011-5-1 01:30:39 | 显示全部楼层
您渗氮前除去了钝化膜了吗?
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