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[LV.7]常住居民III

发表于 2007-8-20 10:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
在民用机械产品中,机车柴油机零件的用材是相当优良的。如何充分发挥材料的潜力,一直是材料工艺工作者的重要课题。

推杆式电阻炉在热处理行业中广泛应用。由于常规推杆炉本身结构所限,在使用中料盘随工件入炉加热后又随工件淬入介质中进行冷却,料盘始终受到急冷急热的冲击。因此存在着料盘容易发生变形,影响使用寿命。其次,炉子既要加热工件,同时又要加热料盘,料盘的重量大约是工件重量的20%~30%,对于小盘零件,料盘重量可达到工件重量的40%之多,能量损失严重。由于工件堆放在料盘中,影响工件的冷却速度和冷却的均匀性。
  上下回转推杆式电阻炉,克服了常规推杆炉的不足,实现料盘在炉内循环运动,料盘不发生变形,热损失减少,节约能源,提高了工件的冷却速度和冷却均匀性。

为了确保405-17a齿轮的强度,提高其耐磨性,我公 司在新产品开发时,将其最终热处理状态,设计成了碳氮共渗直接淬火。由于该齿轮为内花键双联齿轮(如图1),且形状复杂,碳氮共渗直接淬火虽可提高工件的强度、耐磨性,但内花键孔变 形却难于把握和控制,而且,用含碳氮有机液体做渗剂进行深渗层共渗,时间较长。为了解 决这两个问题,我们以三乙醇胺+乙醇做渗剂,在原75kW井式气体渗碳炉上实施了滴注式气体碳氮共渗工艺。经多次试验,并采取一系列方法,精确控制了该齿轮的内花键 孔变形,并使共渗时间缩短了2.2~2.6h。

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