热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3527|回复: 6

[求助] 求教:GCR15异常金相

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-2-25 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 shineyuan 于 2011-2-25 20:27 编辑

1.  最近热处理GCR15 出现硬度异常产品(直径约2mm,比例不高,各批次比例不同,在1~10%以内),表面硬度62HRC左右,而内部硬度值能达到50~60之间,检查金相如下:
心部金相(硬度52HRC)*400倍

[表面金相(硬度62HRC)*400倍


为连续式网带炉,淬火温度847度,淬火进入到入油池约1.5h,控制产品厚度~15mm
原材料经过过一次球化退火,为方便生产,本产品在热处理前在公司内部还经过一次球化退火,为较为普通的井式炉,无保护气氛。


2.  不同于以上产品,还有2mm产品,未在公司内部经过球化,存在极少个别的心部硬度偏低(~59HRC左右,但金相为3级轴承钢金相,碳化物颗粒偏少)
淬火温度843度,淬火进入到入油池约1.5h,控制产品厚度~15mm。


3. 原材料全检存在C含量低的材料存在(0.88%左右)

4.怀疑可能性:材料碳含量低,经过公司内部球化退火,造成脱碳严重(原材料更改过,更改前未出现),第二次淬火后,内部硬度提高,但仍低于表面硬度,金相如下:

心部金相*400倍
表面金相*400倍
         
             过烧(但材料更改前未出现该情况,而且两台炉子存在同样的情况,用直流电位差计检测炉温,设定为852度时炉内最高温度约857度(已补偿冷端温度)            



求各位大大发表意见。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-2-25 11:48:07 | 显示全部楼层
球化组织是怎样的?球化脱碳是怎样的?淬火温度是847,那么保温时间是多少?图片产品是否回过火?
从搂主提供的图片资料看组织是隐晶马氏体+结晶马氏体+残余奥氏体+少量碳化物(也许图片不是很清楚,碳化物不是分布不是清晰)+少量屈氏体

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-2-25 12:37:58 | 显示全部楼层
因批量大,无法在球化状态下选取出的半成品,因而也无法给出球化组织,以及脱碳。
(((曾怀疑是公司内部球化退火操作造成,如下:
工人在600度开炉,未及时取出,低于400度后再出炉,最上面产品出现表面氧化。
对氧化的产品检测金相,表面脱碳严重,但心部还好;因产品小,用砂纸磨表面后检测C含量,只有0.72-0.77,但经过淬火后,心部硬度同样可以达到61HRC以上。对退火其他产品检测C含量为0.88左右。(无法确认原材料的C含量时候合格,但从概率上来讲应该是C含量合格的)来说应该是
在这儿也存在一个疑问:若原材料本身C含量很低的状况下,是否会造成心部硬度低的状况。)))

淬火温度847,因为是连续式网带炉,故只能给出进炉到入油池时间,约1.5小时。
图片产品为回火完成。
图片不清楚,可点击图片后用滚轮放大图片观看,心部基本上看不见碳化物颗粒,第四张图片(表面金相)可以看见有碳化物存在,同时怀疑是淬火时渗碳造成(C势控制在0.75%左右)。

签到天数: 122 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-2-25 18:49:27 | 显示全部楼层
你们在加工前进行球化退火的目的是什么呢?
你们的工件是2MM的,这么小的?是什么产品呢?
1.按照这样的厚度的话,淬透是完全没有问题的.
2.你们一次处理多少工件?一次进入油池的重量和油槽油重是什么比例的?
3.这个浓度的碳势保护产品是没有问题的
4.从金相照片上看,你们的淬火过程是绝对存在问题的

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-2-25 20:26:59 | 显示全部楼层
加工前的球化退火,实际上只是为了降低硬度(因在我进入公司前一直采用该工艺,因此未对该工艺进行调整),便于产品抛加工出R球。
工件为滚针,适用于滚针轴承,万向节等。

”至于一次处理多少工件,一次进入油池的重量和油槽油重是什么比例“不好回答,连续式网带炉,一直在往油槽里落料,提升。油温75度,采用KR468G,,搅拌正常。

另:下午将淬火温度降低到843度进行了实验,同样存在硬度低产品,金相基本一直。

签到天数: 122 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-2-27 20:52:36 | 显示全部楼层
回复 5# shineyuan


   1. 哦,这就正常了
2.加热温度和保温时间应该是没问题的
3.你们每小时的处理量是多少的?
4.科润的油还好吧。你们多长时间没有添加新油了
5.搅拌的转速是多少呢?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-2-28 12:27:24 | 显示全部楼层
两条炉子,小炉子每小时约200KG,大炉子每小时约400KG,当然淬火油的量也不一样了。
大炉子半个月前刚添加了1吨新油(因并非两条炉子同时使用,油会来回抽用,同时一月底对油进行过检测,合格)。
搅拌转速就不得而知了,因为采用的是油循环形成的搅拌,与之前没有变化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-9-27 15:18 , Processed in 0.048634 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表