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查看: 4570|回复: 16

[求助] 渗碳淬火的开裂问题

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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-6-23 20:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 wwwcrazy999 于 2011-6-23 23:13 编辑

我司今日做了几件产品,渗碳淬火后开裂了,产品外形实心圆柱体,长约1120mm,直径约210mm;材料为26V,技术要求渗碳淬火,60-62HRC,渗层3.5mm;采用井炉生产,渗剂煤油和甲醇;工艺为920℃强渗36h(cp1.2),920℃扩散12h(cp0.95),降温至870℃保温1.5h(cp0.85)油冷;1h后离油,出油后未及时回火,约10h后有两件沿轴向开裂了,裂缝宽约1.5mm,经圆心位置深约170mm,贯穿整个轴向,几乎快成两半了,之后用180℃回火8h出炉,约5h后其它两件也开裂了,裂缝和没回火前得两件一样,请大家分析一下产生裂缝的主要原因,谢谢。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-24 17:24:54 | 显示全部楼层
回复 1# wwwcrazy999


    这个问题没遇到过还是没有人感兴趣啊

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 17:50:49 | 显示全部楼层
回复  wwwcrazy999


    这个问题没遇到过还是没有人感兴趣啊
wwwcrazy999 发表于 2011-6-24 17:24



    淬火冷却结束出油时油槽的油温是多少?
   个人分析,可能由于油温太低、冷透又没有及时回火所造成。

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 17:59:52 | 显示全部楼层
我想跟回火关系不大,应该是典型的淬火开裂。
1、以前是否用相同的工艺做过同样的产品?

签到天数: 374 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-6-24 18:00:19 | 显示全部楼层
似乎材料有问题。看看金相。

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 18:25:53 | 显示全部楼层
由于渗碳加热时间长,最初部分渗层形成粗大组织,这部分组织淬火最容易开裂,最好先想法细化晶粒,再正常淬火,渗后直接淬火适宜一般渗碳,你这个特殊.淬火后必须立即回火,取小部分试样,自己观察马氏体长度,评下级别,轴向裂纹一般为应力裂纹,你这个是组织应力为主.

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 18:32:52 | 显示全部楼层
回复 6# 范达


    不知楼主什么材料?这种深层渗碳产品,渗碳后应该进行缓冷,经过一次正火,然后重新加热淬火。

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 18:46:02 | 显示全部楼层
我今天遇到ZG310-570淬火开裂,一查才知道是工人偷懒没正火就直接调质,裂纹.变形,均匀是我们热处理工作者经常遇到的难题,在制度工艺时仔细考虑这些因素.

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-24 20:14:12 | 显示全部楼层
回复 2# wwwcrazy999

淬火出油时表面温度约150℃

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-6-24 20:30:16 | 显示全部楼层
淬火油是否正常,渗碳组织怎么样。是否检查。扩散12小时后组织如何

该用户从未签到

发表于 2011-6-24 20:36:54 | 显示全部楼层
26V是什么材料,本人才疏学浅,还没听过。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-24 20:41:17 | 显示全部楼层
回复 4# bwg11


    客户提供的材料牌号是26V,这材料我是没有遇到过

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-24 20:46:03 | 显示全部楼层
回复 9# wwwcrazy999


    产品没有试样,带进去了5个试样不同材料的试样20Cr,20CrMnTi,20CrMnMo,20CrMnMoH,17Cr2Ni2AH,做金相分析,渗层均在3.3-3.5表面组织很粗大

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-24 20:52:11 | 显示全部楼层
这样的渗层从这个用这样的工艺做是很不理想,我认为也不是没有及时回火造成的,产品出油后表面温度约150℃,心部应该还在250℃以上,那么要冷却到常温状态也得4,5个小时吧,还有就是回火后也有两件裂了

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-24 22:30:23 | 显示全部楼层
回复 5# LINFH


    恩,是的应该是组织应力为主产生的

签到天数: 316 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-6-26 17:33:16 | 显示全部楼层
在渗碳前先做好预备热处理,因工件尺寸较大应力较大淬火出油温度稍高点并及时回火。

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-6-26 19:58:00 | 显示全部楼层
你的材料可以打一下光谱,看看它的成分,还有是不是这个材料本身有问题,你的前期碳势是不是太高了,
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