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[原创] 锻造余温淬火后发现裂纹,请问怎样解决?

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该用户从未签到

发表于 2011-9-13 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家好:材质42CrMol连杆,锻造后余温910度-920度淬火,用PAG水溶性淬火剂淬火,浓度12.5%---15%,新调制的溶液刚开始时,淬火正常,淬火液用10天之后发现连杆有裂纹,不知是什么原因,请大家帮助分析一下,谢谢大家。

该用户从未签到

发表于 2011-9-13 16:32:29 | 显示全部楼层
42crMo的材料用920-910度淬火,我想温度是不是高了。锻件锻好后是不是直接淬火的,用什么方法测温的?如再次加热用何种设备加热的?用什么方法测温的?

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-9-14 19:23:08 | 显示全部楼层
42CrMo的材料用910-920度淬火,温度太高了,正常温度在820-840度水剂淬火。

该用户从未签到

发表于 2011-9-14 19:31:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 李志飞 于 2011-9-14 19:33 编辑

利用锻后余热热处理要掌握好终锻温度,锻好先降温到650~700度,然后在加热到淬火温度。这样可以节省能源,估计不会开裂的。上面所说的淬火温度910也太高了,我们做的都是810+-10度。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-9-14 19:39:16 | 显示全部楼层
42CrMo连杆余热淬火最好是淬油,水基开裂风险太大,而且900度太高,最好预冷到830-850度。另外,你检查一下这几批锻件有没有缺陷。

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[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-15 14:22:14 | 显示全部楼层
锻造组织粗大,偏析,过热等缺陷,直接用预热淬火 效果不是很好。

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该用户从未签到

发表于 2011-9-15 18:19:03 | 显示全部楼层
按照正常的工序走,就不会出问题,像你那样违规了

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-9-21 12:11:30 | 显示全部楼层
42CrMo锻造组织一般都较粗大,按正常工艺水剂淬都有裂的风险!

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-9-21 14:27:48 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2011-9-21 12:11
42CrMo锻造组织一般都较粗大,按正常工艺水剂淬都有裂的风险!

42CrMo材料使用水基淬火液是可以的,我司的风电齿圈就是42CrMo的调质料,感应淬火时使用就是水基淬火液。

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-9-21 14:30:23 | 显示全部楼层
淬火液浓度每天都测吗?可以把浓度再调高一些,我们用的是德润宝的水基淬火液,浓度最高用到20%。

该用户从未签到

发表于 2011-9-25 09:56:08 | 显示全部楼层
锻造余热淬火的最大弊端就是因锻造引起的粗大组织没有得到改善,且不可避免地引起脱碳,所以淬火开裂是必然的,而不开裂才是偶然的。

该用户从未签到

发表于 2011-9-25 10:00:28 | 显示全部楼层
如果单考虑之前淬火不开裂 现在开裂 我觉得是PAG 带出量多了  PAG溶度下去了 !

建议楼主都参考楼上各位高工的意见 !

该用户从未签到

发表于 2011-9-25 10:11:36 | 显示全部楼层
最主要的是PAG溶度的下降,你再考虑一下环境温度是否有变化.
使用PAG淬火液,花钱配置冷却特性测量仪是值得的

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-9-25 10:12:49 | 显示全部楼层
楼主的情况可能是锻造缺陷或者原材料缺陷引起的,从这方面找找原因,和你的热处理工艺关系不大。供参考

该用户从未签到

发表于 2011-10-12 15:55:28 | 显示全部楼层
还是应力的原因!淬火温度太高!

该用户从未签到

发表于 2011-10-13 11:43:32 | 显示全部楼层
这个确实是有风险,我这边一个客户也是这种情况,目前我们推荐他用一些冷速更慢的淬火液。

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-10-14 08:58:39 | 显示全部楼层
1、PAG介质浓度的变化必须随时监测,浓度降低,几近淬水,哪有不裂的道理?
2、锻造余热淬火后,至回火前的停留时间必须严格控制,及时回火。我们曾做过大批连杆体余热淬火后停留时间开裂率的统计,8h-12h-24h......,开裂率从无升至百分之十几。

该用户从未签到

发表于 2011-10-14 10:02:33 | 显示全部楼层
淬火冷却介质在使用一段时间之后其浓度都会有所降低,特别是水基溶液和PAG溶液。在使用时要随时监测其浓度的变化以便调整。如你所说10天后发现了裂纹,原因可能是浓度降低,低于12.5%-15%,冷却速度加快了。重要的是余温淬火910温度过高。

该用户从未签到

发表于 2011-10-14 10:07:02 | 显示全部楼层
复杂工件必须另行热处理处理。淬火剂每日进行检查浓度。

签到天数: 195 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-10-14 12:38:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdytlll 于 2011-10-14 12:40 编辑
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-25 09:56
锻造余热淬火的最大弊端就是因锻造引起的粗大组织没有得到改善,且不可避免地引起脱碳,所以淬火开裂是必然 ...


我们这连杆一直采用锻后余热淬火,从没出现淬火开裂!脱碳我们控制≤0.1mm,从检测数据看接近0mm。
并且有文献表明余热调质的工件性能比重新加热调质的要好。
关于余热淬火开裂,若是自己工艺执行没有问题,那关键在对原材的控制。
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