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[讨论] 渗碳时表面反而出现 脱碳

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签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-12-16 22:27:45 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
没有,产品表面正常!
该产品前后做了其他产品,硬度都正常

签到天数: 92 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-12-16 22:29:55 | 显示全部楼层
有可能是“气体渗碳后期,炉内碳势低”这个原因。记录曲线出了问题,可能是控制面板上的显示出了问题。同时再检查一下氧探头。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-16 22:23:49 | 显示全部楼层
1、氧探头因炉内大量积碳,失效。零件表面是否有红色物质?还是表面一层黑絮状物?
2、炉内有漏气处。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-16 22:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这么一事
检验一个渗碳的产品时发现表面硬度只有500HV(正常状态下该产品的硬度有750HV)。
接着检查组织发现表面竟有0.2mm的脱碳层!!
感到很奇怪于是怀疑:
1:原材料脱碳,检查后发现原材料没问题,也就说明热处理过程出现异常!!
2,检测热处理记录曲线,稍有异常,即到渗碳温度后,碳势比平时迟到达设定值约15MIN(渗碳时间设定为70分钟)其他一切正常
备注设备为多用炉,材料为SCM415(15CRMO),抹掉脱碳层后硬度有700HV!!
大家分析下,还有什么原因?

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-16 22:32:18 | 显示全部楼层
要注意一下:在渗碳的同时又有脱碳现象!!
因为从金相上看确实是渗到碳了,但表面又从在脱碳(半脱碳)!令人有些不解,
对了部分产品表面颜色有部分呈黑色(但不明显),但没有其他附着物

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-12-17 13:38:43 | 显示全部楼层
这个问题太奇怪了,好像无法解释!楼主可否上传一张100倍的照片。
有没有可能切割的时候过热?建议复检。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-17 14:13:50 | 显示全部楼层
没有切割,直接打表面硬度的。所以我也觉得不可思议啊!!

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-17 15:26:50 | 显示全部楼层
       1.  中门密封不好漏气。2.平衡空气电磁阀检查一下,是否电磁阀损坏了密封不好空气进到后室造成。

该用户从未签到

发表于 2011-12-17 15:39:50 | 显示全部楼层
估计在扩散和低温均热时氧探头出了问题,显示值偏高,老是向炉内加空气形成表面脱C,仅供参考。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-17 15:42:57 | 显示全部楼层
因为是浅层渗碳,所以温度设在850度时间也只有70分钟

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-17 19:50:09 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2011-12-17 15:42
因为是浅层渗碳,所以温度设在850度时间也只有70分钟

我估计是产品小而件数量多,装炉量太多吸碳面积大,富化剂流量小无法稳定炉内气氛【碳势】,再滲碳时间较短造成,希望把工艺传上来看一下,便于找到问题所在。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-17 22:21:13 | 显示全部楼层
该产品已经做了很多年了,装炉量一直是标准的,工艺其实我前面已经说过了。自己详细推敲一下就能知道的。我现在也是一头雾水,因为从设备最后的自动记录仪上来看CP是正常的

该用户从未签到

发表于 2011-12-18 12:15:45 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-12-17 13:38
这个问题太奇怪了,好像无法解释!楼主可否上传一张100倍的照片。
有没有可能切割的时候过热?建议复检。

我检验过程也发现类似问题存在,检验结果是:表层局部表面0.02mm是F,随后是隐针M,接着是板条M,局部有正常组织M+残余A,因为怕制样出的问题,对金相样品进行等温退火,金相组织为局部表层有亚共析组织,局部共析层深度在0.7mm,这种检验结果公司技术人员无法理解,我正在做相关试验,争取找到问题的真正原因。

该用户从未签到

发表于 2011-12-18 21:50:22 | 显示全部楼层
楼主可以检查一下设备,是否有严重的积碳,在保温阶段碳势较低,而产品表面的碳原子向内扩散,表面因碳黑过多无法接收到碳原子,导致表面含碳量过低所致.

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-12-18 22:43:02 | 显示全部楼层
渗碳过程没有问题 问题出在降温过程碳势的变化浓度降低导致,你仔细改变一下参数。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-12-19 13:15:10 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2011-12-17 22:21
该产品已经做了很多年了,装炉量一直是标准的,工艺其实我前面已经说过了。自己详细推敲一下就能知道的。我 ...

            我指的是另件小与大件产品装同样的重量,吸碳面积就多,同样的富化剂流量就满足不了。

签到天数: 328 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-2-14 09:53:22 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2011-12-17 22:21
该产品已经做了很多年了,装炉量一直是标准的,工艺其实我前面已经说过了。自己详细推敲一下就能知道的。我 ...

如果有结论 请把后续情况介绍一下。

该用户从未签到

发表于 2012-2-14 10:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-15 14:16 编辑

   个人愚见:像你描述的这种异常不至于造成出炉产品的脱碳,因为这种异常产生于渗碳升温阶段或渗碳初期,而检查出炉产品发现脱碳,其原因应在渗碳后期(扩散至降温、均温)时间段内,炉内实际碳势是否低于工艺设定值或其它异常因素

该用户从未签到

发表于 2012-2-15 11:55:17 | 显示全部楼层
我绝对怀疑楼主对“脱碳”的理解,请楼主发一张金相照片来

签到天数: 189 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-24 15:36:19 | 显示全部楼层
其实在渗碳时出现这种氧化脱碳的情况的确是有的。
我就遇到过20CR渗碳淬火后表面出现了氧化皮,薄薄一层,用手一碰能掉,但当时检查硬度,却符合工艺要求。轴承钢淬火时也遇到过类似情况。
原因我们一直没有查清楚,因为是偶发,突然出现一次,然后好长时间又不出现,所以一直在关注此现象。
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