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该用户从未签到

发表于 2012-3-9 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们厂干的是42CrMo的前贯通轴,中间部分是90mm的花键,表面淬火后打跳动最大的不超过7丝,为什么低温回火后跳动最大的达到15丝,而且跳动大的活还出来不少 ,(回火前打跳动就1件跳动超过8丝的,回火后出现了十几件),请教这是因为什么愿意引起的呢  可以怎么避免呢?

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参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 请改标题!

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该用户从未签到

发表于 2012-3-9 13:58:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-9 14:00 编辑

   中频淬火前是否调质?调质工艺?
   回火前检查跳动的工件和回火后是同一件吗?
   回火时工件是不是胡乱地堆放(互相挤压)在一起?

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-3-9 14:04:48 | 显示全部楼层
低温回火可不考虑堆放问题吧。还是同一工件有对比性。

签到天数: 165 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-3-9 17:46:26 | 显示全部楼层
淬火前的跳动CPK是多少?1.33以上是否满足?
另外,要进行同一产品淬火前、淬火后、回火后的尺寸检测。抽样数不小于30件。
最终才能判定是啥原因导致以及制定出相应对策进行改善!

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-3-9 18:02:14 | 显示全部楼层
你的工件回火要垂直竖装才好。

该用户从未签到

发表于 2012-3-9 18:27:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 tdragonfu 于 2012-3-12 16:04 编辑

当回火温度超过80度时 马氏体发生分解 随着回火稳定的升高 马氏体中碳溶度逐渐下降,晶格常数C减小,a增大,正方度减小,
如果是表面快速加热淬火也就是说其中残余奥氏体的数量比较少! 残余奥氏体转变成马氏体的数量较少, 所以会发生变形,
楼主参考摆放 挤压等现场情况 同时看看淬火前的原始组织 相信能找到合理的解释

个人臆想! 仅供参考!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-3-10 11:23:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-10 11:29 编辑

先调质完,再半精车,精车,铣花键,花键要求跳动不大于4丝,然后表面淬火,专门做的架子,立着摆放,一架子放80件,等80件放满了再180度低温回火,也不是说每一架子里都有跳动大的工件,也许好几炉都没有问题,也可能一炉就出来好几件的。也不存在挤压的问题 。

该用户从未签到

发表于 2012-3-10 11:32:20 | 显示全部楼层
feiyangdeshitou 发表于 2012-3-10 11:23
先调质完,再半精车,精车,铣花键,花键要求跳动不大于4丝,然后表面淬火,专门做的架子,立着摆放,一架子 ...

    按照你现在的描述,这种现象就很正常了。轴类产品淬火回火后,总有一些弯曲变形(挠度)超差的,这就有了校直。如果一件没有,那就是运气太好了;反之,如果整炉或大部分变形超差那就是不正常了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-3-10 11:34:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-9 13:58
中频淬火前是否调质?调质工艺?
   回火前检查跳动的工件和回火后是同一件吗?
   回火时工件是不是胡 ...

860度保温2.5H,然后在3%的水基淬火液中冷却,580度保温2.5H,然后水冷。
回火前跳动大的工件和回火后跳动大的不见得是同一件活。回火前一件跳动在10丝,回火后还是一样。
回火时都是立着摆放整齐在架子里的。

该用户从未签到

发表于 2012-3-10 11:37:55 | 显示全部楼层
feiyangdeshitou 发表于 2012-3-10 11:34
860度保温2.5H,然后在3%的水基淬火液中冷却,580度保温2.5H,然后水冷。
回火前跳动大的工件和回火后跳 ...

    也就是说,你淬火后回火前检查挠度不大的产品,回火后反而会变大(超差)?那么淬火后回火前检测挠度大的,回火后是变小了?还是变得更大了?抑或是没有变?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-3-10 11:38:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-10 11:39 编辑
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-10 11:32
按照你现在的描述,这种现象就很正常了。轴类产品淬火回火后,总有一些弯曲变形(挠度)超差的,这就 ...


我们这是短轴,360MM长,不用校直,调质完稍微有点变形,给数控车留的量大,数控加工完不存在您说的问题

该用户从未签到

发表于 2012-3-12 23:47:23 | 显示全部楼层
580度保温2.5H,然后水冷,42CrMo不存在回火脆性,不需要回火后水冷,空冷就可以了,这样可以减少热应力。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-16 13:42:10 | 显示全部楼层
我觉得是不是摆放问题。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-9-7 11:48:00 | 显示全部楼层
两个问题:
第一,你淬火前工件是什么状态?
第二,你在淬火完成到回火完成测量前有无挤压、碰撞现象存在?

该用户从未签到

发表于 2012-9-14 15:42:38 | 显示全部楼层
我觉得还是表面淬火控制不到位造成的,建议你们最好选择高端的感应热处理设备,进口的,或是国内做的最强的上海恒精,他们有办法解决你的问题。
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签到天数: 319 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-9-9 03:09:35 | 显示全部楼层
依稀记得看过类似回火超塑性的说法,说的是马氏体在应力下回火过程中会产生宏观塑性形变。其提到的例子是冲压模需要很小的间隙配合,淬火后两模具紧密卡合无法分离。回火后两模具可轻松分离,又保持良好的间隙。
看到此贴无意中想起,对模具了解的同仁是否会认同此说法?
如有此类现象,可能会对楼主有帮助----产品的摆放对轴类产品的形变影响
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