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[讨论] 30CrMnSiA钢淬火问题

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签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-5-11 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
30CrMnSiA钢零件,外形呈H型,长150,宽35,高280,中间部分25,880加热保温50mi油冷,硬度只有25HRC左右,成分分析合格,为何会出现这样的结果?

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-12 16:01:03 | 显示全部楼层
我认为是冷却速度不够造成的,你用的什么炉

签到天数: 2198 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-5-12 16:38:12 | 显示全部楼层
如果材料成份是对的,加热温度确认也是对的,那么淬火下来这个硬度值也只有是由于冷速不够造成的。

签到天数: 472 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-12 19:26:19 | 显示全部楼层
我们做了 几十年这样材料的零件啊,不太可能你说的那硬度啊,30CrMnSiA正火都能达到25。你这个主要是零件形状的原因吧,H型,中间油流动,热交换有问题,25也比较的厚。我建议是900度,我们都选这个温度。还有你要加大搅拌。

签到天数: 419 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-13 12:45:50 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-5-12 19:26
我们做了 几十年这样材料的零件啊,不太可能你说的那硬度啊,30CrMnSiA正火都能达到25。你这个主要是零件形 ...

有道理。注意形状,流动性,油的冷却能力。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2012-5-13 15:07:26 | 显示全部楼层
可是前期做了几个批次都没有这样的问题?

签到天数: 472 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-13 19:35:49 | 显示全部楼层
wyb755 发表于 2012-5-13 15:07
可是前期做了几个批次都没有这样的问题?

表面有脱碳吗?或者转移速度慢了,温度不够?

该用户从未签到

发表于 2012-5-14 21:16:50 | 显示全部楼层
我曾经也碰到这种情况,主要是材料含碳量在标准下限,可以适当提高淬火温度910°c,淬火后冷却不足残余奥氏体过多,通常回火后残余奥氏体继续转变,硬度会有提高

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-14 22:54:02 | 显示全部楼层
新宇 发表于 2012-5-14 21:16
我曾经也碰到这种情况,主要是材料含碳量在标准下限,可以适当提高淬火温度910°c,淬火后冷却不足残余奥氏 ...

淬火后冷却不足是指冷却速度不足还是冷却的最终温度不足呢?
残余奥氏体过多的说法值得商榷

签到天数: 2198 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-5-15 09:11:57 | 显示全部楼层
新宇 发表于 2012-5-14 21:16
我曾经也碰到这种情况,主要是材料含碳量在标准下限,可以适当提高淬火温度910°c,淬火后冷却不足残余奥氏 ...

30CrMnSiA这种材料怎么会残余奥氏体多呢?!

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-5-16 10:17:52 | 显示全部楼层
化学成分合格不一定能得到高硬度,如果所以无素均处下限,你说啥都没用。提高淬火温度试一下,另外冷却时加强油的搅拌应该可以解决。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2012-5-16 20:48:01 | 显示全部楼层
   哈哈,同批次材料采取锻造后正火+高温回火,外形相同,有效尺寸还要大,但淬油后硬度却可达到,用常规温度回火甚至回不下来,究其原因,大家不妨讨论一哈哈。
   我个人认为是原始组织的影响因素居多!

签到天数: 472 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-16 21:23:23 | 显示全部楼层
wyb755 发表于 2012-5-16 20:48
哈哈,同批次材料采取锻造后正火+高温回火,外形相同,有效尺寸还要大,但淬油后硬度却可达到,用常规温 ...

     没什么好奇怪,组织均匀,细小,你这相当于2次淬火了。组织更加的小。

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2012-5-17 19:40:05 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-5-16 21:23
没什么好奇怪,组织均匀,细小,你这相当于2次淬火了。组织更加的小。

但未锻造零件经两次淬火都没有淬硬?

签到天数: 472 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-17 21:14:53 | 显示全部楼层
wyb755 发表于 2012-5-17 19:40
但未锻造零件经两次淬火都没有淬硬?

    那就是形变强化了,我们原来个标准件,一头冲压扁,没热处理都有30多。锻造零件组织都比较细密,晶格畸变多。你一定是知道是什么原因吧,说下啊!

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-18 10:20:19 | 显示全部楼层
这个材料淬火的结果得到的是低碳马氏体。虽然有一定的合金元素,但是淬透性并不是很高。需要加大冷却速度,你的零件厚度尺寸要是较大的话,就更需要加大冷速,因此,建议在提高淬火温度的同时(900度),采用水冷或者采用淬火液冷却。管窥之见,仅供参考。谢谢

签到天数: 692 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-18 10:48:37 | 显示全部楼层
    :30CrMnSiA虽然被冠以高强度钢,但它接受淬火的能力是不强的,我认为增加正火能对淬火能好点,但主要还是是淬火介质的选取,我们就干过这种料的一种产品叫提弹梁,是一种军品,开始也是油淬火,淬火的硬度虽然不至于像你那么低,但是金相组织是很差的,为了保证产品硬度,就对回火温度降低了很多,最后的结果当然是被拒收了,现在我们采用水淬油冷的办法来淬火,那就完全达到了该产品技术条件,也很稳定,没有淬裂现象,当然你淬火也是要小心点的,你可试试这方法。lol

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该用户从未签到

发表于 2012-5-18 15:04:41 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-5-18 10:48
:30CrMnSiA虽然被冠以高强度钢,但它接受淬火的能力是不强的,我认为增加正火能对淬火能好点,但主要还 ...

     可否介绍一下你的水淬油冷工艺控制要点?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-5-18 19:47:23 | 显示全部楼层
30CrMnSiA属中碳调质钢,油淬断面达φ50毫米。有二种交货状态:1、以热处理(正火、退火或高温回火)2、不热处理状态交货。既然前几批次可以,查下此批次的金相组织是否是以热处理状态交货。
另:热处理后是否有脱碳。

该用户从未签到

发表于 2012-5-29 20:55:40 | 显示全部楼层
估计是冷却能力不足造成的,我厂也经常使用此材料,直径差不多,但我们采取聚乙烯醇加3%盐组成的水溶液来淬火,硬度和性能都不错,你不妨试一下。
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