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[讨论] 齿轮渗碳后内孔胀大

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签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-20 15:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近做被动轮的伞齿,渗碳后直接淬火。有的内孔缩小,有的内孔胀大。以往做的几乎都是缩小!
请教各位分析是什么原因,淬火温度830度,又冷60-80度
还有胀大的如何缩小?我用试验做了在730度左右加热后急冷的试验,可以缩小,但再次淬火后又胀大了!
请教各位有什么好的办法!可以解决!谢谢了

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-5-20 15:28:47 | 显示全部楼层
渗碳淬火前一定要正火处理,均匀组织细化晶粒减少变形。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-20 15:37:32 | 显示全部楼层
谢谢!现在问题是已经有胀大了的产品啊,该怎么处理!

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-5-20 15:47:22 | 显示全部楼层
高频加热内孔速冷,缩内孔试试。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-20 16:09:00 | 显示全部楼层
这位兄弟的产品缩孔,要不借鉴一下http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-20 16:12:42 | 显示全部楼层
如果渗碳齿轮同时出现缩孔和涨孔,而渗碳工艺没问题,那么要怀疑材质或预备处理 的方式有否出错!一般涨孔是内孔的冷却效果不佳引起的!已经出现的内孔涨大部分可以通过高频的局部加热后冷却来解决!

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-20 16:14:57 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-20 16:09
这位兄弟的产品缩孔,要不借鉴一下http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94117&extra=page% ...

谢谢周工的指导!
在论坛里也查看了一些资料!明天上班试试看有没有效果!
不知各位有没有实际处理过得案例,能否告知一二,在缩孔后该如何做淬火处理!

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-20 16:16:27 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-20 16:12
如果渗碳齿轮同时出现缩孔和涨孔,而渗碳工艺没问题,那么要怀疑材质或预备处理 的方式有否出错!一般涨孔是 ...

您是否说,就高频局部加热内圈,然后冷却!
但是硬度方面呢?能否保证?

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-20 16:18:37 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-5-20 16:14
谢谢周工的指导!
在论坛里也查看了一些资料!明天上班试试看有没有效果!
不知各位有没有实际处理过得 ...

就是两点必须注意:一是局部的加热温度不要过高一般也就600---700度之间,二是缩孔后必须进行去应力的回火处理(低温回火即可)

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-20 16:21:06 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-5-20 16:16
您是否说,就高频局部加热内圈,然后冷却!
但是硬度方面呢?能否保证?

硬度方面应该是不能保证在高硬度的范围,但是应该不会影响使用(内孔应该要磨过的吧?)

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-20 21:54:06 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-20 16:21
硬度方面应该是不能保证在高硬度的范围,但是应该不会影响使用(内孔应该要磨过的吧?)

是啊,硬度会降低的,但影不影响使用还要考证哦!内孔是要磨的。但磨量不大

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-21 20:18:03 | 显示全部楼层
如果原材料淬透性低的话,内孔会胀大。像楼主说的这种情况,可能是锻造时的停锻温度差异比较大,引起内孔胀缩不一。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-21 20:25:42 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-21 20:18
如果原材料淬透性低的话,内孔会胀大。像楼主说的这种情况,可能是锻造时的停锻温度差异比较大,引起内孔胀 ...

高工的意思是,淬透性低引起的嘛?因为当时处理了好几炉,处理完后放在了一起,现在没办法找出是那一炉的了,不过在检测的时候发现有一炉的试样心部有游离的块状F,并且数量不少!会不会跟淬火温度有关系呢?井式炉渗碳后直接淬火,起吊过程有可能时间偏长!
另,为什么胀大(热前留有0.4mm的磨量,热后竟然胀大到没有磨量了!)能存原理上讲解下嘛?麻烦了

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-21 20:40:07 | 显示全部楼层
材料淬透性低的话,即使将淬火温度提高,心部组织也有比较多的铁素体,而且心部硬度也低。原理还得从组织应力和热应力上去想,还有就是不同组织的比容差异。
楼主这种情况我们去年也遇到过一次,不过是圆柱齿轮,1000多件产品,内孔全部无磨削余量,1000多件产品采用缩孔工艺挽救。

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签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-21 20:43:17 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-21 20:40
材料淬透性低的话,即使将淬火温度提高,心部组织也有比较多的铁素体,而且心部硬度也低。原理还得从组织应 ...

谢谢您的解答!
今天做了实验,缩孔是有一定的效果,但感觉还不是很理想!缩小的量为13-20丝左右。我理想的数据时能缩小20个丝以上,所以还得继续试验看看!

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周建国 + 5 感谢支持!

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-21 20:49:19 | 显示全部楼层
要缩小0.2mm比较难,我们的缩孔工艺结果和楼主的差不多,只要内孔失圆小,也能磨光。但机加工得找正,比较费事。

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-21 20:50:26 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-20 16:18
就是两点必须注意:一是局部的加热温度不要过高一般也就600---700度之间,二是缩孔后必须进行去应力的回火 ...

刚刚看到周工在线!特地感谢您的指导!今天的试验证明感应加热内圈后极冷能够缩孔!非常感谢。
具体的收缩量可能因线圈以及工艺原因不是很理想,但有明显的改善!

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-21 20:52:08 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-21 20:49
要缩小0.2mm比较难,我们的缩孔工艺结果和楼主的差不多,只要内孔失圆小,也能磨光。但机加工得找正,比较费 ...

哦,原来这样啊!那看来明天还得和磨工序沟通沟通啊!毕竟热处理不是万能的 谢谢!

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-5-21 20:53:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 周建国 于 2012-5-21 20:57 编辑
雁南飞 发表于 2012-5-21 20:50
刚刚看到周工在线!特地感谢您的指导!今天的试验证明感应加热内圈后极冷能够缩孔!非常感谢。
具体的收 ...


如果是深孔,那么会困难些,那也可以分两次缩孔(就是正反两次)。像你讲的要缩20丝以上已经比较困难了,如果有经验的磨工只要不是太椭圆,那么8---10丝的磨量就可以搞定,如果他不懂那么你可以教他,是用四点校正法来校正余量分配!

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-5-21 21:01:47 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-21 20:53
如果是深孔,那么会困难些,那也可以分两次缩孔(就是正反两次)。像你讲的要缩20丝以上已经比较困难了 ...

盆齿的孔不深,15mm。
周工小弟也不知道四点校正法啊!明天跟他们沟通看下有没有人懂!
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