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[求助] 发动机曲轴断裂求分析

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签到天数: 480 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-10-22 18:05:54 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
断裂部位是左曲柄22轴径杆部。
对于断裂位置的R角进行测量?是否是R角的原因?
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签到天数: 183 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-12-3 22:11:34 | 显示全部楼层
个人认为:剪切区位于图片下方,上方为晶粒变形区,是最后断裂区域.看出图片中的R角小,是不是倒角太小,应力集中引起.
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签到天数: 1254 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-10-28 08:29:47 | 显示全部楼层
感应加热过程人为影响因素太多,从质量一致性角度,改为渗碳或表面氮化更好一些,但成本要增加。
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签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-10-25 23:13:21 | 显示全部楼层
只能说我只看出了是有点疲劳断裂的的同心圆的特征  裂纹源在浅表层   
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该用户从未签到

发表于 2012-10-25 08:45:43 | 显示全部楼层
以前做过这方面的一个失效分析,材料和工艺与楼主的一样,断裂也基本类似,失效原因正向5楼所说的,改为整体渗碳就可以了,后来疲劳试验也证明了这一点。其实都是降低成本惹的祸,。


同意这个观点!
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签到天数: 472 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-10-25 08:48:41 | 显示全部楼层
个人感觉还是表面的问题。多源裂纹,剪切力作用条件下断裂,应该看看R角。
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签到天数: 472 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-10-25 08:44:31 | 显示全部楼层
oyja 发表于 2012-10-23 12:36
谢谢大家的关注,后面我会上一些断裂图片。由于没有公司的授权,部分信息有所保留,谅解!

失效分析,公司没有授权你就不要往这里面发。图纸保留可以理解,照片发几张没那么夸张吧
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该用户从未签到

发表于 2012-10-24 20:50:18 | 显示全部楼层
以前做过这方面的一个失效分析,材料和工艺与楼主的一样,断裂也基本类似,失效原因正向5楼所说的,改为整体渗碳就可以了,后来疲劳试验也证明了这一点。其实都是降低成本惹的祸,
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签到天数: 95 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-10-24 20:39:56 | 显示全部楼层
这些图片能看出root cause? 除非是神! 给你的建议是其他的曲轴失效分析的关键点,好好琢磨吧
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-24 20:07:15 | 显示全部楼层
图片在二楼,先补一部分,后面再补上
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签到天数: 95 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-10-23 20:46:11 | 显示全部楼层
oyja 发表于 2012-10-23 12:36
谢谢大家的关注,后面我会上一些断裂图片。由于没有公司的授权,部分信息有所保留,谅解!

没有必要将曲连总成照片放出来,又不是做广告,搞了太明确公司如人上坛一看便知。 只要将断口照片发出来,带点说明寻求做过同类失效案例分析的同行业给出的建议,自己顺着思路去分析研究,再通过试验验证。
摩托车行业现在太不景气了,我十几年前就逃出来了,原来产品结构有50、70、90、100、125、150、250。产销100万辆。
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签到天数: 56 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-10-23 14:44:22 | 显示全部楼层
什么都不说,工序流程不清楚,只能瞎猜。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-23 12:36:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 oyja 于 2012-10-25 12:22 编辑

谢谢大家的关注,后面我会上一些断裂图片。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-10-23 10:47:01 | 显示全部楼层
不解之处:
1.问题曲轴在那个阶段断?
  a.零件开发验证阶段
  b.SOP量产后跟踪抽检验证。
2.断裂在强化试验30%,强化试验多少小时?
曲轴断裂可考虑:
1.机加工沟槽尺寸、沟槽滚压质量、滚压力选择。
2.强度试验要进行
  a.单步小载荷试验,一般要达几十至百万次
  b.大载荷冲击试验(LZ介绍急加速急减速时出现断裂)。
3.材料选择:LZ用40Cr,不但要满足国标材料要求,且要研究某些微量元素对强度的贡献。
4.热处理:如是SOP后应考虑调质后这两批的材料与金相差异,还应与曲轴在OTS、γ阶段通过的强度试验的材料、金相的样件作比较。
作参考,不同曲轴材料、加工方式策略不同。我们用的球铁、非调钢,均不进行调质与热处理。寿命几十万公里绝对OK

评分

参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
gtn1314 + 10 + 10 感谢支持!

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该用户从未签到

发表于 2012-10-23 09:11:28 | 显示全部楼层
如果高频淬火时圆角未淬硬,可能其疲劳强度比未经高频淬火的更低。。。。。。高频仅用于提高表面耐磨,对圆角处的强度可能有降低的作用。
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签到天数: 2081 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-10-22 13:49:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2012-10-22 13:50 编辑

对于这种小型(摩托车)汽油机曲轴,个人认为在进行强化试验前可以先进行疲劳试验工艺验证。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-22 12:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障件是类似图片上的曲轴,CB250,在急加速急减速时出现断裂,断裂部位是左曲柄22轴径杆部。
由于前期发生过断裂,后来调整了热处理要求,40Cr,调质,表面高频淬火。
现在的问题是不同批次的曲轴,效果相差很大。上一批,长时间强化试验无出现扭断现象,这一批强化试验时间不到上一批十分之三就出现扭断。金相组织与硬化层深都符合标准。
于是双方出现分歧,曲轴供应商认为是设计问题,用户认为是产品质量一致性问题。
由于水平存在不足,目前需要专业的失效分析机构或团队判定或提出解决方案。
请问各位老师,有什么好的建议?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-22 12:42:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 oyja 于 2012-10-24 20:04 编辑


以上是百度类似曲轴图片,下面是故障图片,请各位老师多多指教!


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