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[讨论] 渗碳淬火后ITP超差怎么解决?

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签到天数: 69 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-5 21:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近公司接到一批USA客户齿轮轴类定单,材料SAE8620H(兴澄),外径φ55mm,渗碳层渗度ECD=0.8-1.05mm。金相组织上有一项要求:
ITP 组织:5%maximum at ECD/2 at pitch / 5%maximum at ECD/4 at root
ITP-intermediate transformation products  翻译为:中间转变产物
处理结果:ECD、表面碳化物、残奥、IGO(内氧化)都合格,但就是齿根ITP不合格(0.15mm).
工艺:910℃/1.05Cp+860℃/0.85Cp   出光US油/60℃ 40Hz搅拌
碳片检测误差:设定0.85/检测0.83(燃烧法)
请 同行帮忙解决。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-5 21:45:54 | 显示全部楼层

渗碳淬火后ITP超差怎么解决?

可以从以下方面考虑以下。1,装炉量和装炉的间隙。2,提高淬火油的温度至80--85度。3,再提高搅拌的烈度。。。。。我们的8620H钢是采用这样的工艺的。。供参考。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-12-5 22:41:22 | 显示全部楼层
主要是淬火冷却能力不足引起,适当减少装炉量,提高搅拌速度,有条件的话可以换用冷却速度更快些的油。

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
Brian + 10 同意提高冷速,但如何提高

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签到天数: 373 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-12-6 08:04:12 | 显示全部楼层

回复 #3 霜月 的帖子

同意3楼观点,提高冷速.

签到天数: 69 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-12-6 14:37:15 | 显示全部楼层
US油已经是日本出光公司进口原装油中最快的了。

签到天数: 373 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-12-6 14:58:01 | 显示全部楼层

回复 #5 motion_0576 的帖子

也就是说是超速油了1.减少装炉量.2.温度设在油使用温度的下限.适当搅拌.3.最后15分钟通氨气.4.强力喷丸.

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10

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该用户从未签到

发表于 2007-12-6 15:46:53 | 显示全部楼层
上楼的说要取下限温度,我有点不理解,我觉得应该取上限温度,提高奥氏体的稳定性,提高MS点。

签到天数: 373 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-12-7 08:11:57 | 显示全部楼层

回复 #7 刘路峰 的帖子

如ISOMAX17油(德润宝),使用温度50-90℃.多用炉淬火,初始油温70℃,淬火后油温105℃.
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