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[求助] 丝杆热处理原因分析求助

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该用户从未签到

发表于 2016-4-21 08:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
公司最近制作了一批工装,上面使用了丝杆(美标),使用环境为180度,低速的风炮打入,运转后发现抱死。
丝杆和螺母的材料均为42CrMo,表面镀氮化钛。
我们仔细确认后发现螺母的螺纹部分比较毛糙,丝杆的齿尖较尖,丝杆上有崩齿现象。
麻烦各位大神帮助分析一下问题的原因,以及下次制作时需要注意的环节。

附件为外协分析的报告,可以参考下。

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签到天数: 336 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-4-21 16:27:37 | 显示全部楼层
只从材料角度分析:1:外协检测报告的可信度不高(有的照片的放大倍数可能都有问题),也没有说明什么                问题。
                           2:目前也不只知道材质状态如何,应该是调质后使用,对照报告中500倍的放大照片可以看出不是调质组织,或者说不是较正常的调质组织(照片不是很清晰)。齿部有贝氏体出现,心部组织有大量铁素体出现。
                           3:所以先检测成分,在查看热处理时的淬火温度和冷却速度的情况。之后在对照新产品看看机械加工的情况。
                                      个人看法
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-4-22 07:47:50 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2016-4-21 16:27
只从材料角度分析:1:外协检测报告的可信度不高(有的照片的放大倍数可能都有问题),也没有说明什么      ...

材料应该不会有问题,供应商那里还算可以。不过热处理就不一定了。推测较大的可能性是热处理没好好做,偷工减料了。
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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2016-4-22 15:33:12 | 显示全部楼层
热处理工艺存在问题 ,联系电话13964068034
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签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-4-23 22:08:59 | 显示全部楼层
检测报告  前者粒貝,后者条贝
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签到天数: 890 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-4-23 22:26:58 | 显示全部楼层
建议螺母先加工螺纹再进行调质------------------
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签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2016-4-24 08:44:18 | 显示全部楼层
调质预热处理工艺不行,冷速慢了,镀钛工艺没操作好。建议不要再做镀钛了,直接调质后做中高频,反正是工装,性价比还好
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签到天数: 106 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2016-4-24 13:35:33 | 显示全部楼层
样品1的组织就有点懵了(个人觉得更像F+P组织),关于样品2的组织很清楚,回火S+F,但是对于这种尺寸的零件,出现这种组织个人觉得热处理工艺或过程控制上存在问题。另外,从组织上看并未发现有镀层存在呀?
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 楼主| 发表于 2016-4-25 09:23:58 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2016-4-24 08:44
调质预热处理工艺不行,冷速慢了,镀钛工艺没操作好。建议不要再做镀钛了,直接调质后做中高频,反正是工装 ...

镀氮化钛是客户的要求,应该没法变更。
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 楼主| 发表于 2016-4-25 09:25:20 | 显示全部楼层
Genius 发表于 2016-4-24 13:35
样品1的组织就有点懵了(个人觉得更像F+P组织),关于样品2的组织很清楚,回火S+F,但是对于这种尺寸的零件 ...


镀层为氮化钛,极薄。就1-2μm。就是显示的金黄色颜色。
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签到天数: 203 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-4-25 12:03:16 | 显示全部楼层
1. 材料好像有成分偏析。硬度差比较大偏析是不是原因之一?
2. 你的螺纹好像是车削出来的。作为高强度螺栓(HV480多,强度超过12.9),又要承受安装过程中的冲击力(风炮打进去),滚制螺纹比较好。
3. HV480多,500多,已经不是调质。存在非M组织,是不是淬火冷速过慢?
4. 齿侧有崩裂显现,是不是回火不足,脆性较大,风炮打入时的冲击力造成(螺杆套着螺母打入)?
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 楼主| 发表于 2016-4-27 09:32:37 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-4-25 12:03
1. 材料好像有成分偏析。硬度差比较大偏析是不是原因之一?
2. 你的螺纹好像是车削出来的。作为高强度螺栓 ...


螺纹为美制螺纹,未找到轧制的厂家,切查资料显示轧制的螺纹会有脱碳现象,且表面粗糙度没有车制的高。综合考虑后采用了车制螺纹。
调查后发现热处理偷工减料了,没有按照我们的要求进行真空淬火。一批里面检查到有螺纹表面有细微的轴向裂纹。
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签到天数: 203 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-4-27 10:38:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 oliver 于 2016-4-27 10:39 编辑

螺纹表面脱碳只与热处理有关,与螺纹本身是滚(搓)制还是车削无关。
螺纹不是齿轮,从使用功能看,螺纹是滚(搓)制还是车削,其表面粗糙度与螺纹表面 “细微的轴向裂纹” 的成因没什么关系。如果裂纹发生在齿根部位,或滑脱(俗称滑牙),则另当别论。
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 楼主| 发表于 2016-4-27 11:28:18 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-4-27 10:38
螺纹表面脱碳只与热处理有关,与螺纹本身是滚(搓)制还是车削无关。
螺纹不是齿轮,从使用功能看,螺纹是滚 ...

不好意思记错了,热轧和锻造才会引起材料表面脱碳。

“细微的轴向裂纹” 那段文字想要表达的意思是问题是出在热处理上。
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