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[求助] 低温二次回火可以有效的减少内应力吗?

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签到天数: 143 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-9-29 22:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
目前部分齿轮磨削后出现裂纹。这与回火的关系大吗? 二次回火可以多大程度的减少内应力?  材料20CrMnMo/Ti的!  请各位前辈点拨

签到天数: 1124 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-9-29 23:22:50 | 显示全部楼层
个人认为,只要第一次的回火充分,第二次的作用已经不明显了(当然是对于渗碳件火碳氮共渗件的低温回火而言),磨削裂纹在论坛里也有好多讨论。出现磨削裂纹的原因有很多:诸如原材料缺陷、工艺不合理、磨时的冷却不够、砂轮粗、进料快等。

签到天数: 204 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-9-30 09:46:59 | 显示全部楼层
控制残余奥氏体可以有效降低磨削裂纹。

该用户从未签到

发表于 2009-9-30 10:27:42 | 显示全部楼层
目前部分齿轮磨削后出现裂纹。这与回火的关系大吗?
首先对裂纹进行分析,判断是何种裂纹,是磨削裂纹还是淬火裂纹,又或者是锻打裂纹。只有找准病症才能对症下药。
如果回火不当,是会造成回火置 裂。关于回火与消除淬火应力的关系为:如果要完全消除钢的应力,需要升温在600度附近进行回火处理,为了保持较高的硬度,必须降低温度,而回火温度过低减少应力的作用就不大,所以在回火处理中常用比较长的时间,来补救回火温度过低,以求消除大部分的内应力。
个人观点:低温二次回火可视为一次回火时间的延长。

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签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-30 10:43:52 | 显示全部楼层
部分齿轮磨削后出现裂纹。虽然与磨削操作有关系,但这与回火也有很大的关系,是可以通过回火来解决或改善的!
低温二次回火不能简单视为一次回火时间的延长。

该用户从未签到

发表于 2009-9-30 11:01:38 | 显示全部楼层
目前部分齿轮磨削后出现裂纹。这与回火的关系大吗? 二次回火可以多大程度的减少内应力?  材料20CrMnMo/Ti的!  请各位前辈点拨
抚顺小伙 发表于 2009-9-29 22:53

齿轮磨削后出现裂纹,应该从两方面查找原因:1、齿轮在渗碳过程中的过程控制,一般工艺的制定不会出现问题,主要是工艺执行情况,工艺执行不严格直接导致齿轮表面的碳浓度梯度的不合格,表面碳浓度高,没有平缓过渡,造成淬火过程中出现“隐裂纹”,严重时造成在后续的磨削中出现崩块、脱皮现象,轻微出现裂纹。2、确实是磨削中砂轮的线速度、砂轮的力度、冷却液的喷水方向等,可能造成齿轮表面的二次淬火,由于不能及时回火,出现裂纹。至于是否采取二次回火,我看没有必要,因为齿轮渗碳的深度也就是2毫米左右,一次回火时间足够就行了。

该用户从未签到

发表于 2009-10-12 22:39:09 | 显示全部楼层
一次回火充分的话  就没必要二次回火
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