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查看: 3077|回复: 9

[求助] 齿轮碳氮共渗 回火后为什么层深变浅

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该用户从未签到

发表于 2009-11-23 13:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
RT  昨晚加班到12点,结果淬火件检查合格,回火后层深就不行了,是我检查的误差还是? 求高人指点

签到天数: 2506 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-11-23 13:45:05 | 显示全部楼层
应该是有效硬化层深度,按标准检验。如果回火后表面硬度下降,可能会使有效硬化层深度变小。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-23 13:59:20 | 显示全部楼层
表面硬度是有所下降,但下降的不到100hv,可层深下降了30道左右,直接不合格额,请教楼上的专家给如何解决

签到天数: 2506 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-11-23 14:06:02 | 显示全部楼层
材料?技术要求?淬火温度?回火温度?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-23 14:19:32 | 显示全部楼层
27MnCr5    860*500,820淬火分级淬火油,190回火*3H,要求层深是0.4-0.7

签到天数: 2506 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-11-23 14:26:10 | 显示全部楼层
有效硬化层深度离图纸要求不远,可以用淬火回火调整。差0.30mm就大了,碳氮共渗的时间要延长了。

该用户从未签到

发表于 2009-11-23 15:39:02 | 显示全部楼层
对于渗层0.4-0.7mm的产品,用190度回火有点太高了,应用到160-170度较为合适

签到天数: 370 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-11-23 20:05:10 | 显示全部楼层
淬火分级淬火油?
回火温度在150-165就可以了

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-11-23 21:15:39 | 显示全部楼层
周工说的对!表面硬度对有效硬化层影响很大!我们曾经做过渗碳淬火的实验件!因为淬火温度低、淬火出来的工件只有三十几度、打有效硬化层没有硬度!腐蚀看渗碳层深度2.0mm左右!

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-11-25 12:54:38 | 显示全部楼层
你淬火与回火是检验同一个工件吗?也有可能是整批工件渗层不均匀,两次检测刚好一好一坏。另外你的回火温度太高了,160就足够了。另外建议对不良品复检,制样过程中有没有退火现象也关系到检测的准确性。
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