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楼主: 孤鸿踏雪

[交流] 河南—山东 孤鸿踏雪

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-29 12:30:23 | 显示全部楼层

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-5-4 19:39:52 | 显示全部楼层
你好,各专家,请问100KW的电子管型号是F--433S,60KWJ是F--431S请问题互相能通用吗

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-10 19:06:19 | 显示全部楼层
回复 42# pjh1983


    请你重新编辑一下帖子,把问题描述清楚。

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-11 09:40:43 | 显示全部楼层
你好:
      我有材料5H13,金相检验网状碳化物3.5级。请问杨工正火可以消除吗,详细工艺怎样?请杨工指教

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-11 10:00:59 | 显示全部楼层
回复 44# burning


    说来惭愧啊,我不知道5H13是什么材料,但看你提出要消除网状碳化物,应该是工模具钢,这种网状组织可以通过正火来消除,当正火温度如何选择,需要了解这种材料的相变点。

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-11 10:30:27 | 显示全部楼层
谢谢杨工如此及时的回复,是5Cr5MoSiV1,我没说清楚。我不知到正火做的效果能怎么样?因为网状比较严重

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-11 10:36:33 | 显示全部楼层
回复 46# burning


    不管效果怎么样,都应该试一试,因为一旦出现网状碳化物,只有通过正火来除网。一次正火除网效果若不理想,可以进行2~3次重复正火,但前提条件是模块的加工余量必须保证最终能将其脱碳层去掉!

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-11 10:51:03 | 显示全部楼层
我现在手上也没有5Cr5MoSiV1的相变点,但我查到了4Cr5MoSiV1Ac3点为915,工模具钢的淬火温度一般都比较高,而正火温度通常又较淬火温度高。所以我想问下5Cr5MoSiV1正火如果采用1050-1100度会不会有问题?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-11 10:59:49 | 显示全部楼层
网状碳化物是钢件在锻(轧)后的堆冷或空冷时较慢冷却过程形成的。如果锻造(或轧制)时在两相区800~900℃之间停锻(或轧),此时先共析碳化物虽然沿奥氏体晶界优先析出,但形变尚在继续进行,仍可将析出的网状碳化物破碎。这种办法由于影响锻锤(或轧机)的生产率(通常形变的终止温度在1000℃左右),生产上很难采用这一办法。另一办法是锻(或轧)后,将钢件散置并快速冷却,如在轧机的滚道上安置喷水圈或吹风快冷。
     若采用热处理办法消除这种有害的网状组织,便是先正火除网后球化。
     因为正火能够使晶粒细化并使网状碳化物固溶破断,从而有效地消除过共析钢中的二次碳化物(含渗碳体)粗大网络。当加热到高于Acm点(Fe-C平衡图的ES线)时,二次碳化物溶解,随后在空气中快冷,来不及形成有害钢件性能的粗大网络。而退火和淬火工艺所采用的加热温度不高,难以消除严重网状碳化物的危害。所以,必须在球化退火之前予以消除或降低网状碳化物级别。
     据此,建议你先采用较低的正火温度(比如900~920℃)试试,看看效果如何、如果效果欠佳,可以适当提高一点。但决不可盲目采用较高的温度正火,导致产生其他缺陷!

签到天数: 166 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-8-14 10:57:57 | 显示全部楼层
杨工,温工,你们讲的太细心了,我们这些新兵受益匪浅,谢谢!

该用户从未签到

发表于 2010-8-24 14:12:40 | 显示全部楼层
杨工目前可是论坛的发帖王,对论坛贡献很大啊。

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-8-24 14:48:32 | 显示全部楼层
回复 42# pjh1983

不能通用,F-433S功率100KW,F-431S功率30KW,再说两个的安装基座也不同啊。

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参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 感谢回答!

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-8-24 16:33:52 | 显示全部楼层
杨工目前可是论坛的发帖王,对论坛贡献很大啊。
guihe 发表于 2010-8-24 14:12



    最近发帖比较多,主要是最近有点闲。马上就要忙起来了:连续渗碳炉近两天就要冷调了,明天还要来一台新氮化炉。

该用户从未签到

发表于 2010-8-28 21:28:59 | 显示全部楼层
回复 53# 孤鸿踏雪


   杨工好, 后清洗的进料推杆机构装好了吗?当初在汇九看你们的连续炉时就发现这个问题,是不是两工位的清洗机的进料机构设计对吉林普雷特有点困难呀,现场也没有看见后清洗机的进料机构。还有个问题就是底进料机构,都是平板没有护栏【设计上缺陷也没法装护栏】,这也是个故障点【料盘长时间使用后肯定要变形上翘,稍有阻碍就会到位不准。】

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-8-29 15:54:57 | 显示全部楼层
回复 54# 没事偷着乐2009


    感谢提醒,这今天非常忙,未顾上关注这些问题。
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