热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
123
返回列表 发新帖

[求助] 渗碳淬火芯部出现大量铁素体怎么整改

[复制链接]

签到天数: 85 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2024-5-4 17:52:11 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
淬火油检测报告看,最大冷却速度88.25,冷却速度比慢油要快一点,理论上壁厚8mm应该淬得起来才对,但这个材料不同批次和不同钢厂的淬透性差异大得很,心部硬度要么高,要么低;可能换一个钢厂的材料,或者用95-100左右的快速淬火油试试,也可能和你的装炉方式有关,适当增加产品间距,增加淬火油通过性,也会有所改善
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 362 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-5-4 18:31:31 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2024-5-4 17:52
淬火油检测报告看,最大冷却速度88.25,冷却速度比慢油要快一点,理论上壁厚8mm应该淬得起来才对,但这个材 ...

看看他家油的300度冷速??不感觉到奇怪吗?300度冷速比快油的还快
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 85 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2024-5-4 18:40:19 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-4 18:31
看看他家油的300度冷速??不感觉到奇怪吗?300度冷速比快油的还快

他原贴发的淬火油检测报告有问题,那个曲线是温度曲线,没有冷却速度曲线,后面补发了完整的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 362 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-5-5 07:51:32 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2024-5-4 18:40
他原贴发的淬火油检测报告有问题,那个曲线是温度曲线,没有冷却速度曲线,后面补发了完整的

你再看看,他最新报告中的淬火油检测报告。。300度冷速大概在15-20之间啊。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-5 08:12:37 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-5 07:51
你再看看,他最新报告中的淬火油检测报告。。300度冷速大概在15-20之间啊。

第一次哪个油的检测报告是没有加任何添加剂的,就是纯粹的慢油;第二次淬火油检测的报告是添加了降低油的粘性添加剂,现在正在检测淬火油第三次主要加了提高淬火油最大冷速的添加剂,节后上班就是结果了,到时发上来给大家帮帮看看,还是感谢大家的指导和提出的意见,谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 362 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-5-5 08:16:26 | 显示全部楼层
热处理见习员 发表于 2024-5-5 08:12
第一次哪个油的检测报告是没有加任何添加剂的,就是纯粹的慢油;第二次淬火油检测的报告是添加了降低油的 ...

直接整槽换成快油得了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-5 08:38:08 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-5 07:51
你再看看,他最新报告中的淬火油检测报告。。300度冷速大概在15-20之间啊。

第一次哪个油的检测报告是没有加任何添加剂的,就是纯粹的慢油;第二次淬火油检测的报告是添加了降低油的粘性添加剂,现在正在检测淬火油第三次主要加了提高淬火油最大冷速的添加剂,节后上班就是结果了,到时发上来给大家帮帮看看,还是感谢大家的指导和提出的意见,谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-5 08:39:40 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-5 08:16
直接整槽换成快油得了,

一槽油大约10几个W哟,老板不愿意
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-5 08:41:42 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2024-5-4 17:52
淬火油检测报告看,最大冷却速度88.25,冷却速度比慢油要快一点,理论上壁厚8mm应该淬得起来才对,但这个材 ...

从现在整体情况来看就是淬火油的问题造成的,检测出的结果也没有达到预期效果,目前先优化淬火油的情况再看看吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 415 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2024-5-7 08:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
加快油的搅拌速率,或者用硝盐淬火
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-10 16:33:55 | 显示全部楼层
最新油的检测报告,大家帮帮看看有什么问题,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-10 16:40:06 | 显示全部楼层
热处理见习员 发表于 2024-5-10 16:33
最新油的检测报告,大家帮帮看看有什么问题,

这个检测报告为两份,第一分为我司1号炉的检测包噶,第二份为我司2号炉的检测报告,2号炉明显存在高温沸腾阶段时间偏长,应该快速过这个时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2024-5-13 09:09:04 | 显示全部楼层
没得人来了,自己顶一顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 292 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-5-28 09:07:21 | 显示全部楼层
热处理见习员 发表于 2024-5-13 09:09
没得人来了,自己顶一顶

等你的最终产品结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2024-6-18 21:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
看油品报告肯定有问题,水分超标,慢油用40℃测试冷却性能是不对的,至少要在80℃以上,油的黏度太高了。但是8mm厚做成这样没其它问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-9-28 05:18 , Processed in 0.055197 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表