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[求助] 求助!42CrMo工件调质后开裂,检测到表面脱碳

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 昨天 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
原材料牌号42CrMo、原始尺寸为315*850,我们与原材料商签订的合同为锻造比≥4,晶粒度≥5级,必须正火。加工件是曲轴,尾端部分厚度16mm。调质工艺是850度淬火保温4小时,600度回火保温4小时。工件调质出炉后发现开裂,掉落下来部分表面金相检验大量铁素体+少量珠光体,化学成分检测碳含量为0.214,标准范围应该是0.38-0.45。后检测了厚度方向金相组织,确定了是表面脱碳了。曲轴原材料组织不是很好,帮忙看看是什么原因导致的,后续我们应该如何避免呢,谢谢大家

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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 昨天 09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanglifang600 于 2024-11-15 09:44 编辑

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[LV.7]常住居民III

发表于 昨天 09:47 | 显示全部楼层
检测的位置有没有脱碳、材料出厂碳含量就低。如果是脱碳,你的淬火有气氛保护吗,有的话,可以证明是调质前就开裂了;如果是芯部含碳量低就是用错料了。

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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 昨天 10:42 | 显示全部楼层
lin1012866221 发表于 2024-11-15 09:47
检测的位置有没有脱碳、材料出厂碳含量就低。如果是脱碳,你的淬火有气氛保护吗,有的话,可以证明是调质前 ...

普通炉子,没有有气氛保护。淬火炉和回火炉是分开的,不是共用。这个温度调质工件会导致表面脱碳吗,芯部还没复检化学成分
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[LV.7]常住居民III

发表于 昨天 13:30 | 显示全部楼层
避免开裂:改工序,粗机加工前调质。不能改的化,粗机加时平衡块与轴面连接处改为大的圆弧连接。脱碳就是淬火加热时造成的。
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[LV.7]常住居民III

发表于 昨天 13:34 | 显示全部楼层
粗加工后调质,还得考虑预留尺寸在精加工时能把脱碳层加工掉。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层
看下开裂处有没有夹杂物,淬火介质是什么?这个产品开裂处较薄,淬火开裂的几率较大
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