热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4768|回复: 10

[求助] 氮化氧化问题

[复制链接]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-6-7 08:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
用低真空变压氮化炉氮化,因氮化过程中设备漏气,现零件不但未氮化,反而氧化了,请问该如何挽救?

该用户从未签到

发表于 2011-6-7 10:39:03 | 显示全部楼层
把氧化层磨掉重新氮化呗!

该用户从未签到

发表于 2011-6-7 10:42:34 | 显示全部楼层
1、把氧化层磨掉
2、把设备修好
3、返工
4、防止在发生

该用户从未签到

发表于 2011-6-7 11:29:07 | 显示全部楼层
用低真空变压氮化炉氮化,因氮化过程中设备漏气,现零件不但未氮化,反而氧化了,请问该如何挽救?
fsh191 发表于 2011-6-7 08:47



    可以喷砂后漂洗干净、烘干重新氮化。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-7 11:50:24 | 显示全部楼层
谢谢!将氧化层磨掉重新氮化,一方面尺寸不够,另一方面时间周期要的紧,来不及啊。

该用户从未签到

发表于 2011-6-7 12:22:25 | 显示全部楼层
酸洗下看看。。。。

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-6-7 12:36:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 aaron01 于 2011-6-7 12:37 编辑

回复 5# fsh191


    我无从判断你的氧化情况有多严重,氧化层有多厚,如果只是有变色的话,可以尝试直接返工,渗氮气氛本身就是还原性气氛,如果是薄的氧化层的话,可以还原回来的。干吗不搭几个零件到正常工艺里去重新走一遍呢?

评分

参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢提醒

查看全部评分

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-7 16:54:46 | 显示全部楼层
谢谢专家,38CrMoAlA材料,要求D950-0.5,实际检验表层仅365HV10,梯度法检验仅0.07的渗层,金相检验氧化层厚约0.02~0.03mm,已用小零件直接返工试验,到明天早上看结果。不知能否还原并达到950HV以上。

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-6-7 18:27:39 | 显示全部楼层
氧化层如果是0.02mm的话,很深了,单位没有搞错吧?如果是真的,非得抛丸处理了,抛丸也只不过去掉0.02mm左右。估计玄!

签到天数: 1904 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-6-7 18:50:15 | 显示全部楼层
氧化层如果是0.02mm的话,很深了,单位没有搞错吧?如果是真的,非得抛丸处理了,抛丸也只不过去掉0.02mm左 ...
aaron01 发表于 2011-6-7 18:27

赞同。那么厚的氧化皮氮化肯定不行,建议按孤鸿踏雪版主说的立即喷砂处理再氮化。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-6-8 09:59:51 | 显示全部楼层
氧化层确实是2丝,用直接返工氮化的方法,工艺用正常工艺,今早检验结果已出来:
距表面(mm)        HV0.2
0.05        1027
0.1        558
0.2        340
0.3        237
心部        220
表面硬度:860HV10
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 19:31 , Processed in 0.055366 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表