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[原创] 60Si2MnA 能达到如此强韧配合吗?

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该用户从未签到

发表于 2011-9-2 23:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
  60Si2MnA 通过淬火回火  Rp0.2能达到 1530Mpa以上、A达到8%以上?  我是没招了,望各位指点一二!

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-9-3 07:38:19 | 显示全部楼层
抗拉强度有点困难啊!我们做过的在1300左右   断后伸长率都在8%以上  

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 08:32:11 | 显示全部楼层
建议楼主采用870°C奥化,250°C等温淬火试试。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-3 08:46:55 | 显示全部楼层
可以830-860℃油淬火,然后450℃回火,然后取出工件投入水中快冷,以消除第二回火脆性。楼主先试一试吧。加热过程中注意防氧化。另外热处理后的标准式样制作一定要对试样进行磨削,表面粗糙度控制在Ra0.8以下。

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 09:00:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-3 08:32
建议楼主采用870°C奥化,250°C等温淬火试试。

与杨工探讨,250度等温是否低了点?是否采用280度好一些。是否在等温淬火后在等温温度再进行一次回火。效果更好一些呢?

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 09:24:45 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2011-9-3 09:00
与杨工探讨,250度等温是否低了点?是否采用280度好一些。是否在等温淬火后在等温温度再进行一次回火。效 ...

我查了一下资料:
    60Si2Mn的C曲线(0.62C,2.00Si,0.95Mn,0.15Cr),其Ms点温度基本上就在250°C,如果在280°C等温,应该可以得到更多的下贝氏体,其淬火后的组织主要是下贝,一定数量的马氏体和少量的残奥。如果在250°C的临界温度等温,则下贝氏体和马氏体的比例可能有些变化(下贝数量应该比280°C等温略少一点)。从理论上讲,在280°C等温更符合“等温淬火”工艺要求。
    其次,按照楼主的技术要求,等温淬火后肯定要进行回火,否则,其抗拉强度会超过要求,而延伸率会低于技术要求。

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 10:59:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 狂龙 于 2011-9-3 11:00 编辑

感谢杨工的回复,受教了。
我也查了一下资料,是否我们对楼主写出的要求理解错了。根据国标2002《金属材料 室温拉伸试验方法》
A指的是断后伸长率。Rp0.2指的是规定非比例延伸强度,而非抗拉强度。Rm才是抗拉强度。
另根据国标1984版弹簧钢的力学性能60Si2MnA经870度淬火,440度回火。抗拉能达到大于或等于1570,断后伸长率A11.3能达到大于或等于5%,供楼主参考。

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-3 20:13:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-3 08:32
建议楼主采用870°C奥化,250°C等温淬火试试。

谢谢  建议  我也想过  可是单位里没那条件  

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-3 20:17:02 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2011-9-3 08:46
可以830-860℃油淬火,然后450℃回火,然后取出工件投入水中快冷,以消除第二回火脆性。楼主先试一试吧。加 ...

谢谢 您的建议  我用860 油淬试过 回火 400  度 强度还是达不到 塑性指标也达不到 才 百分之8  我这也用了气氛保护    哎   

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-3 20:22:17 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2011-9-3 10:59
感谢杨工的回复,受教了。
我也查了一下资料,是否我们对楼主写出的要求理解错了。根据国标2002《金属材料 ...

我也查了很多资料 A要达到8% 的话  Rp0.2最高只达到1470Mpa   当然 这也是通过等温淬火工艺   如果能达到您所说的强韧配合 具体工艺是咋样的呢  ?  能支支招吗

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-3 20:35:01 | 显示全部楼层
谢谢 大家的建议   我单位设备是可控气氛炉  淬火介质是全损耗系统用油以用两年  冷却效果可能不是很好 。  对了  有个细节忘了说  此工件是1.5mm的薄板件,   客户也是要求做静拉伸试验时式样用工件做成板条状拉伸试样 ,   我再三解释片状试样与圆棒状试样的试验结果可比性不强 ,而且前者比后者小,可是客户不管啊  非要用板状试样做。哎  

该用户从未签到

发表于 2011-9-4 09:13:14 | 显示全部楼层
kemeiwu 发表于 2011-9-3 20:35
谢谢 大家的建议   我单位设备是可控气氛炉  淬火介质是全损耗系统用油以用两年  冷却效果可能不是很好 。  ...

解决这个问题有两个思路
    首先,你可以让顾客提供薄片状拉伸试样的具体标准和依据;其次,你可以向顾客提供薄片状拉伸试样与圆棒类拉伸试样不同(没有可比性)的证据。

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-9-5 10:31:01 | 显示全部楼层
用形变热处理,完全可以达到。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-9-5 14:43:04 | 显示全部楼层
形变热处理时可以达到,压淬最适合,不过现在楼主没有这个设备。建议自制一台喷雾式风冷设备。效果可能会好点。客户提的要求是好事,有压力才有动力嘛

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-12 20:22:22 | 显示全部楼层
谢谢 各位的关注  我这段时间准备试制一批   看看结果咯  
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