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查看: 5028|回复: 8

[原创] 各位,对浅层渗碳,变形有利的例子

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该用户从未签到

发表于 2011-9-15 21:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家是否通过改变工艺方法,譬如把渗碳层深控制在技术要求的下限,渗碳淬火后变形得到控制?我最近试制了一批,效果明显

该用户从未签到

发表于 2011-9-15 21:33:13 | 显示全部楼层
楼主不妨把您的例子说得具体详细些,这样的原创能更好地起到分享、交流的作用哦

该用户从未签到

发表于 2011-9-16 14:48:22 | 显示全部楼层
我的产品中有许多是1.5M-1.75M的齿轮及齿轴,层深只有DC0.35-0.55,已经是渗碳的最低极限了,变形依然很大,只有依靠机加工预留余量的办法来解决。

签到天数: 338 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-9-16 15:52:20 | 显示全部楼层
如果还解决不了,可以采用压床淬火,变形能控制在0.05MM以内

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-9-16 17:11:43 | 显示全部楼层
渗碳后真空淬火有效减少变形```

签到天数: 354 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-9-16 18:07:14 | 显示全部楼层
我也想试一下这个方法。尽量调低渗碳层深,看变形如何。不过这有理论方面的支持吗?请各位前辈或热处理同仁多多指教!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-16 18:53:27 | 显示全部楼层
上尉连长 发表于 2011-9-15 21:33
楼主不妨把您的例子说得具体详细些,这样的原创能更好地起到分享、交流的作用哦

汽车同步器轴套,要求Dc:0.55-0.85mm,20CrMnTi,渗碳淬火,我们一般控制在Dc:0.80,但是变形很大,椭圆度不好,端面翘曲也不好,还缩孔,最近试制一批,Dc控制在了0.60,结果,变形问题有效解决了。
我们是在连续渗碳线上生产的,因为批量不大,付出了很大代价,生产上一般控制都是在Dc:0.8-1.0mm,所以,想和大家分享一下,特别是连续渗碳线

该用户从未签到

发表于 2011-9-17 21:10:33 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2011-9-16 18:53
汽车同步器轴套,要求Dc:0.55-0.85mm,20CrMnTi,渗碳淬火,我们一般控制在Dc:0.80,但是变形很大,椭圆 ...

感谢楼主的分享,我厂是生产汽车差速器齿轮的,渗碳淬火后经常出现齿轮内花键变形严重的问题,楼长分享的这个方法可以试一下。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-18 11:06:36 | 显示全部楼层
上尉连长 发表于 2011-9-17 21:10
感谢楼主的分享,我厂是生产汽车差速器齿轮的,渗碳淬火后经常出现齿轮内花键变形严重的问题,楼长分享的 ...

呵呵,我去西安法士特,他们是在多用炉上生产这类零件,材料是8620H的,也不变形,还是插棍装的
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