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查看: 5366|回复: 10

[讨论] 关于碳氮共渗产品的返工返修

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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-10-24 20:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司近期加工的一批气动扳手长轴配件,外观尺寸:直径约为40mm,长约300mm,材料是20CrMnTi,技术要求表面硬度58--60HRC,渗层0.8--1.1mm,心部硬度33HRC左右,碳氮共渗在多用炉处理,完了后用170℃回火,表面硬度为55--57HRC,渗层、心部都符合要求,就是表面硬度低了交不了货,后续抛丸后用同样渗层的工艺返工处理,或者渗层较浅的工艺处理,或者直接用淬火的工艺返工,结果都是表面硬度较返工前低了很多,返工后表面硬度只有50HRC,请教一下这样的情况是什么原因造成的,怎么返工才能满足要求,或者是材料本身就有问题,深冷处理这样的状况硬度能提高多少

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-10-25 10:36:42 | 显示全部楼层
你这个产品  多半是表面碳浓度降低了  看下金相   或者是  你的仪表碳势显示与实际不符

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 10:46:38 | 显示全部楼层
这样的件抛丸强化后表面硬度检测一下看看,应该能满足技术要求,因为滲层和心部硬度都合格,只是表面硬度低,抛丸后表面硬度会提高一点的,同时把回火温度再降低一点看看

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 19:18:51 | 显示全部楼层
我们经常遇到硬度不合格的问题,处理多了后,现在一般首先需要去判断硬度检查是否准确。从你提供的信息来看,如果没有采用硬度换算的话,你可以采用表面洛氏硬度去再检查看看,先看看是不是真的硬度低了。
如果确定是硬度低了,可以试试补碳浓度看看,即包埋在固体渗碳剂中(新老搭配)保温再淬火。

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-10-25 21:09:59 | 显示全部楼层
检测一下工件金相,应是没问题的.有时表面金相组织会影响的.

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-10-26 11:17:59 | 显示全部楼层
问学 发表于 2011-10-25 21:09
检测一下工件金相,应是没问题的.有时表面金相组织会影响的.

金相检验没有问题的,不通氨气,直接渗碳怎么样

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-10-26 22:29:52 | 显示全部楼层
再顶一下,问题尚未解决,各位前辈还有什么高见,请分享一下

该用户从未签到

发表于 2011-10-28 19:21:13 | 显示全部楼层
试了用包埋在固体渗碳剂中(新老搭配)保温再淬火吗?补碳浓度应该有一定效果的。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-4-24 16:00:07 | 显示全部楼层
请问LZ最后问题解决了吗?如何解决的?还望赐教
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签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-4-24 19:28:33 | 显示全部楼层
我以为:这个问题出在两个方面;一是炉内碳势低,特别是后期的控制问题。第二是淬火介质的问题。可以做一个金相看看。就会明了。
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该用户从未签到

发表于 2013-4-30 19:13:44 | 显示全部楼层
楼主能否透露下碳氮共渗的工艺,据我所知,碳氮共渗渗层一般低于0.8mm,0.8-1.1mm应该是采用高温渗碳+低温共渗复合工艺吧!

还有一点,建议楼主解剖实物检测维氏硬度和观察金相,可能表面存在黑色组织。
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