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楼主: 霜月

[求助] 如何防止齿轮内孔收缩过大

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签到天数: 208 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-29 16:50:59 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
看看将毛坯重新加热到700~720℃,重新处理一下如何?

签到天数: 129 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-29 18:57:56 | 显示全部楼层
做个工装来控制内孔过多收缩效果不错

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-2-29 19:58:46 | 显示全部楼层
摸清淬火变化规律,预留量。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2012-2-29 20:38:02 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-2-28 22:04
20CrMnMoHH?

愚见这种缩孔还属热应力缩孔。要想控制缩孔量,还要在减小热应力方面下手。-----周建国所说 ...

谢谢关注。增加车内孔工序倒是可以试一下。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2012-2-29 20:40:07 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2012-2-29 19:58
摸清淬火变化规律,预留量。

重新修正热前余量有点困难,需要修改一系列的工装,而下一批产品可能还得沿用现在的余量。

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-3-1 07:37:06 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-24 20:19
感谢各位关注,正如杨工所说,加心轴是不现实的。
下午拿到了材料复检报告,化学成分和淬透性都在标准要求 ...

只有降低淬火温度以改善芯部硬度及淬透性,搅拌也不用开了

签到天数: 537 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-3-1 08:45:16 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-26 11:50
内孔已经收缩的产品,除了磨削外各位还有什么好的措施让它涨大?

硬车!
当初预留0.8mm的磨量就已经太大了,我们一般留0.3--0.4mm(单边0.15-0.2mm的磨量).我以前的公司就留这么大的量,现在的公司也差不多是这个量.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2012-3-1 09:32:15 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2012-3-1 08:45
硬车!
当初预留0.8mm的磨量就已经太大了,我们一般留0.3--0.4mm(单边0.15-0.2mm的磨量).我以前的公司就留 ...

当初留0.8的余量是因为产品热后内孔要涨大。

签到天数: 537 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-3-1 10:11:23 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-3-1 09:32
当初留0.8的余量是因为产品热后内孔要涨大。

这个问题就比较复杂了!相同的零件,产品结构,大小已定,材料型号基本已定,热处理工艺能引起"质"的变化而不仅仅是"量"的变化?可能原材料出了很大的问题.

该用户从未签到

发表于 2012-3-1 10:34:22 | 显示全部楼层
采用等温淬火,变形能减小,或者渗碳后空冷,二次淬火

该用户从未签到

发表于 2012-3-1 13:06:58 | 显示全部楼层
渗碳变形的控制比起获得合格的金相和硬度什么的复杂多了.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2012-3-5 21:35:33 | 显示全部楼层
降低淬火温度、静止油淬火后,心部硬度仍有48HRC,但内孔收缩不大,余量符合机加工要求。
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