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[求助] 求助,碳氮共渗后产品表面有花斑.

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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-22 10:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
低碳钢冷轧薄板件在多用炉中790度碳氮共渗后(共渗介质:丙烷,甲醇,氨气)直接分级油淬火,碳势1.0.清洗,回火后经酸洗磷化,表面出现花斑(黑底上出现浅黄白色不规则斑),如返工继续酸洗磷化就会出现凹凸不平的斑块,请教是什么原因造成的。谢谢    注:此产品在共渗也是经过

清苦洗的,另产品用抛光抛凡或振动抛光表面的黄斑都不容易去掉,所以可先排除酸洗的问题.

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该用户从未签到

发表于 2012-9-22 11:07:41 | 显示全部楼层
    回火后是否已经出现花斑?磷化前酸洗后是否有花斑?
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-22 11:28:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-22 11:07
回火后是否已经出现花斑?磷化前酸洗后是否有花斑?

产品应该是在共渗时形成的花斑和回火关系不大.就是在酸洗是发现的.
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-22 11:29:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-22 11:07
回火后是否已经出现花斑?磷化前酸洗后是否有花斑?

杨工你好,我在另一个论坛也请教过你同样的问题,只是没有上传图片.
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-9-22 12:16:49 | 显示全部楼层
我们这有时候也出现水印,现目前还不知道是什么原因造成的
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-22 13:03:58 | 显示全部楼层
这个不是水印/感谢参与
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该用户从未签到

发表于 2012-9-22 14:06:52 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-9-22 11:28
产品应该是在共渗时形成的花斑和回火关系不大.就是在酸洗是发现的.

    个人浅见:在正常情况下,共渗过程是不可能导致产品外观不合格的。

    楼主应该检查共渗前的清洗是否有问题?另外,既然在磷化前酸洗时发现了花斑,就应该对其进行喷砂处理,因为酸洗是不能去掉外观上的花斑的。
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[LV.7]常住居民III

发表于 2012-9-22 15:59:35 | 显示全部楼层
工件表面的硬度怎样,看看氰化层的金相
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该用户从未签到

发表于 2012-9-22 16:31:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-22 14:06
个人浅见:在正常情况下,共渗过程是不可能导致产品外观不合格的。

    楼主应该检查共渗前的清洗 ...

http://www.shaod.com/forum.php?m ... &extra=#pid1686酸洗的问题。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-9-22 17:12:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-22 14:06
个人浅见:在正常情况下,共渗过程是不可能导致产品外观不合格的。

    楼主应该检查共渗前的清洗 ...

您好,我之前遇到过硼铝铬共渗后表面出现类似水印一样的东西,特别多,难道也是热处理前没有清洗干净吗?
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发表于 2012-9-22 17:14:06 | 显示全部楼层
iwukexin 发表于 2012-9-22 17:12
您好,我之前遇到过硼铝铬共渗后表面出现类似水印一样的东西,特别多,难道也是热处理前没有清洗干净吗?

    惭愧,没做过这类工艺和产品,不了解实际情况,不敢胡说八道
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-22 20:00:25 | 显示全部楼层
共渗前一定是清干净了的,现在觉得可以是表面是积碳的原因.有没有人做过这么产品的
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-22 20:01:39 | 显示全部楼层
也就是共渗后酸洗的,产品是要磷化的,也只能酸洗不能喷砂处理.
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该用户从未签到

发表于 2012-9-23 08:11:34 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-9-22 20:00
共渗前一定是清干净了的,现在觉得可以是表面是积碳的原因.有没有人做过这么产品的

    如果表面明显有积炭,表明你的碳势太高或富碳渗剂供应量太大。
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该用户从未签到

发表于 2012-9-23 08:13:45 | 显示全部楼层
    请问楼主,你这个产品碳氮共渗所使用的设备什么类型?什么型号?什么规格?碳、氮渗剂的供应比例?检测结果如何?
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该用户从未签到

发表于 2012-9-23 09:38:18 | 显示全部楼层
楼主可以试一下,用较高的温度试验一两个工件,如果表面正常,说明790度碳氮共渗,温度太低,丙烷分解不充分,使表面出现的问题啊!如果还是一样就要别想它法,不管怎么说毛工肯定能搞定的。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-24 08:12:09 | 显示全部楼层
热处理老学徒 发表于 2012-9-23 09:38
楼主可以试一下,用较高的温度试验一两个工件,如果表面正常,说明790度碳氮共渗,温度太低,丙烷分解不充分 ...

谢谢大家的参与,此产品我曾做过多次试验.从790共渗,到温度升到830 甚至920度渗碳也试过.产品多少都还是有黄色的斑出现只是多少的问题.为什么我一直认为会是与碳势的高低和氨气的流量有关系呢.先说说我的现在的流量吧,氨气是3.5L/min 丙烷5L/min 甲醇5ml/min 炉子是丰东的装一吨的。UBE-1000Kg型。去年产品出现过共渗后硬度偏低的情况,当时就把碳势提高到1.1原来为1.0,后做出来的产品80%都有黄色的斑,碳势提到1.1后硬度和层深是合格.后又把碳势降到1.0增加了20分钟共渗才把黄斑解决.还有一次听说此炉刚买进的时候按原厂工艺加工.当时的氨气开到的是4L/min ,出来的产品也有50%有黄色的斑后来降到3.5,就黄色的斑又没有.现在情况是很少出现,几万产品里会有那么一两只.我发此贴的目的是让有做共渗或渗碳的朋友后序有酸洗的一个建议.也是想听听不同想法.
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该用户从未签到

发表于 2012-9-24 08:28:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-9-24 08:30 编辑
毛毛的 发表于 2012-9-24 08:12
谢谢大家的参与,此产品我曾做过多次试验.从790共渗,到温度升到830 甚至920度渗碳也试过.产品多少都还是有 ...


    你用的是密封箱时多用炉?炉膛的几何尺寸多大?、

    我总觉得,外观有黄斑与气氛碳势和氨流量扯不上干系
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2012-9-24 08:44:31 | 显示全部楼层
可控气氛多用炉有效加热区为W760×H800×L1200(mm),
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该用户从未签到

发表于 2012-9-24 11:31:46 | 显示全部楼层
是不是氮化前工件表面油污没有清洗干净?
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