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[讨论] 关于淬硬层硬度的问题,专家进~

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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-1-7 06:54:24 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
zw1315 发表于 2013-1-5 16:00
4mm处的金相看了。从晶粒度上看有4级的,有6级的,但是硬度都在48-50之间,我感觉温度没有问题,冷却介质我 ...

奥氏体晶粒4级-6级不大吗?我们淬火的晶粒度一般都在8级以上。如果奥氏体晶粒那么大的话,该处马氏体岂不也比较粗大?
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签到天数: 666 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-7 08:25:32 | 显示全部楼层
我说的4-6级就是温度高的意思,既然温度够了还淬不硬,所以不是温度的问题,看来这个问题还是我们自己琢磨吧,等做合格了,在告诉各位专家吧
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签到天数: 1939 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-7 07:59:48 | 显示全部楼层
prq 发表于 2013-1-7 06:54
奥氏体晶粒4级-6级不大吗?我们淬火的晶粒度一般都在8级以上。如果奥氏体晶粒那么大的话,该处马氏体岂不 ...

楼主的意思是淬火加热温度较高“感觉温度没有问题,冷却介质我们都采用水了,但是还是不行。”
楼主的产品马氏体等级可能是4-6级合格。
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该用户从未签到

发表于 2013-1-18 23:39:16 | 显示全部楼层
淬火介质及其温度也要查一下,其次是环境温度也有影响的
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-6 18:33:10 | 显示全部楼层
喷液的强度.....也就是力道```不知道我这么说,LZ能懂吗?

您说的是水压吧,我将水压调到最大了,我这的水压最大能达到0.3MPa 我感觉水压可以了,但是还是不行了,
各位专家还有什么其他的招法吗?
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签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-1-6 18:59:45 | 显示全部楼层
二楼说的对,成份可能是个问题。可能4mm处的硬度已经到极限了(强调一下,我说的是可能。因为成份原因),有个验证方法,直接把表面磨去2mm,再淬看看原来4mm的地方硬度如何。
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签到天数: 375 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-7 10:34:29 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2013-1-5 16:00
4mm处的金相看了。从晶粒度上看有4级的,有6级的,但是硬度都在48-50之间,我感觉温度没有问题,冷却介质我 ...

既然能看出此处的晶粒度级别,就说明淬火加热不足,建议LZ降低扫描速度,提高加热功率。这样做,问题基本会得到解决。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-7 10:36:48 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2013-1-7 08:25
我说的4-6级就是温度高的意思,既然温度够了还淬不硬,所以不是温度的问题,看来这个问题还是我们自己琢磨吧 ...

LZ,还有一个问题,就是你的加热电源的频率问题。你调整一下砸比,看看能解决不?
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该用户从未签到

发表于 2013-1-7 11:37:58 | 显示全部楼层
以前这种情况,我这也遇到过一次,当时也对材质重新做了一次,材质都在合格范围内,偏下限,含碳量刚好合格;后来联系供货厂家,要求化学成分控制在中上限值;一直到现在从未发现过此类质量事故。 希望对你有帮助
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该用户从未签到

发表于 2013-1-7 12:54:51 | 显示全部楼层
估计是材料上下限的问题
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-7 18:12:15 | 显示全部楼层
以前这种情况,我这也遇到过一次,当时也对材质重新做了一次,材质都在合格范围内,偏下限,含碳量刚好合格;后来联系供货厂家,要求化学成分控制在中上限值;一直到现在从未发现过此类质量事故。 希望对你有帮助

那那批材料怎么办了啊?
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签到天数: 666 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-7 18:13:27 | 显示全部楼层
LZ,还有一个问题,就是你的加热电源的频率问题。你调整一下砸比,看看能解决不?

频率我调整过了,从1200-2000都试过了,还是不怎么样,我准备从喷水圈开始看看怎么样吧
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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-1-7 19:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 YANTAO2008123 于 2013-1-7 19:55 编辑

换盐水式一下  ,浓度在10%以内。   
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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-7 20:44:06 | 显示全部楼层
是否调整加热速度可以尽可能慢一点
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该用户从未签到

发表于 2013-1-7 20:59:37 | 显示全部楼层
材料成分上下限最有可能
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该用户从未签到

发表于 2013-1-7 21:18:06 | 显示全部楼层
请发 成分化验单及原始组织图片 上来。
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该用户从未签到

发表于 2013-1-7 21:18:39 | 显示全部楼层
     在不知您的设备的频率及功率的情况下,建议再做一个感应器【要加大与工件的间隙】。另外,加热温度可取上限,对晶粒大小不会有影响。
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签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-1-28 14:46:08 | 显示全部楼层
这个可能就是材料偏析引起的,没有办法
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该用户从未签到

发表于 2013-1-25 11:22:31 | 显示全部楼层
多做几个面的测试、 是不是两家厂的材料啊、 我们就碰到过 40Gr的材料两家厂来的 一个炉子同一炉 淬火出来硬度相差5-10度 最后结论是 、含炭量过低或不均匀、
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签到天数: 523 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-5 08:34:53 | 显示全部楼层
正如6楼所建议的,两批材料的端淬试样值得做,采取排除法,剔除重要因素,才能逐步接近本质。
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