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[求助] 请教一下,氮化件可不可以表面抛丸

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-1-15 12:47:04 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
西渡高速钢 发表于 2013-1-10 09:09
我个人观点:
    氮化是表面硬化的一种方式,其特点是氮化层深度浅,基本不影响里层材料的性能,工件 ...

您好,这个工件是液压阀套,氮化后精磨部位用于滑动配合,氮化的目的是为了增强耐磨性。下面有工件照片,18个孔为过油孔,此处容易残留毛刺,机加时刀用钝了也会产生较大卷边,氮化之后清除更麻烦。现在工艺是精加工成型后,去毛刺,粗磨,清洗,氮化,去毛刺,精磨,清洗,操作起来很麻烦。麻烦您帮我看看有没有什么好方法
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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-1-15 12:51:34 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-13 20:17
纯机加工问题,问热处理有点跑偏了.
去毛刺根据毛刺大小、加工方式、毛刺位置,能回答我,我就给你方案。

您好,毛刺位置主要存在于18个孔的与内外圆交接处,新刀钻孔时毛刺较小,可以轻松刮掉,刀用钝之后会产生较大卷边,大的有1.5mm那么粗,烦请chg1555多多赐教
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签到天数: 38 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-1-15 13:10:16 | 显示全部楼层
请问LZ,你们的清洗是用什么清洗机,据我所知,氮化零件的清洗质量也很重要,普通的清洗机是满足不了要求的,不知你们那边的情况如何?
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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-1-16 12:43:47 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-15 19:37
赐教有点吓人,助人等于助己。零件属于三位三通,外圆四档槽应装密封圈,内圆应装阀芯。阀套孔使用CNC加 ...

在平面上我们可以用倒角钻头倒角,内外圆面上的倒角方式我还不了解,如果能倒角的话肯定是最好的方式。我们是成套进口欧洲专用设备,具体加工方式和清洗设备还没确定,我去了解下
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签到天数: 562 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-17 16:06:33 | 显示全部楼层
yan6hua 发表于 2013-1-15 12:47
您好,这个工件是液压阀套,氮化后精磨部位用于滑动配合,氮化的目的是为了增强耐磨性。下面有工件照片, ...

    去毛刺等虽然属于机加工部分的工作,但对氮化产品的最终氮化质量还是会形成一定的负面影响的。所以,个人还是建议你,在工件氮化前,把机加工该做的工作尽量做完后再氮化,不要一味考虑氮化之后另行弥补。毕竟,氮化好的工件表面,不主张再进入机加工工序,形成不必要的磕伤隐患。
    请楼主不要纠结在氮化后用什么方式去毛刺。
    在氮化前,去毛刺的方式真的可以多种多样,无论你采用喷砂、抛光、倒角等,只要请机械加工者想,他们有的是办法。
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签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-1-9 22:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司正在加工一类阀套,氮化前后均产生一些毛刺,目前采用手工去毛刺,十分麻烦!我想请教下各位先生,安排氮化后抛丸去毛刺,再精车装配尺寸是否有可行性?应该怎么控制压力和时间等?

该用户从未签到

发表于 2013-1-17 21:08:07 | 显示全部楼层
喷丸的参数调节好完全可以去除毛刺的。不过还是建议在机加的时候清除干净。
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签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-1-10 23:05:38 | 显示全部楼层
不好意思补充一下,毛刺或者说锐棱主要为内圆和外圆的18个孔上,抛光我接触的少,我想可能不能完全去除
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签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-1-10 23:02:43 | 显示全部楼层
不好意思之前对这款产品不了解,我本身也不负责,有些不甚了解就瞎问了。这款零件为阀套(空心轴上18个孔),用于液压传动的关键零件,配合尺寸φ100公差6 μm(我们几十台欧洲进口专用设备,公差基本能达到),氮化后磨削,磨削去除量为0.05mm~0.06mm,为的是削减氮化“微小的”变形,氮化层深大于0.25mm,磨削后氮化层深还大于0.2mm。材料为38CrMoAL,氮化前手工去毛刺后清洗再氮化,氮化后还有部分残渣粘连,由于精度要求特别高,细小的毛刺或锐棱都对产品性能有较大影响,所以要求每个锐边再刮毛刺,十分麻烦。
我以前的公司生产炮弹的,用风吹的铸铁砂喷射内膛表面,效果很好。但这个产品精度高,形状复杂,表面氮化,这三个因素我都没把握。我是考虑否有可能用较小的喷射力、较软的喷射物是否可能达到预期的效果,如果有可能,希望各位先生指导一下,在工艺上,氮化层深上,我们也可以调整,因为目前的去毛刺工作太繁重了
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-10 09:09:45 | 显示全部楼层
    我个人观点:
    氮化是表面硬化的一种方式,其特点是氮化层深度浅,基本不影响里层材料的性能,工件处理后几乎无变形。不仅是最终热处理状态,同时也为整个制造工艺流程的最终状态,一般是不再需要另外处理的。故氮化前的工件表面一般是精加工的表面,或确定不再需要另行加工的表面。当然,也有例外,如一些曲轴氮化后,会进行抛光处理,但不会严重破坏氮化层。
    LZ讲到阀套氮化前后有毛刺需除去,且“氮化后抛丸、再精车”等,感觉你的这个加工工艺流程不是一般的混乱。故建议你的流程大致如下:
    粗车、调质、精车(甚至精磨)、除毛刺(最好抛光式)、清洗、氮化、若嫌表面光洁度不足可再加轻抛光、........
    要是可以的话,LZ是否可以讲一讲,你那阀套选择的是什么材料,使用于何种工况,以及氮化的目的呢?等待中。。。。。。。
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-10 09:17:43 | 显示全部楼层
我们做过的大批工件,如今还在做的是渗氮后喷砂,抛丸是不行的。楼上专家说得有道理,应该制定合理的工艺路线。渗氮后为什么有毛刺产生呢?
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[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-1-13 19:26:22 | 显示全部楼层
这是工件的照片,照片上反光的面是氮化后精磨形成的,尺寸需要严格保证。毛刺和飞边主要在18个圆孔内外边上,由于内外圆均有台阶,形状还是不较复杂的,不知道怎样去毛刺好?!请各位多多指点

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[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-13 20:17:29 | 显示全部楼层
yan6hua 发表于 2013-1-13 19:26
这是工件的照片,照片上反光的面是氮化后精磨形成的,尺寸需要严格保证。毛刺和飞边主要在18个圆孔内外边上 ...

纯机加工问题,问热处理有点跑偏了.
去毛刺根据毛刺大小、加工方式、毛刺位置,能回答我,我就给你方案。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-1-11 08:02:05 | 显示全部楼层
我是考虑否有可能用较小的喷射力、较软的喷射物是否可能达到预期的效果。
这个是可以考虑的。
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-11 08:14:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2013-1-14 10:20 编辑

考虑“特殊抛光技术”可能适合,因为我们柴油机氮化曲轴成品最后有一道这样工序的(去除曲轴油孔、油道极细飞边毛刺)。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-15 19:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 chg1555 于 2013-1-15 19:38 编辑
yan6hua 发表于 2013-1-15 12:51
您好,毛刺位置主要存在于18个孔的与内外圆交接处,新刀钻孔时毛刺较小,可以轻松刮掉,刀用钝之后会产生 ...


赐教有点吓人,助人等于助己。零件属于三位三通,外圆四档槽应装密封圈,内圆应装阀芯。阀套孔使用CNC加工的?还是摇臂自动钻床加工的?一层六个孔,分六次钻的?还是三次(一次两孔)?
1.5mm的毛刺不小了,可以采用倒角钻去毛刺。小一点的毛刺可以钢丝毛刷机去毛刺,再小一点可以用清洗机高压喷嘴去毛刺等等,关键看你加工工艺。例如:刀具寿命,是否是硬质合金,是否采用断屑、分屑结构,切屑方式、余量等等。
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该用户从未签到

发表于 2013-3-22 16:59:57 | 显示全部楼层
氮化前可以先喷砂或光饰把毛刺去掉,这种方法行吗?
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该用户从未签到

发表于 2013-8-29 09:26:58 | 显示全部楼层
首先热处理之前就应该把毛刺彻底去除干净,建议加工时刀柄夹持碳化硅的刷子,刷一遍18个孔,之后再用手工毛刺或者用电化学去毛刺等方式彻底去除毛刺。另外建议检测刀具使用情况,刀片磨钝后及时更换刀片。
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