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[求助] 急急急!!!求助各位帮忙

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该用户从未签到

发表于 2013-2-23 21:10:19 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
正如7楼所说,还有就是否孢子之间的通风不好?
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签到天数: 608 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-2-25 11:14:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 西渡高速钢 于 2013-2-25 11:16 编辑

建议重点检查:
1、炉温(工件实际温度?)
2、碳势?

另:发帖虽然很急,但我们是专一从事热处理技术的人,语言表述还是要尽量科学、规范、明了,“20crmo碳”是“20CrMoTi”吗?;“8个模数以下的工件”是齿轮吗?
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-2-26 13:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
yelaixiang 发表于 2013-2-25 19:12:15
原因找到了,不管换炉底或炉罐都的先空渗。

那现在补救还来得及吗?现在空渗可以吗?来自: Android客户端
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 楼主| 发表于 2013-2-26 13:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-2-26 06:15:36
    同意15楼的见解。新炉罐,料筐和托架都要先搞预渗的,就目前您介绍的资料来说这是造成问题的主要原因。
    另外,建议正如‘西渡高速钢’先生所说的那样要把材料,设备,热处理工艺等情况较详细的

那现在补救还来得及吗?现在空渗是否能达到以前的渗碳效果,还有就是空渗的话最佳时间是多少?来自: Android客户端
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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-2-26 09:36:07 | 显示全部楼层
相同条件下,渗层差距这么大,主要在渗碳温度、碳势、设备状态是否完好性上仔细检查下。
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 楼主| 发表于 2013-2-26 22:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
yelaixiang 发表于 2013-2-26 20:46:42
当然可以,先把试样放入空炉内,空渗0.4mm左右,出炉装入工件,按正常工艺渗碳就可以了。

谢谢你的指导,我知道了。来自: Android客户端
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该用户从未签到

发表于 2013-2-26 19:45:59 | 显示全部楼层
当然可以,先把试样放入空炉内,渗0.4mm左右,出炉,在放入工件,按正常工艺渗碳,就可以了。
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发表于 2013-2-26 06:51:33 | 显示全部楼层
新炉罐需要预渗碳的,包括炉庇子
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该用户从未签到

发表于 2013-2-27 10:47:36 | 显示全部楼层
我估计是炉底的材质含水分太高,之前没有做烘干,碳势难以建立,再或者 炉子漏气 温度 偏差太大!
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该用户从未签到

发表于 2013-2-25 19:12:15 | 显示全部楼层
原因找到了,不管换炉底或炉罐都的先空渗。
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发表于 2013-2-26 06:15:36 | 显示全部楼层
    同意15楼的见解。新炉罐,料筐和托架都要先搞预渗的,就目前您介绍的资料来说这是造成问题的主要原因。
    另外,建议正如‘西渡高速钢’先生所说的那样要把材料,设备,热处理工艺等情况较详细的介绍清楚,这样可以让大家少走弯路的提出更切合实际的意见,更好的为您解燃眉之急。
   
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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-3-1 21:31:22 | 显示全部楼层
压力咋样  以及取消甲醇
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-2-25 13:47:23 | 显示全部楼层
20crmnti,8个模数一下的齿轮和轴子。我每一炉都有试棒下去的。排气没排好的可能性很小。我们排气时间是两个小时。炉子的内径是830cm,深度是140cm。只是炉子底部不平,后来把底子换了,我怀疑是不是炉底的材质与炉罐的材质不一样
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-2-25 13:07:49 | 显示全部楼层
渗碳淬火后看看组织,测一下渗层,看是炉子的问题还是油的问题!然后再一步一步找出问题!
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该用户从未签到

发表于 2013-2-26 20:46:42 | 显示全部楼层
当然可以,先把试样放入空炉内,空渗0.4mm左右,出炉装入工件,按正常工艺渗碳就可以了。
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签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-2-24 20:55:52 | 显示全部楼层
你家炉子是不是漏气了,炉内碳势没上来,具体情况不太清楚,不好下结论
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该用户从未签到

发表于 2013-2-24 19:21:19 | 显示全部楼层
渗碳炉漏气,或炉内气体没排干净,以前我也出现过这种情况。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-2-23 15:45:38 | 显示全部楼层
风   扇    坏   了:lol
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-2-23 14:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20crmo碳的材料,8个模数以下的工件,以前只要8个小时的渗碳时间,碳层可以达到1.2-1.4mm。现在同样的工件同样的时间甲醇和火油的滴量是以前的一倍!!碳层只有0.3-0.4mm。求各位帮忙解决一下,这到底是什么问题???

该用户从未签到

发表于 2013-2-23 14:59:43 | 显示全部楼层
是不是和 甲醇和火油的滴量 提高有关啊,不一定就是量越大越好吧,我猜的。
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