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[原创] 看看这马氏体及残奥级别!

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签到天数: 171 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-24 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 鬼谷子 于 2013-2-25 08:26 编辑

热处理外协件,井式炉煤油滴注渗碳。材料20Cr,渗层要求0.8-1.2mm,外协厂家提供工艺为:强渗2小时+扩散2小时(对此工艺能稳定达渗层要求有些怀疑,因对煤油滴注渗碳无经验不敢肯定),检验有效硬化层为1.25mm。产生马氏体及残奥超级原因分析:碳势过高及炉内气氛不均匀,有可能炉子还跑温!有几个问题想请教:(1)残奥及马氏体严重超级,为何表面硬度仍在58-60HRC之间?(2)表面0.05mm以内为何马氏体针细小(看很多组织都有这样特点,最表层马氏体针细小,是否为表面存在细小碳化物所致?(3)图中白亮带是否为传说的”鬼线”?










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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-2-24 23:17:12 | 显示全部楼层
没有图哦:,能把图上传一张吗
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签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-2-25 17:46:44 | 显示全部楼层
哇!又是晶粒粗大的淬火马氏体啊?几乎和反面教材一个样。至于你说的表面,我感觉夹杂着非马氏体。20Cr晶粒长到那么大,是不是外协厂为了省时间,故意提高了渗碳温度造成的哦?要求高一点的话可能还要该工艺哦。这是渗碳直接淬火的吧?
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-2-25 17:48:05 | 显示全部楼层
在我以前的公司也有要求1mm左右的,但是绝对没有4个小时就搞定的。
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[LV.5]常住居民I

发表于 2013-2-25 19:02:54 | 显示全部楼层
过热组织 碳势肯定也过高
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-25 20:23:53 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-2-25 17:46
哇!又是晶粒粗大的淬火马氏体啊?几乎和反面教材一个样。至于你说的表面,我感觉夹杂着非马氏体。20Cr晶粒长 ...

是渗碳直淬,工艺应该没问题
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-2-25 20:41:56 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2013-2-25 20:23
是渗碳直淬,工艺应该没问题

如果工艺没问题,那么以前的也是这样了?或者这次材料有问题?
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[LV.1]初来乍到

发表于 2013-2-25 21:40:44 | 显示全部楼层
图片都是几百倍的呢?至于说“鬼线”,我也没具体看到过,不过有这方面的资料,一会儿找找发给你,供你参考!另外你再看看他的装炉量,强渗碳式是多少!硬化层硬度检测曲线!---估计硬度曲线会很“陡”!根据我以前的经验一般都6小时搞定。不排除厂家为了缩短时间降低成本而:“提高了渗碳时候的强渗温度!”如果检测一下有效硬化层深度(用HV、HV0.5),或许就可以发现打出来的硬度换算成洛氏硬度不够?洛氏硬度因为压头对产品表面作用面积大,不大能发现硬度的不均匀!这样的产品不耐磨,而且曲线“陡”了(要发现曲线问题--建议打到界限硬度值以下3点以上),使用中容易“分层”脱落!
       以上均为个人工作经验,我理论上很不足,仅供参考
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该用户从未签到

发表于 2013-2-25 22:09:07 | 显示全部楼层
这个供应商已经把能犯的错误都犯了,
缺陷一,最表面严重的非马层,从第三张图(100X)可以看到如此厚的非马氏体层,难以置信!
缺陷二,表面残奥该怎么评?7级还是8级?气氛碳势控制绝对有问题!
缺陷三,马氏体级别严重超差,显示奥氏体化温度过高!
如此渗碳质量,可以写进教科书了。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-26 08:08:25 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-2-25 20:41
如果工艺没问题,那么以前的也是这样了?或者这次材料有问题?

热处理外协公司原来只给我公司做退火产品,此公司强烈要求要做渗碳,就给他们做了一炉,结果做成这样。我推测他们没碳控系统,昨天问了一下,果然没有。。。,没有金刚钻,就别揽瓷器活啊
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-26 08:10:54 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2013-2-25 21:40
图片都是几百倍的呢?至于说“鬼线”,我也没具体看到过,不过有这方面的资料,一会儿找找发给你,供你参考 ...

这个是随炉产品,装炉量不好查。昨天问了下,他们就是靠滴煤油计数控制碳势的,没有碳控系统
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-26 08:18:16 | 显示全部楼层
烦透了 发表于 2013-2-25 22:10
这个供应商已经把能犯的错误都犯了,
缺陷一,最表面严重的非马层,从第三张图(100X)可以看到如此厚的非 ...

1、可能照片拍摄问题,显微镜下观察最表面是细针状马氏体
2、100X下看到那个马氏体及残奥形状,我还以为看错了,特意看了下镜头倍数。评8级都不过
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[LV.1]初来乍到

发表于 2013-2-26 19:58:32 | 显示全部楼层
没有碳控系统也成!但不应该做到这样!很多师傅都可以做得很好的!
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-3-3 23:29:03 | 显示全部楼层
铁素体与珠光体呈带状分布,基体中可明显看到一条条带状白色铁素体,在这条带状铁素体基体上有断续带状浅灰色硫化物夹杂,这种由于硫磷化物偏析而造成的带状组织称为“鬼线”。
“鬼线”无法通过正火等方式去除。
图一放大倍数小,无法分辨。建议检查渗碳前金相
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-23 21:33:46 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-2-25 17:48
在我以前的公司也有要求1mm左右的,但是绝对没有4个小时就搞定的。

我们1mm的都要10h  只强渗都要4h  
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