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查看: 5386|回复: 12

[讨论] 关于这样的回火谁能给我一个理论依据

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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-6-26 21:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
同一批产品,放井式炉(快油)做的只要390回火,多用炉(刚加的新快油)做的430回火仍高3HRC,480回火硬度还高2HRC, 要求是渗层0.8-1.0,硬度是48-52,按平常我们回火温度只要350的温度。      
      关于这样的回火谁能给我一个理论依据

签到天数: 95 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-6-27 09:07:05 | 显示全部楼层
两个炉子淬火后的零件硬度有差异吗?
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签到天数: 135 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-6-28 15:22:59 | 显示全部楼层
淬火后的硬度是否有差别?回火是否在同一回火炉中进行?
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签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-6-29 06:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
可能俩淬火硬度有很大的差异才导致这样的
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2014-6-29 07:14:05 | 显示全部楼层
这种材料是20CrMnTi,亲们不要怀疑设备问题,一切正常。淬火过后的硬度都是一样的多用炉淬火硬度为61-63,井式炉淬火硬度为60到63。。
          今天我得出答案是淬火油的问题因为这是新油, 我们又做了一炉40Cr淬火要求是40-45的,按照正常回火温度应该是460+-10,我们用了540才勉强回下来
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-6-29 11:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
guizhou5203344 发表于 2014-6-29 07:14
这种材料是20CrMnTi,亲们不要怀疑设备问题,一切正常。淬火过后的硬度都是一样的多用炉淬火硬度为61-63,井 ...

这和淬火油应该关系不大吧?你既然两台设备一个新油,一个旧油,且都能淬到一样高的硬度,这和淬火油关系有吗?建议楼主检测一下两台设备的回火温控是否有误差,回火保温时间是否有一致。然后再分析是否有别的原因。一样一样分析不要把问题复杂化,如果真如你说的硬度一样.可以肯定不是油的问题。
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2014-8-31 17:59:17 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-6-29 11:05
这和淬火油应该关系不大吧?你既然两台设备一个新油,一个旧油,且都能淬到一样高的硬度,这和淬火油关系有吗 ...

回火炉温度真实…用其他回火炉回依然要那个温度~材料正常
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签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-8-31 22:15:43 | 显示全部楼层
如果是淬火油的问题,那么该材料经过新油淬火后的硬度应该高于旧油才对啊,而你说的是淬火后的硬度一样,不太对吧?
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签到天数: 718 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-1 16:23:56 | 显示全部楼层
这个现象好像有,是不是和多用炉炉内有气氛,表面增碳,而井式表面脱碳有关。磨掉相同深度试试
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2014-9-9 19:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
tongdou 发表于 2014-8-31 22:15
如果是淬火油的问题,那么该材料经过新油淬火后的硬度应该高于旧油才对啊,而你说的是淬火后的硬度一样,不 ...

你要知道有些材料不管你怎么淬火其硬度也就差不多一样…在高硬度区差一两度可以忽略不计
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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2014-9-9 19:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2014-9-1 16:23
这个现象好像有,是不是和多用炉炉内有气氛,表面增碳,而井式表面脱碳有关。磨掉相同深度试试

这些都证明过了~。。。。。。。。。
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签到天数: 128 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-10 20:26:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 fengyonghe 于 2014-9-10 22:25 编辑

你怎么不怀疑是测温系统出了问题?肯定是的!
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该用户从未签到

发表于 2014-9-11 10:05:00 | 显示全部楼层
这个很正常,本来都是有正负1的误差
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