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[求助] 较长的45锻件调质淬不上火!

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该用户从未签到

发表于 2008-4-24 19:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们的客户,生产汽车前轴,水淬调质淬不上火,而且硬度不均匀,淬火后硬度低的时候只有HB320。
是1.6米的工字梁状,截面并不均匀,材料45钢,锻后冷却再热淬火,采用悬挂生产线调质,淬水,工件竖直入水,淬火转移时间12秒左右,每次淬火重量约400公斤(6根轴),水温一般40度以下,水槽容积23立方米,配有多向喷吹式搅拌,搅拌能力16.5千瓦。
就是这样了,就是淬不上,郁闷坏了。

签到天数: 320 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-4-24 20:25:40 | 显示全部楼层
自来水吗?那冷却能力就稍差些,不能用盐水吗?还是无法用盐水?
论坛里有个会员说他们的水槽就没设计用盐水。

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签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-4-24 21:08:24 | 显示全部楼层
说说你的淬火工艺.用20%盐水加强冷却

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-4-24 21:11:55 | 显示全部楼层
补充一点.你的冷却时间太短.应充分冷却到室温.淬火温度可高一些

该用户从未签到

发表于 2008-4-24 22:24:28 | 显示全部楼层
淬火液是用的盐水吗?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-4-25 09:51:48 | 显示全部楼层
淬火槽是按自来水设计的钢结构,淬火时间10分钟。
淬火转移时间约12秒,指得是工件出炉到入水的时间。
考虑到加盐水会对槽子和管路造成腐蚀,所以不敢轻易加。
工件出炉温度860,已经经过2.67小时的加热。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-4-25 12:55:07 | 显示全部楼层
原材料有无问题?该不是工件脱碳层太厚吧?

该用户从未签到

发表于 2008-4-25 18:57:48 | 显示全部楼层
以前我们公司也遇到过类似情况,不过材质是27SiMn,当时是原材料也有点问题,碳含量有点低,建议化验下化学成分。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-25 22:52:13 | 显示全部楼层
前两天好像有类似的问题,建议用盐水,是42CrMo的,我相是同个问题
另外,860是不是合适,有待考证

[ 本帖最后由 炎燚 于 2008-4-25 22:53 编辑 ]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-26 11:03:04 | 显示全部楼层
提高淬火温度
多注意入水速度(尽量快),
水温不能超过40度

该用户从未签到

发表于 2008-4-28 21:16:35 | 显示全部楼层
哈哈,告诉楼主个50#钢弓字梁(长度1700mm)的调质工艺,参考下
850淬水(淬火后硬度≥60HRC),560回火(HB249-285)
网带炉做的全部合格。
我用井式炉和台车炉都做过,硬度一端HRC61左右,一端HRC38左右
弓字梁淬火后整体硬度要求HRC≥42,否则视为淬火失败。
建议楼主 淬火冷却时间加长

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-4-29 14:58:00 | 显示全部楼层

回复 11# 的帖子

请问50#钢弓字梁淬水时,有无搅拌,搅拌强度大不大?

[ 本帖最后由 qifengxiang 于 2008-4-29 15:03 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-4-29 15:36:46 | 显示全部楼层
45#钢如果原材料淬透性低,工件截面尺寸大时即使淬水也会淬不上火的。建议选碳,碳含量在上限

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stigershu + 1 感谢参与!做产品很难把产品成分选择到上限, ...

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-4-29 21:59:03 | 显示全部楼层
建议采用10%左右的盐水冷却,工件倾斜入水,并不断变换倾斜角度。同时检查锻后工件表面的脱碳情况,如果脱碳,可采用修复淬火,提高表面碳浓度。

盐水浓度不要太高,超过15%冷却能力增加不明显,甚至还会降低。
水槽防腐蚀的方法很多,可以采用牺牲阳极法等保护。

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该用户从未签到

发表于 2008-4-30 00:28:58 | 显示全部楼层
温度时间都应该是合适的,估计是冷却的问题,我们这45钢都用盐水淬

该用户从未签到

发表于 2008-4-30 07:16:30 | 显示全部楼层
1. 是否脱碳严重——磨深一点儿再打硬度;
2. 是否高速起重机——上下的偏差过大
3. 工件间的间隙是否过小
4. 自来水的冷却能力——至少软点会有存在,改盐水吧
5. 是否透烧?温度是否准确?
6. 材质是否准确?

——思路过程。

该用户从未签到

发表于 2008-5-2 14:55:34 | 显示全部楼层
适当延长水冷时间,45应该没什么问题,或者提高一下淬火温度,如880

签到天数: 106 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-5-2 19:16:35 | 显示全部楼层
可能的原因产品锻打后的表面脱碳层较厚引起表面碳含量过低,淬火后引起表面硬度低。另外可适当提高淬火温度至870---880度,提高产品人水后的搅拌烈度。

签到天数: 1834 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-13 17:51:12 | 显示全部楼层
提高加热温度、盐水(强制循环冷却)冷却试试!!!

签到天数: 1834 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-13 20:06:33 | 显示全部楼层
盐水冷却,但盐水要强制循环冷却,保证温度不超过40度。
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