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[求助] 求教这该死的锻件热处理问题,急!

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该用户从未签到

发表于 2009-9-21 20:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
该锻件为40Cr材料。要求28~32HRC.我按照该工艺处理的情况:840℃加热保温50分钟,零件有效厚度20mm,油冷。采用530℃回火,保温120min,油冷。硬度检验结果为凸出圆面硬度在合格范围内,大圆硬度只有20~24HRC.是什么原因啊。我实在分析不出了,只能说是锻件存在偏析。整批都是这样的。求高手指点啊! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-22 19:54 编辑

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该用户从未签到

发表于 2009-9-21 20:08:28 | 显示全部楼层
请问:1.   材质作过化分吗?
      2.  凸出圆面与大圆金相组织如何?
      3.  工件的结构如何?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-21 20:12:53 | 显示全部楼层
2# ccpp


材料没有化验,零件结构如附件所示,由于设备限制也没有做金相()分析,可是外面单位仍是说我们没有热处理好。烦恼啊! 本帖最后由 所以因为 于 2009-9-22 10:49 编辑

签到天数: 748 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-9-21 20:20:35 | 显示全部楼层
请说明设备的名称,及产品大小,淬火方式.图上只有厚度,没直径.QQ:872998332

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[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-21 20:37:58 | 显示全部楼层
我认为应该先取一块做金相分析,
首先一点介绍不清楚,你的硬度点取的是什么位置?
建议检查一下几点,
一、装炉前炉子是否充分的保温,一确保温度的均匀性,有的设备设计不是很合理,容易造成加热过程的温度不均,尤其是靠近炉底板处。
二、装炉量是否超标,或者说是否有叠加现象或者靠的非常近。
三、建议采用水淬油冷双液淬火,如果淬火达不到要求淬不透,就不要说高温回火后的性能了。
如果怀疑是材料问题,也可作相关的检验,如是经常用的材料,应该不会有大的问题吧。
根据楼主介绍的温度和时间应该说足够了,(直径不是太大的话)。根据以上几点做下看看,应该不会有问题了。

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[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-21 20:41:15 | 显示全部楼层
这是楼主发的图片,方便大家查看并积极参与讨论!
本帖最后由 excellence 于 2009-9-21 22:04 编辑

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签到天数: 683 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-9-21 21:05:10 | 显示全部楼层
估计是大圆部位没淬上火,40Cr的料子淬透性较差,20mm在普油中淬透的可能性很小,形状不复杂建议水油双液淬,淬后检查硬度。

该用户从未签到

发表于 2009-9-21 21:12:38 | 显示全部楼层
看看装炉方式有没有影响,整批都是这样,应排除回火原因了,另外,是锻件,不可那个件件选个方向锻,应排除材料原因,看打硬度是不是打的大底,有没有脱碳层太深的原因

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-9-21 21:44:55 | 显示全部楼层
装炉方式正确吗?是不是大头放在了烟道或者炉门处了,淬火保温时间可以相对延长一点,大头多保一会可能会好点

该用户从未签到

发表于 2009-9-21 21:58:17 | 显示全部楼层
请问楼主:1.  工件壁厚均匀,大小外圆直径多大?
          2.   建议在原来打硬度位置打下布氏硬度,看看差多少
          3.  5#楼说得有理,参照下。

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-21 22:25:24 | 显示全部楼层
希望楼主对大家的疑问给予积极回应。

签到天数: 1254 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-9-22 10:02:41 | 显示全部楼层
应该与工件淬火时的码放有关,若件与件间没有足够的间隙,影响冷却。

签到天数: 88 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-9-22 10:44:16 | 显示全部楼层
怀疑检测不准!重新确认你的检测方法是否正确!

该用户从未签到

发表于 2009-9-22 10:45:52 | 显示全部楼层
淬油温度可用860度。检查大圆面是否脱碳层未去除?打硬度时打磨深点。

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-9-22 11:07:23 | 显示全部楼层
淬油温度可用860度,再延长保温时间试试!

该用户从未签到

发表于 2009-9-22 12:57:07 | 显示全部楼层
根据楼主所说的情况分析,不会是成分偏析的事。成批的出现同样特征的问题,是热处理工艺操作的问题。一般是保温时间短,或温度低造成。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-22 19:22 编辑

签到天数: 59 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-9-22 19:13:59 | 显示全部楼层
1装炉量影响保温时间;
2,所使用的油影响淬火硬度;淬火后打一件硬度就知道了;
3,一次淬火过多,影响均匀性;
4,如果每件都是这样的情况,热处理又没有问题,则要从锻打处找问题

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[LV.7]常住居民III

发表于 2009-9-22 19:29:06 | 显示全部楼层
锻件在车工的时候没有车好.....锻造的脱碳层没有车掉,淬火的时候自然淬不上火啦,呵呵
我们遇见过这样的情况,切一个试样看看组织便知道了 本帖最后由 excellence 于 2009-9-22 20:03 编辑

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-22 20:06:05 | 显示全部楼层
假如是批量装炉的话,我觉得50分钟短了点。另外,打硬度时大圆脱碳层是否全部加工掉。

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-9-23 08:23:07 | 显示全部楼层
类似的40Cr盘状零件,淬火后硬度不均,一个很重要的原因是:盘状锻坯机加工时未划线,加工时为图方便,装卡后,将一面“光出”(连锻造的脱碳层都未除尽,淬火后就是硬度低的表面,或表面斑块)。重新装卡,所有加工余量全集中在另一面车削,彻底的消除了锻造留下的表面层缺陷。最终形成调质后硬度的阴阳面。
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