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查看: 7682|回复: 22

[求助] 渗碳处理工艺指教

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该用户从未签到

发表于 2010-6-3 22:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家好。请问渗碳处理:同样的工艺,同样的产品,有时间做出来一批有65度左右,有时间却只有55左右这是什么问题呢?请指点谢谢!!急急!!!

该用户从未签到

发表于 2010-6-3 22:25:48 | 显示全部楼层
实际炉温、碳势是否一样?处理过程中设备或气氛供气系统有没有故障?淬火前油温是否已冷却至设定温度?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-6-3 22:29:40 | 显示全部楼层
楼主有没有检查一下过程控制情况呢?
基本上,这样的情况都是过程上出了问题,正如二楼所说。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-3 22:52:58 | 显示全部楼层
请问:原本油槽溶济为1吨。原本设备最大载量可装:150公斤现在载量200公斤,甲醇和煤油的滴量是每分钟30和70。工艺:是930度以4个小时再降温到900度以2个小时再到870至840度之间淬火。硬度却只有55度到58度之间。

该用户从未签到

发表于 2010-6-3 22:54:49 | 显示全部楼层
55左右的零件,检测一下,才好分析是什么原因造成硬度上不去。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-3 23:02:58 | 显示全部楼层
我们的产品是导具

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-3 23:06:35 | 显示全部楼层
材料是20cr的

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-4 14:02:09 | 显示全部楼层
楼主 是偶然出现这种情况吗?还是一直存在? 首先考虑淬火保温不充分 工件有层叠现象啊 淬火油搅拌不好 也有关系的啊

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-4 14:03:01 | 显示全部楼层
呵呵 顺便一提 俺终于熬成工程师了 呵呵 庆祝一下 顺便祝楼主问题顺利解决

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-4 14:15:17 | 显示全部楼层
那请问一般情况下要保温多少个小时为好呢?

签到天数: 2308 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-6-4 14:38:14 | 显示全部楼层
甲醇和煤油的滴量是否是每分钟30 (滴)和70 (滴)?如果是 (滴),滴入量太少!建议:提高炉气碳势,
930度时滴量增加1倍试试。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-4 17:07:10 | 显示全部楼层
回复 10# szlxdl


    我觉得你提的问题太过于模糊了,是什么设备?什么材质?多少的层深?淬火油是什么油?装炉方式怎样的?原始的材料淬透性是怎样的?渗碳工艺到底是怎样的?(你给出的提示太含糊了)

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-4 21:06:25 | 显示全部楼层
炉是:炉胆是直经的450MM,深度是600。20crmnti.。渗碳深度1.0.,普通,到温了才装炉,930保温4小时,900度保温2小时,840保温1个半小时出炉,

签到天数: 1880 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-6-4 22:08:43 | 显示全部楼层
回复 9# 红与黑

恭喜你哈

签到天数: 1880 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-6-4 22:20:39 | 显示全部楼层
建议楼主注意:一是工件在炉内码放位置的确定性,包括工件间间距;二是风机循环是否足够,必须保证循环通道畅通,这一点很重要;三是炉胆、炉盖的气密性是否满足要求,可通过气压表确认。建议将硬度高、低工件做金相检测渗层碳浓度。

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-6-5 09:03:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wya-8 于 2010-6-5 09:49 编辑

回复szlxdl
“甲醇和煤油(两种)滴注剂,渗碳深度1.0 ,930℃ × 4h + 900℃ × 2 .....HRC65--55 ”
硬度低的原因:(初学者等往往对主要因素--炉气碳势工艺知识不足)炉气碳势不稳定,太低。
建议:增加炉气碳势调整期,调整(增加)滴注剂滴入量,不但可解决硬度问题,而且可提高渗速(现k值只0.4可提高0.6以上)

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-5 10:31:15 | 显示全部楼层
保温阶段的碳势也需要控制一下 如果是滴注的话 滴数强渗阶段一般在120-150滴 保温时间可以长一些 控制在3个小时左右 再就是强制搅拌(在保证变形质量前提下)试试看吧?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-5 10:33:21 | 显示全部楼层
可以试试强渗阶段高碳势1.1 然后降碳0.85 保温.85 不脱碳前提下 应该能解决硬度问题

该用户从未签到

发表于 2010-6-5 11:00:37 | 显示全部楼层
我提两点:1,检查设备的密封
2,监控工人淬火操作是否随意性太大!(出炉淬火动作太慢,导致淬火温度降低了)

签到天数: 26 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-6-5 12:46:30 | 显示全部楼层
缓冷淬火时是不是碳势低,表面脱碳严重啊?
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